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S44SY曲轴的调质工艺
$44SY曲轴 的调质工艺 南车资阳机车有限公司 (四川 641301) 张太洪 1.问题的提出 2.原因分析 我公司的某种船用曲轴材料为$44SY,其化学成分 针对冲击吸收功极低的原材料炉号,我们进行了全 要求见表 1。 面细致的分析。 表 1 $44SY化学成分 (质量分数) (%) (1)化学成分见表3。 C si Mn P S 表3 不合格料化学成分 (质量分数) (%) 0.44~0.48 O.15~O.35 0.60~0.90 ≤O.030 ≤0.035 C si Mn P S Cr Ni Mo Cu Cr Ni Mo Cu 0.5O O.29 O.75 0.Ol 0.Ol 0.26 O.25 O.O1 0.12 0.2O~O.30 0.2O~0.40 ≤O.15 ≤0.2O (2)850%加热淬火后检测实际奥氏体晶粒度为 7 曲轴热处理时的有效直径约250mm,调质技术要求 级。 见表2。 (3)不合格金相组织照片见图 1,正常的调质金相 表 2 调质技术要求 (二分之一半径处取样) 组织见图2。 抗拉强度 屈服强度 伸长率 断面收缩率 冲击吸收功 b/MPa /MPa 蠡 (%) (%) /1K /J ≥690 ≥390 ≥16 ≥45 ≥22 注 :冲击吸收功的规定值为三个试样 的平均值 ,允许其 中 一 个试样的试验值小于规定值,但不得小于规定值的70%。 从化学成分可以看出,该材料属于45钢的改进型, 但根据常用热处理资料可知,45钢在250mm尺寸调质 后性能不可能达到该产品技术要求,但由于 Mn含量的 少量提升,加上少量添加 cr、Ni元素,调质性能在一 图1不合格组织 ×100 定程度上可以得到改善。通过大量试验表明,碳素钢 4,25mm小试样正火的冷却速度与~b250mm产品二分之一 半径处的冷速非常接近,因此我们采用 4,25mm小试样 850%正火后检测力学性能,以验证材料最终能否通过 调质达到产品技术要求。曲轴原材料入厂验收合格后, 经挤压成形后,再经一次锻后正火预处理。预处理后采 用正常45钢调质工艺,即850%保温水冷,质量一直非 常稳定。 2008年底,公司为降低成本,新选一家钢厂提供该 图2 正常合格组织 ×100 s44sY曲轴原材料,6ZSmm小试样人厂复试发现冲击吸收 化学成分除表3中所列元素外 ,还对砷、锑、铋、 功不合格,其中一个炉号取样复验冲击吸收功仅有5~6J。 硼、钒和残铝均做了成分检验。结果发现除碳含量超出 参磊 工热加工 垫丝 丝 箜堕呈!芏箜!!塑■譬叠 WWW.meta/working7950.com £是 iz细 弼 糍 戮嘲 上限外,其余均未发现异常。实际奥氏体晶粒度符合技 术要求5级以上。经图1、图2金相组织观察发现,冲 击吸收功不合格是因为组织中出现超大块珠光体团,先 共析铁素体量极少,呈断续网状分布在珠光体团周 围。 而正常调质后组织为先共析铁素体等轴晶状态网状围绕 珠光体,且珠光体团较小,组织很细。 综合以上分析认为,该批材料化学成分除碳量外均 属正常,奥氏体晶粒度正常。金相组织仍为珠光体加铁 素体,性能检测结果未见断面收缩率异常,排除了氢含
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