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大型球铁轴承盖工艺改进
学兔兔
生产技术 ProductionTechniques
大型球铁轴承盖工艺改进
杨恒远 ,张聚辉 ,毕海香 ,于建忠 ,耿建华
(潍柴重机股份有限公司,山东潍坊 261001)
摘要:某大型球铁轴承盖在生产过程中发现存在缩松缺陷,废品率较高。通过利用Magma模拟软件对
工艺进行相应改进,调整冒口及冷铁尺寸、改进浇注系统,经过生产验证,其解决了铸件存在的缩松缺陷问
题,显著提高了铸件成品率。
关键词:轴承盖;缩松;工艺改进
中图分类号 :TG245;文献标识码:A;文章编号 :1006—9658(2015)o3—0006—03
DOI:10.3969~.issn.1006—9658.2015.03.002
向
轴承盖安装在柴油机的缸体上,主要用来承担 中的缩松等缺陷成为最常见的缺陷,这也是导致铸
曲轴的重量及 曲轴在运动时产生的巨大且复杂的 件报废的主要原因。
交变载荷,要求性能较高,是柴油机的重要零部件
之一 l『】。轴承盖的性能直接影响着柴油机的使用 2 原工艺方案存在 的问题及原因分析
寿命 ,由于该大型球铁轴承盖用于大型船用发动机
2.1 原工艺方案存在的问题
上,一旦产生问题,后果极为严重,因此对其铸件的
原工艺方案采用碱性酚醛 自硬砂造型,一箱两
质量要求极高。
件,水平浇注,中间分型,顶部放置出气针6件加发
热冒口4件 /箱,底面厚大部位放置冷铁,铁液由中
I 轴承盖简介 间进入铸件内部,详见原工艺方案图2。
某大型球铁轴承盖是公司船用发动机上的重
保温冒 口
要零件 ,材质为QT400.15,毛坯质量 100kg,轮廓尺
寸为529mmx350mmx108mm,最大壁厚为 108
mm,属于典型的大型球铁铸件,其尺寸结构简图见
图 1。采用碱性酚醛树脂 自硬砂造型,球铁典型的
糊状凝固方式以及树脂砂较差的导热性能,使铸件
直浇道 出气棒
图 2 原工艺方案
采用此工艺方案共生产铸件 10件 ,经加工后
发现冒口根部存在缩松缺陷,同时对冒口根部存在
缺陷的铸件进行解剖,发现主螺栓孔位置同样存在
缩松。存在缩松缺陷的铸件共发现 6件,废品率高
达 60%,缺陷图片详见图3。
图1 轴承盖简图
2.2 原因分析
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