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沿空顺槽回采冒顶原因与防治浅析.doc

沿空顺槽回采冒顶原因与防治浅析   [摘 要]为提高采煤工作面两道支护强度,减少顶板事故,采用理论与实践结合的方法,浅析支护材料与支护方式以及补强范围在采煤工作面的应用。根据采煤工作面埋深、围岩性质、现场环境等条件,合理设计支护参数和选用支护材料。通过优化支护,选用合适的支护材料以及加强观测,实现了采煤工作面沿空顺槽回采顶板的安全,减少巷道顶板下沉,保证了回采和运输的正常进行,经济和社会效益显著,对类似工作面的管理具有较好的参考价值。   [关键词]顺槽 冒顶 补强   中图分类号:U455.9 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)15-0077-02   1 工作面概况   7435综放工作面位于IV1采区,浅部为7433采空区,东部和深部为实体煤,西部为上山煤柱,标高为-991.965m~-892.112m。煤层结构简单,煤层厚度3.80~5.50m,平均厚度4.80m,煤层倾角18°~25°,平均20°。综采放顶煤工艺开采,机采高度2.5m,放煤高度2.3m。工作面走向长度1196m,倾向长度225m,回采储量144.3万吨。于2015年5月开始回采,截止2016年2月初工作面剩余620米,工作面是日进度平均为3~4米,预计于2016年11月回采结束。   煤层直接顶板为砂质泥岩,老顶为中粒砂岩,直接顶易冒落。煤层底板为砂质泥岩,工作面周期来压不明显,回风顺槽超前压力显现明显。   2 沿空布置及支护情况   工作面回风顺槽跟7#煤顶板施工,与上区段间平均净煤柱5.5米,梯形断面,净宽4.6m,中净高3.0m,净断面积13.8 m2,锚网(索)联合支护,铺金属点焊网片,锚杆间距0.75m,排距1.2m。掘进期间支护参数几经修改,锚索布置方式由最初的每排2根修改为“2-1-2”五花布置方式,锚索直径17.8mm,长度8.2m,锚杆直径22mm,长度2.4m。放水巷以东采用M型钢带梁配蝶形托盘,以西采用梯形钢带梁无托盘。放水巷以西每40m支设一根φ≥200mm信号点柱,放水巷以东无信号点柱。回采期间顶板离层仪陆续锈蚀失效。   详见支护断面图1。   受上区段7433综放工作面采空区侧向支承压力影响,掘进及回采初期整个回风顺槽压力较大,顶底板、两帮移近明显,部分地段淋水大、掘进时上帮片帮深度超过1.0m。投产两个月后未受超前应力影响的外段巷道共4处变形严重,局部锚索外露长度仅余100mm左右,部分钢带断裂,及时采用单体液压支柱配合铰接顶梁补套加强支护,总补强长度200m,实质上此部分巷道为锚架联合支护。   冒顶位置与回采及补强支护位置关系见图2。   3 冒顶及处理情况   2016年2月6日1:30分左右,回风顺槽D12点前后(超前工作面回采位置155m处)下帮开始首先失衡垮落,继而向上帮延展冒顶,冒顶走向长7.2m,冒高最大2.5m,倾向宽4.6m,共5排钢带梁垮落、27根锚杆、8根锚索失效,上帮两趟瓦斯抽放管压断,上肩窝留有一米见方的通风口,冒顶区正常过风。在确认工作面风量未受影响,没有伤及人员的前提下,及时对冒顶区域两侧顶板进行加固、清理矸石(共清理矸石93车),采用锚网索支护高冒区,用半圆木接平顶板后,架设单体液压支柱和铰接顶梁走向棚支护。   冒顶后观测发现冒落岩面锈蚀,一根锚索尾部索具拉脱、一根锚固端部拉脱、其余六根锚索锚固端均未见异常,锚固结实,与锚索联接的锚梁(M型钢带梁)断裂,索具锁紧正常,部分索具与锚索仍联接在变形扭曲的钢带上,浮埋于冒落矸石中,紧靠上帮的6根锚杆由于上帮挤出,与变形的钢带连接,1根锚杆尾部拉断,其余20根锚杆锚固端均离层脱落,少部分与断裂的钢带梁分开,高低不齐地外露于冒落浮矸上。冒顶两侧紧贴正常支护的钢带梁切落,沿走向两端截面成直立状,沿倾向截面成不规则拱型,东侧第一根未失效的钢带梁上的锚索(一根、布置在巷中)锚具脱出,锚索失效。详见附图3。   4 原因分析   4.1 直接原因   (受压、淋水、崩解)松动离层的直接顶受动静载(煤炮震动、采动应力、构造应力、自重应力、膨胀应力)叠加作用压垮(受挤压、腐蚀、变形、撕裂、折断作用)强度降低的锚网梁(M型钢带和网片)是导致冒顶的直接原因[1]。   (二)间接原因:   1.受矿压及淋水影响,顶帮围岩不稳定   回风顺槽处于矿井开采深部(冒顶处D12前后巷道标高为-900m,埋深约为930m,所受垂直应力为23.25MPa),设计为沿空掘巷,小煤柱护巷(冒顶处煤柱宽度约为4m),上区段采空区侧向支承压力大,掘进期间经过一次动压影响,回采期间受二次动压影响(冒顶时工作面处于“三次见方”上覆岩层运动强烈影响阶段,微震系统监测到回风顺槽在超前100~200m范围内煤炮震动频繁

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