中间轴承上瓦烧熔.docVIP

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中间轴承上瓦烧熔

中间轴承上瓦烧熔. `- U2 C/ y9 Y??w W: E 事情经过 * K+ z Z+ \3 [7 r_近海支持船行业门户_近海供应船_三用工作船_近海油田服务_船舶论坛_潮汐表_船舶动态_Land ho!希望就在前方!某轮主机为6ESDZ58/100型,坞修抽尾轴检验良好,仅换了尾轴油封。出坞后试车,发现最后一道中间轴承接合平面处漏油,于是将上盖拆下检查,发现上轴瓦顶部有碰硬,拂刮后认为问题不大,即盖好上紧螺帽,试航时低速运转检查正常,出港后刚中速运转不久,该道轴承仍发热并冒白烟,当时即用两根消防皮龙向其浇水冷却,维持航行到抛锚停车,再将此轴承打开检查,见上瓦铅已熔化较严重,下瓦则正常,奇怪!在抽尾轴拆中间轴和轴承时是原拆原装,垫片也没有增加和减少,滑油也是新换的,怎么会烧熔呢?后再把上瓦修刮好盖妥后,测量间隙后方知上瓦与轴之间无间隙,下瓦与轴之间间隙竟有0.80毫米。 ??X; ?, S Q, u2 ?8 @8 s2 Q R0 N近海油田服务_海洋石油支持船论坛_近海供应船_近海支持船_船舶论坛,三用工作船,拖轮,钻井作业,油气井技术服务,近海船舶服务_物探勘查业务_潮汐表_海洋工程船_深水起抛锚作业分析与处理! u* _ i: ], L* Z6 Q 后来把轴承座底部的四块垫铁拆出来,测量其厚度各不一样。在坞修中拆出时,没有做上记号,装还时四块垫块也就不注意而乱放不能对号入座,以致错位后,正好薄的装在空档大的位置上,把底座收紧时,使下轴承随之下降与中间轴脱空,而上瓦则与轴碰硬。第1次发现漏油而没有发热的原因是螺帽还没旋紧,第2次发热是在略修刮后,怕其漏油而用劲旋紧,使上盖紧压在轴上的结果。 4 B; Y3 - q6 y$ k: y潮汐表_船舶动态_近海供应船_三用工作船_天津气象预报_海洋工程_近海支持船_航海技术_海员考试_中国海员联盟_航海英语_气象传真图经验与教训. g3 W0 x! p! b: _ _- b, q- z+ O5 W. D6 ]2 e/ U 1. 既然是原拆原装,就不可能发生热铁,而现实已经是在热铁,说明原诉原装中也要注意细小的环节,垫块四块有厚薄即是一例。2.原拆原装各部件都要做上记号,装还时也就不会乱套,此事故厂方有不可推卸的修理质量责任,但船方在验收时,应该对轴与轴承间隙,也该作一次厚薄规的测量才是验收起码的要求。 滑油失压使推力轴承严重烧熔 $ T E ~ f??B# n. b_近海支持船行业门户_近海供应船_三用工作船_近海油田服务_船舶论坛_潮汐表_船舶动态_Land ho!希望就在前方!事情经过_近海支持船行业门户_近海供应船_三用工作船_近海油田服务_船舶论坛_潮汐表_船舶动态_Land ho!希望就在前方!4 h0 ?3 ! V8 S2 D1 I7 K% S N 某轮主机为ESDZ43/82A型,一次由申开往天津途中遇大风,即在石岛湾避风,直至第三天下午13.00时才起锚开航。14.00时机匠检查发现主机摇臂轴上的封盖掉下,及时报告当值轮机员。二管轮即到机舱上层查看,见第3缸摇臂轴两头的闷盖及螺栓都掉下了,由于当时车速为185转/分钟,就一面报告轮机长,一面再通知驾驶室要求减速安装,当减速刚一开始,即听到在飞轮处发出咯!的一声响,立即关车。这时看主机滑油进出压力表,已指在0位,再看滑油泵指示灯则巳熄灭。二管轮觉得很奇怪,明明不久前检查滑油泵运转很正常,怎么现在就停了呢?而且警报也没响过。这时轮机长已到现场,见此情况,马上重新启动主滑油泵,压力很快上升至0.22MPa,随后又启动主机继续运转,仅数分钟后,只见推力轴承处有大量油气冒出,赶紧再停车。打开第6缸道门就看到推力轴端有铅熔落。后在无任何检修情况下,又继续开慢车 50—60转/分钟 航行了五小时,到烟台港外锚地检修,此时发现推力块上的合金已全部熔化,燕尾嵌槽也露出,直接与推力环平面磨擦,使平面磨出几道很深痕迹.该轮在航行中辅机既没有发生故障,主滑油泵又没有跳电,这事故怎么会发生,而且当断油后,失压报警也没有报警呢?潮汐表_船舶动态_近海供应船_三用工作船_天津气象预报_海洋工程_近海支持船_航海技术_海员考试_中国海员联盟_航海英语_气象传真图 R$ L+ ~! # G; j 分析与处理! S0 v8 D4 c. O0 v/ L 当时海上风浪最大为6级,不可能因外界因素引起辅机、滑油泵的工作不正常。而事故后对辅机及滑油泵检查,技术状态很好,没有使油泵有跳电的迹象。根据大家回忆,事故当天开航后甲板部有人下机舱关起锚机电源,而起锚机的分电箱正好是在滑油泵分电箱同一部位的上方,因放置地位较低,故习惯用脚去踩较方便,可能这次在踩下去时,用力较大顺势把滑油泵的开关也一起踏关闭了,而后知道不对又随即将滑油泵开关拉上,但

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