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合粉磨系统要素与诊断及案例分析MicrosoftPowerPoint演示文稿研讨
辊压机+V型选粉机开路联合粉磨系统 辊压机+打散分级机闭路联合粉磨系统 打散分级机 V型选粉机分级后入磨物料粒径分布旋风筒处取样筛析结果(%) J公司:进料控制不稳定,辊压机做功能力差 采用170-100(物料通过量620t/h、主电机功率900kw×2)+V选+φ4.2×13m(主电机功率3550kw)+N-3500选粉机(主轴功率160kw+系统风机560kw)+磨尾双风机双闭路联合粉磨系统;P.O42.5水泥产量165t/h、粉磨电耗44kwh/t 原因:辊压机进料不稳定、挤压做功能力差、主电机出力少,只有42%--45%(28A--30A/66A) 措施:采用成都九泰科技有限公司专利技术“辊压机杠杆式双进料装置” 、稳定控制辊压机进料、主电机出力72%—78%(运行电流48A—52A/额定电流66A);磨机内部结构改进多、入磨比表面积170m2/kg、出磨物料比表面积大于270m2/kg(8m2/g/M) J公司:进料控制不稳定,辊压机做功能力差 效果: 系统产量达到210t/h、粉磨电耗降至38.1kwh/t、节电5.9kwh/t (现拆除N-3500换为吉达sepax4500选粉机、主轴功率90kw+系统风机功率400kw,系统产量250t/h、粉磨电耗进一步降至25kwh/t) 改进后,选粉机系统功率降低了720kw-490kw=230kw 辊压机杠杆式均匀、稳定进料装置应用现场(辊压机规格170-100) R公司:辊压机辊面磨损、剥落严重 采用170-100辊压机(物料通过量620t/h、主电机功率900kw×2)+V选+Φ4.2×13m双仓管磨机(筒体转速15.1r/min、主电机功率3550kw)+N-3500选粉机(主轴功率160kw、系统风机560kw)+磨尾双风机--双闭路联合粉磨系统 P.O42.5水泥产量200t/h、粉磨电耗38kwh/t(比表面积≥365m2/kg) 现象与原因:辊压机辊面磨损、剥落严重,系统产量下降至170t/h、粉磨电耗上升至43kwh/t 措施与效果:辊面堆焊修复后,辊压机做功能力良好,系统产量及粉磨电耗恢复正常状态 R公司辊压机磨损、剥落的辊面 郑机所堆焊修复后的辊压机辊面与立磨磨辊、磨盘衬板 Y公司:管磨机细磨仓做功能力差(无活化环) 采用170-100辊压机(物料通过量620t/h、主电机功率900kw×2)+V选+Φ4.2×13m双仓管磨机(筒体转速15.6r/min、主电机功率3550kw)+N-3500选粉机(主轴功率160kw)+磨尾双风机--双闭路联合粉磨系统 经V选分级后的入磨物料R80筛余35%、R45筛余53%、比表面积170m2/kg 现象:P.O42.5水泥产量155t/h、粉磨电耗38kwh/t(比表面积≥365m2/kg) 采取措施: 磨机一仓有效长度3.25m;二仓有效长度9.25m、安装四圈活化环、激活二仓研磨体磨细功能 P.O42.5水泥产量190t/h、增产35t/h、增幅22.58%;粉磨电耗降至34.3kwh/t、降幅9.74%、节电3.7kwh/t Z公司:出磨提升机能力不足 采用140-140辊压机(物料通过量650t/h、主电机功率1000kw×2)+V选+Φ4.2×14m单仓管磨机(主电机功率3550kw)+N-3500选粉机(主轴功率160kw)+磨尾单风机-双闭路联合粉磨系统 P.O42.5水泥产量140t/h、粉磨电耗38.8kwh/t(比表面积≥360m2/kg) 现象: 出磨提升机能力450t/h偏小、常出现冒灰(瓶颈)、磨内研磨体分级紊乱 应采取措施:欲提高P.O42.5水泥产量、降低粉磨电耗,应增大磨尾提升机能力≥650t/h、应改为两仓磨 H公司:熟料淋雨受潮、易磨性变差 采用170-100辊压机(物料通过量620t/h、主电机功率900kw×2)+V选+Φ4.0×13m三仓管磨机(筒体工作转速16.3r/min、主电机功率2800kw)开路联合粉磨系统 经V选分级后的入磨物料R80筛余32%、R45筛余51%、比表面积180m2/kg 原生产P.O42.5水泥产量165t/h、粉磨电耗31kwh/t(比表面积≥360m2/kg) 原因:春节前熟料堆棚储存过程中淋雨、受潮,易磨性变差、小磨时间由28min延长至32min 现象:P.O42.5水泥产量降至140t/h、降产25t/h、降幅15.15%;粉磨电耗35.6kwh/t、增加4.6kwh/t、上升幅度14.84% 措施与效果:采用新鲜熟料与受潮熟料按2:1搭配使用后、产量恢复 W公司:管磨机一仓冲料、导致少料研磨盲区 采用140-80辊压机(物料通过量360t/h、主电机功率500kw×2)+600/140打散分级机(
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