ISO9001ISO14001内审员培训(审核流程)课件.ppt

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
* 不符合项判断的原则: a)就近不就远原则, 在标准中找不到完全能“对号入座”条款时就判最为接近的条款。 b)能细则细原则,不能细则粗;对上的则细,对不上的则粗原则: 如4.4.5文件控制。一事一判。不合格原因可能有多个,但主要原因一般只有一个,因此,一项不合格应判一个条款 * 案例分析与不符合项撰写练习 * 四、 审核过程 3、审核实施—审核发现 不合格报告编写须注意: 、报告不要指名道姓; 、语言要言简意赅; 、语言兼顾标准化和口语化; 、要考虑适当的合并同类项; 、字迹要清晰可辨; 、标准条款要恰当。 * 不当的不合格描述例 1.在车间发现少数质量记录有乱涂乱画现象。 2.工段长台上有一份标识不清的作业规程。 3.生产部门少数员工有不遵守操作说明书现象 4.生产一车间2002年5月20日的生产日报上写有“夏季到青岛去旅游”等字样 * 不符合项描述例:ok 公司在产品加工的个别工序的控制方面存在问题,如: 2007-06-22日,现场审核时发现油墨一车间正在加工AE-LDY-307-4#单色色膏,该产品加工的《产品工艺卡》规定,配料完成混合均匀后,需浸泡48H方可研磨,但公司未对以上规定的浸泡时间实施必要的控制; 公司〈产品工艺卡〉/GY3规定硅胶喷涂白油的AE-LDY-1#J和AE-LDY-307-4#的加料量分别为:5550G,50455G;但2007-06-22现场审核时发现公司在加工该产品时该两种料的实际加料量分别为:5550G,50728G,与工艺卡规定的不一致。 不符合ISO9001:2008标准 第7.5.1 条款的要求。 * 例:不符合报告 受审部门 生产部 审核时间 2009-02-18 审核员 康熙、和珅、纪晓岚 审核依据 ISO9001:2008 不合格事实: 生产现场察看发现,挂放的文件QP-07生产过程控制程序没有任何的受控标识 审核员:和珅 受审部门:刘庸 不符合 ISO9001:2008标准4.2.3 相关文件:文件控制程序 编号:QP-01版本/状态:A/0 不合格类别: ■一 般 □严重 原因分析 当时生产部复印,对这份文件漏加盖“受控文件”标识 责任人/日期:刘庸 2009-02-19 纠正措施 要求本部门文件管理人员今后发放文件时,先核查文件的标识情况是否符合《文件控制程序》规定,领用部门或人员在签收领用时,要依据《文件控制程序》检查文件的标识状况 责任人/日期:刘庸2009-02-19 预计完成日期:2009-02-25 效果验证: 抽查生产现场其他与质量管理体系有关的文件,没有发现类似问题;同时抽查提问该 部门文件管理人员发放文件有何具体规定都能清楚地说出。现同意关闭 验证人/日期: 和珅 2009-02-28 * 不符合报告 编号: 注:所有签名一定要有日期 日期:2010年 4月 26日 内审员签名:文清 纠正与预防措施的跟踪与验证:2010年4月20日以重新召开管理评审会议,其中将目标和指标调整为2010年将废油回收率由2009年的68%提高到85%,并规定了实现方法。 确认人签名:史阳2010/4/1 实施负责人签名:王成祥2010/4/16 预防措施:对管理评审议程严格审查,在议程中明确审议对方针、目标以及EMS的其他要素加以修正的可能的需要。 确认人签名:史阳2010/4/16 实施负责人签名:王成祥2010/4/16 纠正措施:一周内召开管理评审会议,审议对方针、目标以及EMS的其他要素加以修正的可能的需要。 受审核部门签名:史阳2010/4/15 内审员签名:文清 建议:召开管理评审会议,审议对方针、目标以及EMS的其他要素加以修正的可能的需要。 文件名称:EMP-46-01管理评审程序 ISO标准条款:ISO14001:2004的4.6 不符合的级别:重大 (重大或轻微) 不符合描述: 公司目标和指标明确规定,2010年将废油回收率由2009年的68%提高到85%,但从记录可以看到,2010年的废油回收率为72%,而在2010年3月的管理评审报告中未对目标和指标给予任何评审。事实上,审核时的废油回收率也仅为75%。 不符合理由:

文档评论(0)

6669930 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档