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国产四通道煤粉燃烧器的操作体会
石云生
(山西新绛威顿水泥有限责任公司 山西 新绛 043100)
我公司有一条1000t/d熟料的新型干法水泥生产线,自2001年8月投产,经过几年的摸索实践,现日产熟料1200吨,超出设计能力20%,年产熟料40万吨。该生产线由南京水泥工业设计研究院设计,分解炉采用南京院开发的NCⅢ型双喷腾管道式分解炉,分解炉出口带有ф2.51×42m的鹅颈管道,冷却机为第二代推动篦式冷却机。其窑系统主机设备配置如下表:
威顿公司主机设备表(表一)
主机设备名称
设备型号
回转窑
ф3.2×50m
分解炉
ф3.3×28m+ф2.51×
预热器
NCⅢ 2-1-1-1-1
冷却机
LBT24135
高温风机
W6-2×29-4NO.21.5
一、存在的问题:
我公司长期以来一直使用的燃烧器是由江苏新建机械厂生产的XJ型四通道煤粉燃烧器,其基本控制参数如下:直流风风压:15-20KPa;旋流风风压:12-18KPa。在操作过程中,这种燃烧器在煤质较好的情况下,使用比较理想,但随着近几年煤价上涨,我公司进厂烟煤质量下降,灰分增高、发热量下降,我们发现由于其外风风速低,风压小,内风的挠动能力不够,难以形成细长火焰,火焰散乱,使烧成带长度较短,主窑皮长度只有14m左右。而且窑皮脱落比较频繁,经常在12-14m处长厚窑皮,最厚时可达到了300cm以上,致使窑皮后面的粉料不能均匀向前移动,对14m后无窑皮区域进行冲刷,使该区域窑胴体温度一直较高,最高时达到了400℃
二、EPIC型四通道煤粉燃烧器性能简介:
今年以来,为了适应劣质煤的煅烧,延长耐火砖使用寿命,提高窑的运转率,也为进一步提高产质量,优化操作参数,公司于2005年9月新购入一根由武汉理工大学研制开发的EPIC型四通道煤粉燃烧器,其主要参数见表二:
EPIC 型煤粉燃烧器主要参数 (表二)
风速(m/s)
风压(Kpa)
风压推荐(Kpa)
直流风
140-250
≥39
20-39
旋流风
110-240
≥39
20-39
煤 风
20-35
≥2
8-10
中心风
-
≥1
1-2
该燃烧器直流风采用小喷嘴喷射技术,较传统的环型风道,可大幅提高直流风风速,其以螺栓连接固定在外套管的环向厚壁上,周向均布。喷射面积稳定,出口风速可以通过更换不同孔径的喷嘴来实现,从而保证了直流风在较大范围的可操作性,用来适应不同的煤质和烧成情况。相邻两个小喷嘴之间的空隙,可以使二次风更容易进入煤粉燃烧层,提高火焰温度,加速燃烧。旋流风调节增加了风管调节机构,旋流调整螺母可移动±15mm,以补偿由温度引起的风道长度差,调节火焰旋流强度及火焰形状。该燃烧器头部有一个由高温气体回流形成的负压区,消除了局部高温,沿窑长方向温度曲线平稳,有效抑制了燃料NOx和高温NOx的产生。
三、使用效果分析:
为了发挥本燃烧器的最优性能,我公司将原有的一次风机由22KW更换为37KW,并增加放风阀,用于调整一次风量。
投运后,窑内黑火头明显缩短,这是由于加大了旋流风风速后,风煤混合更加良好的原因。约48小时后,窑内17-20m薄窑皮处出现最大415℃的高温点,通过现场看火,结合燃烧器在窑中的位置发现,火焰发飘扫窑皮,且燃烧器中心在第二象限,通过调节旋流风风压至35KPa,直流风风压至39KPa,调节丝杠将中心调至第四象限,高温点逐渐降至380℃
经过一段时间的运转,公司由于货源紧张,改用了现存的发热值为19500KJ/Kg的劣质煤,使用一段时间后,又使用了新进的发热量为21000KJ/KG为煤(其工业全分析见表三),在使用过程中发现该燃烧器表现出了良好的适应劣质燃料的特性,具体性能为:
由于内外风速差大,提高了二次风的卷吸量,加快了窑前煤粉的燃烧速度,提高了燃尽率,同时随着火焰温度的上升,提高了烧成带温度,从而使二次风温度提高,有效的抑制了煤粉的不完全燃烧情况,黑火头明显缩短,由过去的500mm缩短至200mm左右,火焰匀畅,不扫窑皮。从筒体扫描仪可以看出,在过渡带15─20m段无明显高温点出现;
在直流风风压达到39KPa,旋流风风压达到35KPa时,可以使主窑皮长度达到16m以上,延长了烧成带的长度(见附图),同时窑前温度容易提高,消除了劣质煤燃尽时间长,窑前温度低的问题;
煅烧温度的提高,烧成带的延长,使熟料的烧成更加充分,出窑熟料结粒明显改善,游离钙显著降低,其平均值由1.20%降为0.8%,合格率达到95%以上;
在产量不变的情况下,使C5出口温度下降,分解炉本体温度提高,其温差由以前的20℃提高到现在的30-40℃
由于烧成温度的提高,高温带的延长,熟料烧成更加充分,矿物结晶完整,熟料结粒均齐,熟料28天强度有所提高,由59.0Mpa提高到了61.0MPa以上。
该燃
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