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5000td熟料生产线堆雪人事故原因分析和处理
5000t/d熟料生产线堆雪人事故原因分析和处理 李建会 国投新登郑州水泥有限公司 某公司5000t/d熟料生产线是天津院设计采用第三代预分解系统的窑外分解系统,采用本地无烟煤作为燃料。该生产线2008年4月份点火投产,生产比较正常,但到2009年下半年,进厂原煤煤质变差,尤其入窑煤灰分在35%以上,出现多次预热器堵塞,并在2009年10月份大修后出现一次比较严重的烧流堆雪人事故,在5天内出现多次雪人长到窑口护铁位置,通过采取一定的措施,没有专门停窑处理,处理掉雪人。本文就针对雪人处理方法和形成原因进行阐述,供大家参考。 事故描述 2009年10月8日,大修结束,窑内换了一部分砖,升温曲线制定24小时投料。但是在升温过程由于油泵问题,供油量小、油质差、煤质差,在此次升温中油煤混烧出现多次灭火,到10月10日,49个小时,尾温才升到850度,就进行了投料,由于强投料,当时投料只投100t/h,投上料40分钟,从高温摄像头发现,窑前的火焰发亮发白,于是赶快大幅度撤头煤,出窑的物料呈瀑布状直接流下篦冷机,判断烧流,于是经行调整快速加产和篦冷机打空气炮,约5分钟物料恢复正常。但是投料2个小时发现慢慢发现在篦冷机落料点出现大块物料推不走,且高度在不断长,8个小时,雪人已经长到窑口护铁处,于是采取在窑头罩一侧处开孔推到雪人,但是推到,接着再涨,持续4到5天,15日白班,雪人地基彻底推走,雪人处理结束。 雪人事故原因分析 2.1烘窑时间长造成第一股料烧流 大修结束后的升温烘窑中,由于油泵问题,供油量小、油质差、煤质差,在此次升温中油煤混烧出现多次灭火,造成烘窑时间比较长,在窑内积累了大量的煤灰和未燃尽的煤粉,煤粉的工业分析如表一,在投料中,一方面没有考虑到这方面的情况,另一方面,由于窑内温度勉强能够投料,为了防止第一股料跑生,投料时头煤用量偏大。煤灰和未燃尽的煤粉混合在生料中,从而导致第一股出来的料烧流,为雪人奠下根基。 2.2煤粉质量差 烘窑升温和堆雪人几天的煤粉全分析及控制指标情况如表一,从表中可以看到这种煤粉的特点是挥发份不高,灰分高,着火点高,燃尽时间长。由于煤粉特性,我厂控制要求是80μm筛筛余2%以下,但是由于我厂煤磨选粉机问题,细度始终跑粗,再加上煤灰分高,煤粉供应吃力,煤粉细度控制放松。这种情况造成煤粉容易不完全燃烧,一方面一部分煤粉落在熟料中继续燃烧,导致物料发粘,另一方面煤灰分增加,再加上我们煤中氧化铝含量高,加剧熟料中的液相量,且煤粉不完全燃烧形成还原气氛,是物料熔点变低。 表一 煤粉全分析及控制指标情况 日期 工业分析(%) 实测发热量(MJ/Kg) 细度≤ 水分≤ Mad Vad Aad Cad St.ad Qnet.ad 2.0% 1.0% 10.10 0.53 12.14 36.00 51.33 0.37 21.20 3.7 0.6 10.11 0.34 12.56 36.39 50.71 0.34 20.94 2.8 0.6 10.12 0.49 12.36 39.56 47.59 0.34 19.79 3.4 0.5 10.13 0.57 12.22 35.25 51.96 0.36 20.96 3.2 0.5 10.14 0.55 12.14 36.68 50.63 0.34 20.76 3.1 0.6 10.15 0.53 12.45 35.61 51.41 0.34 21.1 3.4 0.5 2.3物料率值不合理 堆雪人几天熟料全分析如表二所示,正常情况下我厂的熟料率值控制是KH=0.90±0.02,SM=2.8±0.2,IM=1.3±0.02,由于煤粉灰分掺入量加大,为了保证熟料KH,增加石灰石配比,但是我厂石灰石中氧化钙不高,我厂是三组分配料,就造成其他的减少,造成熟料中出现KH中,SM 低IM高,,再加上熟料的氧化镁在3%左右,一般正常煅烧下物料的液相量在20到25,而堆雪人几天的物料的液相量在27%到29%,过高的液相量是堆雪人的一个重要原因。从表中可以看到15日的熟料硅率提高后,雪人就得到解决。 表二 熟料的全分析 生产日期 Loss CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO f-CaO KH KH- SM IM SUM C3S C2S C3A C4AF 10.10 0.74 63.38 21.99 5.59 3.03 3.21 2.67 0.862 0.819 2.55 1.84 97.94 49.05 24.70 9.67 9.09 10.11 0.41 64.86 21.43 5.
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