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浅析晶闸管直流调速装置维修.doc
浅析晶闸管直流调速装置维修 摘 要:广州昊天化学(集团)有限公司机修分厂10吨自调式焊接滚轮架可控硅直流调速装置不能启动工作,经初步检查,可控硅的触发电源变压器已经烧坏,拆下电气控制主板,检查可控硅,可控硅已烧坏,经更换可控硅和对触发电源变压器进行一系列处理,并采取改进运算放大器电源稳压方式的有效方法,反复模拟试验,排除故障,检修成功。 关键词:可控硅;触发;电源 晶闸管(俗称可控硅)是一种大功率的可控整流元件。可控硅整流与普通二极管整流的最大区别是:经可控硅整流后,输出直流电压的平均值的大小是可以控制的,即可控整流。可控硅的应用电路有:桥式半控整流电路、交流调压电路、斩波调速电路、有源逆电电路等等。可控硅的类型有:快速型、单向型、双向型、关断型和逆导型等。各种具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制灵敏等优点。可控硅被广泛应用于可控整流、逆变、斩波、调压及无触点开关等大功率的电能转换和自动控制领域。特别是在直流调速系统中,广州昊天化学(集团)有限公司机修分厂购进的10吨自调查式焊接滚轮架可控硅直流调速装置就是应用了这种技术,采用了可控硅直流调速系统。我在广州昊天化学(集团)有限公司工作期间,维修过这台设备。本文针对这台设备的检修,谈谈检修过程和心得体会。 故障现象:根据设备使用者――焊工反映,在使用过程中,忽然闻到烧焦味,励磁电机停转,遥控、近控均失效,控制柜的控制面板上各个控制按钮都不起作用,只是电源指示灯亮。焊工断开电源刀闸,待修。 检查过程和检查结果:断开控制柜的电源开关,打开控制柜的柜门,在现场用观察法初步检查控制主板,只见供给主板运算放大器的电源变压器TC2已烧焦,为了作进一步的检查和检测,解除控制主板的外连接线,连同控制主板的散热器一齐拆下,带回检测和维修。 回到检修工作室,马上用螺丝刀解开两个晶闸管模块的安装螺栓,卸下控制主板,拆除两个晶闸管模块的共用散热器,拆下运算放大器的电源变压器,委托广州昊天化学(集团)有限公司动力分厂的电机维修组重绕;用万用表×100欧姆档,检查二极管模块,正向电阻为几百欧姆,反向电阻接近∞,正反向电阻值均正常。用电池灯触发法,检查两只可控硅模块,按照下图接线。 连接好后,合上开关SA,小灯珠亮,断开开关SA,小灯珠仍然亮着,说明这只可控硅没问题,是好的;换接另一只,连接好后,合上开关SA,小灯珠不亮,说明此只可控硅已烧坏。再检查触发电路,发现V46(型号是3DG12B钢盔头型晶体管)和R39(色环为:棕、黑、棕、金,电阻值是100Ω)均已烧坏。 故障分析和检修过程:为了先排除控制主板以外的故障,解开连接电机的电缆,电缆两端均无任何连接后,用型号为ZC-500的500伏摇表,测量电缆各根线的绝缘和是否开路,检测结果是各根线芯间的绝缘均为∞,各根线芯均无开路;接着用4只型号为ZP200-16的大功率硅二极管,用铜板连接,组成桥式整流电路检查励磁电机,经通电试验,电机运行正常。 这样,故障的检查和检测就主要集中在控制主板上了。 用万用表再详细检测控制主板上各个元件,已证实无其他元件损坏。更换各个已检测损坏的元件:(1)V46改用塑封型8015管子代替;(2)R39换上一只等功率的100Ω电阻;(3)更换可控硅模块;(4)运算放大器电源变压器已绕制好,安装到主板上,并焊接好。 装好控制主板,按照使用说明书接好各连接线后,合上刀闸QS和负荷开关QF,按下启动按钮SB,控制面板上的电压表无指示,调节控制面板上的电位器W,电机无任何反应;观察控制主板,只见控制主板上发光二极管V28和V29都已发亮,主回路的保险丝已烧断;V28亮则说明保护回路已过流动作,而V29亮则是励磁回路未能起作用,电机不能启动运行。断开电源,又连同散热器拆下控制主板,带回办公室做再次检测。 又用电池灯触发法检测可控硅模块,同样的结果:烧坏了一只,再检测其他元件,全部完好无损。是什么原因造成主回路的可控硅又烧坏一只呢? 作进一步的分析:由于无法购买到新的可控硅模块,只好购买回二手的可控硅模块。为了先排除可控硅模块本身是否存在问题,自行设计了一个试验可控硅模块的耐压电路,对可控硅模块进行工频耐压试验,用升压变压器慢慢将电压升高,升高到800V时,电路中无任何不良反应――击穿或闪烁。说明可控硅模块耐压正常,无质量问题。 试验可控硅模块耐压电路如下图所示。 可控硅模块耐压试验电路 排除了可控硅模块不存在缺陷后,查看电气原理图。根据该设备电气原理图可知,该项装置的主回路采用了两个模块:模块一,是两只二极管VD1和VD2组成的模块;模块二,是两只可控硅VK1和VK2组成的模块。此两个模块构成单相桥式半控整流电路,采用了压敏电阻RV1和
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