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51-50-3型汽轮机高参数冷态冲转后异常现象及分析
中国电力( HYPERLINK / )
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51-50-3型汽轮机高参数冷态冲转后异常现象及分析
林 春、郭国忠
(福建永安火电厂发电部 366013)
摘要:分析介绍了51-50-3型汽轮机倒汽倒水现象的原因、汽水来源、现象、与对策及在某次采用特殊高参数冷态冲转试验后出现的异常现象及分析判断。
关键词:高参数冲转;缸温;排汽温度;倒汽倒水
1.引言
汽轮机倒汽倒水现象是指机组在停机或大幅度甩负荷后由于隔离措施不完善,导致来自外界公用系统的汽、水沿着管道进入汽机内部的现象。汽轮机一旦发生倒汽倒水现象轻则使排汽温度持续居高不下,延长盘车时间,重则使汽机超速,汽缸、转子表面因迅速的温变产生巨大热应力,导致出现裂纹或永久性变形。倒汽倒水现象对于热态或极热态汽轮机而言危害性是非常大的,这一点已有很多的事故经验教训。所以在汽轮机停机之后一定要严密监视缸温、排汽温度等关键参数变化趋势,严防倒汽倒水现象的发生。本文将以51-50-3型汽轮机为例,通过分析汽机发生倒汽倒水现象的原因、汽水来源、对缸温及排汽温度的影响、与对策,来对某次高参数冲转试验后出现的异常现象进行剖析。
2. 倒汽的原因、来源、对缸温及排汽温度的影响与对策
图1 51-50-3型汽轮机部分系统图
电动主汽门或其旁路门未关严,使来自锅炉的余汽或邻机的新蒸汽经由自动主汽门,导汽管,调速汽门进入汽机内。发生时高压缸先进汽,使缸温异常变化、排汽温度上升,且上缸温度变化幅度与速率都高于下缸,发现后应立即手动关闭摇紧主汽母管联络门、电动主汽门及其旁路门,全开电动主汽门前所有疏水门,排放余汽。
抽汽逆止阀与相应管道上隔离门未关严,使来自公用系统或抽汽管道内余汽有可能经卡涩的逆止门倒入汽缸。发生时高、低压缸都有可能先进汽使缸温异常变化、排汽温度上升,但下缸反应更迅速。发现后应立即手动关闭摇紧抽汽管道上隔离门,关闭抽汽逆止阀前后疏水门,待停止盘车后检修逆止阀。
轴封进汽门未关严,使轴封供汽经转子轴端进入汽缸内。发??时高、低压缸同时进汽,缸温发生异常变化,排汽温度上升,但上、下缸温变化幅度与反应时间相差无几。发现后应立即手动关闭并摇紧轴封进汽总门及调节阀前后手动门。
新蒸汽或汽平衡母管至集汽箱进汽门未关严,使得蒸汽一路由集汽箱进入法兰螺栓加热装置,另一路由集汽箱疏水门进入疏水扩容器。发生时缸温发生异常变化,排汽温度上升,但法兰螺栓温度变化更为明显。发现后应立即手动关闭摇紧新蒸汽或汽平衡母管至集汽箱进汽门及集汽箱疏水门与左右法兰螺栓加热进汽总门。
凝疏门未关严,使来自锅炉的余汽或邻机的新蒸汽经凝疏管由凝结器喉部进入汽机内。发生时低压缸先进汽,对高压缸温度几乎没有影响但排汽温度迅速上升,发现后应立即手动关闭摇紧主汽母管联络门、凝疏门,全开电动主汽门前所有疏水门,排放余汽。
高加至低加疏水手动门未关严,使来自除氧器的蒸汽或高加水侧漏水有可能经卡涩的逆止门倒入热井。发生时对缸温几乎没有影响,排汽温度上升。发现后应立即手动关闭摇紧高加至低加疏水手动门及高加至除氧器疏水门,开启高加汽侧疏水排地沟门,如高加钢管有泄漏还应退出高加水侧,开启水侧放门。
#4低加出水电动门未关严,使来自除氧器的蒸汽有可能经卡涩的逆止门倒入热井。发生时对缸温几乎没有影响,排汽温度上升。发现后应立即手动关闭摇紧#4低加出水电动门。
门杆漏汽手动门未关严,使来自除氧器的蒸汽有可能经卡涩的逆止门,由自动主汽门、高压轴端及二级抽汽管倒入高压缸。发生时缸温有异常变化,排汽温度上升。发现后应立即手动关闭摇紧门杆漏汽手动门。
3. 倒水的原因、来源、对缸温及排汽温度的影响与对策
热井除盐水补水门未关严。热井水位较低时对缸温与排汽温度几乎没有影响。发现后应立即手动关闭热井除盐水补水门。
低压给水至抽汽联动装置进水门未关严,使得低压给水经抽汽逆止阀泄水管进入热井。发生时短时间内对缸温并无影响,但排汽温度将持续上升。发现后应立即手动关闭摇紧低压给水至抽汽联动装置进水门。
凝结水至氢站联络门未关严,使得来自邻机的凝结水有可能经卡涩的逆止门倒入热井。热井水位较低时对缸温与排汽温度几乎没有影响。发现后应立即手动关闭凝结水至氢站联络门。
4. #4机高参数冷态冲转后异常现象介绍
某厂#3,4机为武汉汽轮机厂于上世纪七十年代生产的单缸、单轴、纯凝汽式老机组,型号为51-50-3。两机因对外供热需要,恢复了主汽母管,但为安全考虑中间装有两道隔离门。#4机组大修后,决定利用邻机的新蒸汽对#4机独立进行冲转试验。因试验时经主汽母管节流后#4机电动主汽门前参数仍高达483℃、9.0Mpa远超过运行规程中规定的冷态滑参数启动时要求的冲转参数150℃、0.3Mpa。为了避免在冲转时因巨大的温差带来的破坏性的热应力,同时
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