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窯电流高的原因

淮海中联水泥有限公司2#窑是由南京凯盛水泥设计院设计,2005年3月投产的5000t/d熟料生产线,该线自投产运行以来回转窑主电机经常超负荷运行,给回转窑稳定安全运行带来很大隐患。从2007年3月起通过研究分析对回转窑系统进行优化调整,目前主电机电流已稳定控制在800—900A之间,主电机电流合格率达99.1%以上,为窑系统稳定安全运行提供料必要条件,使熟料产、质量明显提高,2008年窑共生产熟料153万吨,三次创造自2005年投产以来回转窑连续运行51天、57天、63天的记录。熟料28天强度上升.下面介绍我公司在控制主电机电流方面所采取地措施和方法,供有同样情况地单位参考。   一、烧成系统主机设备情况 表1 烧成系统主机设备情况 窑尾分解炉 型式:KP5/5000;双系列五级+喷旋式在线分解炉;生产能力:5000 t/d;规格:Ф7300 mm 回转窑 设备规格:Ф4.8×72 m ;生产能力:5000 t/d筒体斜度:3.5%(正弦)窑支档数:3;传动方式:单边。主传动:0.403~4.03 r/min辅助功率:630 kW; 三次风管 规格:Φ3000 mm 窑用喷煤管 型号:NK-50/I型四通道煤粉燃烧装置;喷煤量:12~15 t/h、max.18 t/h 一次风机 型号:ARMG-395 风量:174 m3/min全压:22.5 kPa 电机功率:110 kW 篦式冷却机 型号:KC—0978规格:3.6x35 m冷却能力:5000~5500 t/d篦床面积:123.2 m2篦床段数:3;出料温度:65℃+环境温度 窑头排风机 风量:600000 m3/h全压:1700 Pa工作风温:250℃转速:580 r/min电机功率:400 kW 高温风机 风量:860000 m3/h全压:7500 Pa工作风温:320~350℃,max.450℃(瞬时15 min)转速:300~1000 r/min电机功率:2500 kW 转速:994 r/min 窑尾风机 风量:860000 m3/h全压:11000 Pa转速:985 r/min电机功率:3600 kW   二、主电机超负荷运行期间现象和原因分析   2#回转窑自2005年3月投产以来,主电机电流有70%时间超负荷运行,由南京凯盛水泥设计院同时期其他5000t/d熟料生产线也有同样问题出现。起初我们认为可能是设计原因,计划改造主电机将原由630KW改造为730KW以保证窑运行,并没有进行全方位分析,经常出现主电机滑环打火严重。2006年因窑主电机过流烧坏停机更换2次。2007年3月在停窑检修期间,进窑发现窑皮在28m左右、0—9m厚度约300mm. 9—28m厚度约400mm最厚处可达500mm。在主窑皮后面有大量Φ100-150mm生料球存在。实际测量窑内物料填充率达20%。   回转窑传动所消耗功率包括:克服窑本体运动时消耗功率N1;托轮、挡轮轴承的摩擦阻力消耗功率N2;托轮与轮带表面摩擦所消耗功率N3;传动装置的传动效率η。   N2、N3在设计安装空载试车时已经验证,克服窑本体运动时消耗功率N1一般占窑功率70—75%。克服窑本体运动时消耗功率主要取决于窑本体重量P,窑本体重量P包括:窑内物料重量P1、窑皮负荷P2、耐火砖负荷P3、窑筒体本身自重P4。   P=P1+P2+P3+P4   P1=FLr   式中 F--- 物料弓形截面积m2        L----筒体段节长度m       r----物料平均比重kg/m3   从以上公式可以得出:P3主要受耐火材料种类影响一般变化不大,窑筒体本身自重P4是不变的,窑本体重量P中存在经常变动的只有P1和P2 。P1重量与窑内物料弓形截面积F成正比,F越大窑内物料填充率越大。窑的填充率等于窑内物料在窑内横截面上弓形面积与窑截面积之比,以百分数表示%。P2与窑皮长度和厚度以及致密度成正比。 表2 正常情况回转窑斜度与平均填充率的关系 窑斜度% 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 窑平均填充率 9 10 11 12 13   根据现场测量以及上述推论发现窑皮偏长、偏厚增加窑本体负荷P2;因窑皮偏厚在窑速不变情况下造成窑内物料填充率比正常(表2)明显上升高达20%左右。由于物料填充率上升增加了物料在窑内重量P1,使得在克服窑本体运动时消耗功率N1的增加。   生产中发现窑前火力不集中,火焰偏长,由于窑皮较厚在主窑皮后面很容易有大量Φ100-150mm生料球;根据公式2发现 物料在正常情况下通过窑内所用时间:   t = 11.4L/n.Di.S   式中t---运动时间min     L---烧成带窑长度m     n----窑转速r/min     Di---窑衬内径m     S--

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