煤焦油低温萃取中试工艺技术研究与应用.pdf

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煤焦油低温萃取中试工艺技术研究与应用

第2期 (总第 171期) 煤 化 工 No.2(TotalNo.171) 2014年 4月 CoalChemicalIndustry Apr.2014 煤焦油低温萃取中试工艺技术研究与应用 和德涛,李万勇 (枣庄矿业集团煤化工研究院,山东 枣庄 277000) 摘 要 介绍了煤焦油低温萃取中试间歇试验工艺,工艺运行中存在煤焦油处理量低、能耗高等问题。经过 工艺研究改造,通过增加部分设备,改变工艺流程,实现了连续试验工艺运行。对连续试验的优势分析表明,煤焦油 低温萃取连续试验工艺优于间歇试验工艺,煤焦油处理能力大,能耗降低,并分离出软沥青产品,更有利于放大进 行规模化生产。 关键词 煤焦油,低温,萃取,连续试验 文章编号 :1005—9598(2014)一02—0007—03 中图分类号:TO52 文献标识码 :A 2010年 l2月枣庄矿业集团煤化工研究院与中国 溶剂以一定配比,在萃取釜中通过充分搅拌,混合均 矿业大学联合研发高温煤焦油深加工新工艺,建设了 匀 ,使煤焦油中的轻质组分溶解在溶剂中。然后停止 煤焦油低温萃取中试间歇试验装置 ,并投人运行 ,在 搅拌 ,混合组分在萃取釜中充分静止分层后 ,再分离 比较温和的条件下,通过溶剂萃取[1],可从高温煤焦 萃取釜中上层的组分 ,上层组分进入蒸馏釜 ,通过蒸 油中分离出轻质组分和重质组分。由于间歇试验能耗 馏操作 ,回收其中的溶剂。到溶剂全部回收后,剩余组 高、效率低,不利于工业化推广。为解决间歇运行中存 分即为煤焦油轻质组分。 在的问题 ,枣庄矿业集 团煤化工研究院通过工艺研 煤焦油通过溶剂一次萃取,其中的轻质组分不能 究,并提出优化改造方案 ,采用连续试验工艺,增加部 全部萃取出来,需要再加人溶剂,进行二次萃取,甚至 分设备等,于2012年 5月完成了煤焦油低温萃取连 三次萃取 ,萃取出的组分进入蒸馏釜,再进行蒸馏操 续试验。 作,回收其溶剂,剩余组分为煤焦油轻质组分 。萃取釜 中煤焦油多次萃取后,剩余的组分是煤焦油重质组分。 1 煤焦油低温萃取试验工艺 1.1.2 存在的问题 (1)萃取分离时间长。煤焦油低温萃取的间歇操 1.1 间歇试验工艺 作需要在同一个设备中搅拌和静止,为间歇投料,需要 1.1.1 工艺流程 的时间比较长。1次萃取约需 1h,萃取完成需3h。 煤焦油低温萃取间歇试验工艺流程示意图见图 l。 (2)萃取处理量少 ,产品不稳定。煤焦油的处理量 少,且分离效果不好,1次只能处理 1t煤焦油,年处 理煤焦油 300t。产品不稳定,例如间歇运行生产的煤 焦油轻质组分中萘含量较低,生产的重质组分中水含 量较高 ,且间歇运行达不到快速高效的分离效果。 (3)溶剂消耗大,能耗高。每次萃取出的煤焦油轻 质组分和溶剂的混合物都要通过蒸馏操作,才能分离 图 1 煤

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