☆提高可测深式塑料排水板可测率.docVIP

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☆提高可测深式塑料排水板可测率

提高可测深式塑料排水板可测率 中铁十六局集团第三工程有限公司 台缙公路软基处理QC小组 2011年5月 提高可测深式塑料排水板可测率 一、前言 台缙高速公路东延段DS5标位于浙江省台州市,路基基底均为软土路基,软土路基处理为本标段重点控制性工程之一。其中,K16+204.0~K16+363.8软基段设计采用先插设可测深式塑料排水板、再填土预压的方法进行排水固结处理,填土预压期10个月。可测深式塑料排水板施工设计总量为84265延米/ 4151根,平均处理深度为20m,每根间距1.3m,呈梅花形布置,砂垫层平均厚度50cm,插设过程见图1。 可测深式塑料排水板基本参数:芯板采用聚乙烯或聚丙烯新料(非再生塑料),滤膜采用粘合型涤纶无纺土工布(渗透系数≥5.0E-3cm/s),复合体厚度4.0±0.2mm,纵向通水量≥50cm3/s,测丝为置于透水膜内的两根铜丝,直径1.5mm。 图1 现场排水板插设作业 二、QC小组 台缙公路软基处理QC小组成立于2009年12月30日,由8名施工管理人员组成。小组成立后,根据工程实际,积极开展活动,采取现场实际调查,研究解决现场质量问题,见表1。 表1 QC小组简况表 小组名称 台缙公路软基处理QC小组 成立时间 2009年12月30日 课题名称 提高可测深式塑料排水板可测率 课题类型 现场攻关型 活动时间 2010年3月1日至2010年3月15日 活动频率 每周2-3次,每次1-2h 序号 姓 名 性 别 年 龄 职 称 文化程度 职 务 组内分工 1 廖生权 男 47 高 工 大专 总工程师 组 长 2 熊利文 男 34 工程师 大专 工程技术部长 副组长 3 饶延泉 男 45 高 工 本科 生产副经理 副组长 4 冉重庆 男 33 工程师 大专 试验室主任 组 员 5 王康乐 男 32 工程师 大专 测量队长 组 员 6 贺意勇 男 26 技术员 大专 路基工程师 组 员 7 刘建园 男 25 技术员 大专 测量员 组 员 8 丁茂勇 男 35 工 人 高中 工班长 组 员 三、选题理由 四、设定目标 五、目标可行性分析 1、设计要求:可测深式塑料排水板是新型软基处理材料,现行施工规范和质量验标上对可测率无相关标准,设计文件要求可测率为95%。 2、当前经验:小组对2010年3月3~8日期间4台插板机同时开工插设的422根排水板进行测试,并对测试结果进行统计,见表2。 表2 活动前排水板可测率统计表 插板机编号 插设数量(根) 可测数量(根) 可测率(%) 1号 110 102 92.7 2号 102 93 91.2 3号 98 93 94.9 4号 112 109 97.3 合计 422 398 94.3 通过统计可知,4台插板机所插设的排水板的总可测率为94.3%,与设计要求可测率95%有一定差距,还需要提高。其中,第4号插板机所插设的排水板可测率相对较高,达到了97.3%,因此小组把本课题活动目标设定为“可测率97%”。小组认为:通过共同努力,只要能保持目前最好水平,该目标是能够实现的。 图2 排水板检测 六、原因分析 QC小组全体人员对“可测率不达标”这一问题进行了原因分析,经整理后绘制成树图,见图5。 图5 “可测率不达标”原因分析树图 七、确认要因 从树图上看,造成塑料排水板可测率低的因素较多。哪些是要因?哪些是非要因?QC小组对末端原因逐项进行了调查、分析和筛选。 ※末端原因1:排水板原材质量不稳定 确认过程:查项目部试验室和监理驻地试验室提供的排水板试验报告,报告结论均为合格。 确认结论:非要因。 ※末端原因2:排水板原材保存不当 确认过程:经现场调查,发现排水板进场后无序堆放在路基施工现场附近,且无派人保管。对堆放的材料进行检查,一些排水板板面扭曲、变形,透水膜也有破损。 确认结论:要因。 ※末端原因3:回提长度过大 确认过程:经调查,排水板正式插设前,4台插板机各试插了5根排水板,经试插后明确插设深度为“设计处治深度+砂砾垫层厚度+回提长度”。同时,回提链上作有明显回提刻度标记,插设过程未发现回提长度过大的现象。 确认结论:非要因。 ※末端原因4:砂垫层不平整 确认过程:经调查,砂垫层平整度是排水板质量评定的一个关键项。铺设砂垫层时,软基侧边均设有标高控制桩,以严格控制其厚度及平整度。经现场复测,未发现砂垫层不平整现象。 确认结论:非要因。 ※末端原因5:遇孤石拔起重新插设

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