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动修厂建厂以来事故案例
能源动力总厂动修厂
事
故
案
例
汇
编
2013年11月28日
目录
安全事故篇 2
电气伤害
案例一 2
机械伤害
案例二 2
案例三 3
案例四 3
案例五 3
物体打击
案例六 4
案例七 4
案例八 5
案例九 5
案例十 6
案例十一 6
案例十二 6
高温伤害
案例十三 7
车辆伤害
案例十四 7
高空坠落
案例十五 8
案例十六 8
其它伤害
案例十七 9
案例十八 9
案例十九 9
案例二十 10
设备险肇事故篇
案例二十一 11
安全事故篇
一、电 气 伤 害
案例一
事故经过:2005年5月26日,电检车间在供水厂三连铸水站EM-H8206C台更换接触器,由于接线端子在配电盘侧面,空间狭窄,视线也不好,在接入过程中造成相间短路,电弧烧伤一职工的左手背。
事故原因:1.在更换接触器时,未切断接触器上部电源,进行带电作业。2.带电作业未按照带电作业的规范要求实施操作。3.监护职工未作好提示保护工作。
事故预防控制措施:
1、针对现场危险因素结合实际落实安全措施,检修前要与运行单位共同确认,在安全措施落实不到位的情况下不能开始作业。
2、检修人员在工作中要严格遵守公司、总厂和动修厂制订的各项安全管理规章制度和规程、规定,养成好习惯。杜绝习惯性违章作业。
3、针对现场重点危险作业,车间领导和管理人员必须到现场带班,配合班组抓好现场安全监控。
二、机 械 伤 害
案例二
事故经过:2006年9月20日,机一车间管钳二班在更换热力厂冶炼电站“四号炉省煤器联箱”施工过程中,李某在使用电动磨光机打磨管子口时,因砂轮片突然破裂,碎片飞出将李某防护镜打破,并将其上唇挫裂伤、鼻外伤及鼻骨骨折。
事故原因: 1、施工现场狭窄,人员无避让空间。2、检修上场未认真检查工机具的情况;3、现场安全监护工作联保工作落实不到位。
事故预防控制措施:
1、要求班组针对现场实际情况开展危险因素辨识,做好工前工机具的检查确认工作。
2、不断提高职工的安全技能,使之能正确操作运用电工工具。
3、检修过程中要落实联保互保和监护工作,及时提醒,及时整改。
2007年4月10日16时55分,机二车间一职工与另一职工配合翻一鼓风1#机3#瓦的下瓦时,在等职工去取吊环过程中因瓦突然下滑,将左手中指挤伤,经疹断为左手中指内侧皮肉撕裂。
事故原因:1、作业人员安全意识不强,以至瓦翻过时发生挤压事故;2、作业人员在配合作业时未及时提醒;3、在连续的抢时间、抢工期、加班加点的情况下,作业人员非常疲劳,致使作业人员的反应能力下降,在瓦翻过来时未能及时将手松开。
事故预防控制措施:
1、广泛的开展危险因素辨识,彻底排查作业前、作业中、作业后存在的危险因素,并针对危险因素制定相应的方案,严格监督作业人员落实;
2、加强联保互保的执行力度,现场作业人员不能因急于完成任务而忽视联保互保的重要性,联保互保必须落到实处;
3、加强加班作业和夜间作业的安全监护,相关作业要指定带班人员,且车间带班人员要发挥指导作用。
案例四
事故经过:2010年5月7日16时40分,机一车间管钳一班在热力厂焦耐电站处理3#给水泵组振动,调整定心施工中,刘洪斌开始拆对轮螺栓,姜亚平在旁边进行安全监护,在拆到第5个对轮螺栓时,3#电动给水泵突然启动,扳手飞出,致使姜亚平的左小腿击伤,送武钢一医院诊断为左小腿外侧肌肉撕裂。
事故原因:运行人员误操作是造成事故的主要原因;检修人员自我保护意识不强,调试过程中未认真确认停电安全措施。
事故预防控制措施:
1、针对现场危险因素结合实际落实安全措施,检修前要与运行单位共同确认,在安全措施落实不到位的情况下不能开始作业。
2、检修作业必须做到挂牌停电检修,特别是在试车后二次检修时要进行再次安全确认。
案例五
事故经过:2011年12月22日上午9点20分,由于大风,动修厂机关大院宣传横幅被吹松,政工科张军、罗建功使用升降梯对横幅进行调整,于9点45分完成调整工作,刘有才主动协助张军、罗建功收升降梯,不料升降梯活动部分突然下滑,造成刘有才左手大拇指末端皮肉因受到挤压而撕裂。?2007年8月24日上午9点20分左右,新二车间架工班宁新华、王国庆和热力厂0七电站职工等四人乘坐交运公司驻车间的东风平板车去12号水站备品库更换三炼钢脱盐水站的水泵,在办理出门手续途经公司1号门门口时,为避让逆向行使的摩托车而造成驻运单位车辆紧急刹车,车厢内的两台水泵因惯性冲向站在车厢内的宁新华,致使右腿受伤。
事故原因1、司机没有拒绝或阻止没有任何安全措施情况下的人货混装。2、水泵吊装上车的放置位置不当且没有采取固定措施。3、随车人员宁新华在人、货同车的情况下选择站位不当。4、认为运载货物很小且运输距离很短,没有引起重视。
事故预防
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