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GE320密炼机料斗小车的技术改造.pdf
工 程 技 术 SClENCE&TECHNOL0GY 皿圆 GE320密炼机料斗小车的技术改造 姚建 军 . (力索兰特 (苏州)绝热材料有限公司 江苏苏州 2152l1) 摘 要:与GE320密炼机配套的料斗小车因设计的不足,运行过程 中频发故障,无法满足正常的生产需求。本文介绍了GE320害炼机料车 运行中频繁 出现的故障,根据现场运行情况和检修检查结果进行逐一分析,最终采取 简单实用的改进措施,取得 良好的实际效果。 关键词:GE320密炼机 料斗小车 西门子PLC 中图分类号:TG355 文献标识码 :A 文章编号 :1672--3791(2011)o9(c)-o065--0l 公 司于2008年从益 阳橡塑机械集 团定 输 出,料车上移 和下移过 程 中电机刹车装 动链时常会 出现断链 故障 ,因此料车 程序 制购买 了1台GE320密炼机 ,密炼机 出料到 置 均 需 励 磁 松 开 。出现料 斗 小车 动 作 失灵 设计 时采用6个输入 点,3个输 出点 (具体Io 760开炼机入料之 间配套 了料斗小车装置 , 故障时 ,检查发 现料车 电机刹车装 置没有 分配表见表 1),取消 了故障率较高 的高 、低 料车控制集成在 密炼机控制系统内,整个密 励磁 松开 ,原 因是PLC输 出模块对 应刹车 速转换位 置开关 ,采用变 频器外 置可调 电 炼机系统的 电气控制部分全部从意大利进 输出的端 口没有输 出电压 ,料车驱动 电机 阻调速的方式调整料车 电机速 度 ,调试时 口,采用施耐德公司生产的PLC和HMI。密 带刹车运行 ,料车刹车片高温 冒烟 ,电机驱 确定最佳的速度点控制料车移动速度。料 炼机投入运行半年来 ,发现配套密炼机的料 动变频器过载保护 ,由于施耐德PLC程序 车控制PLC电路(具体改造 电路图见图2)安 斗小车出现较多问题 ,具体表现在 :(1)密炼 由意大利设计并安装调试 ,意大利厂家不 装完成后 ,经反复测试空载与满载状态 ,确 机料斗小车时常动作失灵,料车移动时刹车 肯提供程序 ,密炼机生产厂家也无法帮助 定料 车移 动速 度在 l9Hz相对比较平稳 ,且 装置不能松开 ;(2)驱动料斗小车的传动链时 解决 ,由于施耐德PLC在国内很少使用 ,相 该速度下料车移动时间也完全能满足生产 常断裂 ;(3)装满胶料的料车时常打翻。 关配件采购周期也较长 ,密炼机厂家提议 工艺要求 ,实践证 实 :经过改造 后 ,改造前 重新委托密炼机厂家设计新程序并采用西 时常 出现的料车动作失灵和断链条故障再 1 原因分析及采取的相应处理措施 门子PLC进行改造 。委托密炼机厂家进行 也没有 出现 。 争对频繁 出现的上述 问题 ,进行仔细 PLC改造或请意大利厂家来厂解决均需要 此外 ,针对装满胶料 的料车 时常打翻 分析 :料斗小车移动轨迹是双轨道平移加 较长的时间和 昂贵 的费用 ,本着节约成本 这一 问题 ,也进行 了非常仔细 的观察和分 30度斜坡上移 ,密炼机下料进入料车后 ,料 和依靠 自行解觉 问题的原则 ,决定 自行改 析 ,原因是料车 位置离密炼机下顶栓 位置 车以40Hz的高速平移5m,接着改为20Hz低 造解决 问题 ,将原先集成在密 炼机PLC程 较远 ,密炼机 出料时 ,许 多胶料会被转动的 速 上斜坡移动5II1后倒料 ,料斗选用带刹车 序 内的料 车控制部 分分割 出来 ,选用西 门 转 子旋转甩 出,甩出的大块 胶料不能均匀 装置的蜗杆减速电机驱动 ,通过 电机带动 子$7-222小型PLC单独控制料车运行 ,因 的掉入在料车内,有时胶料集 中砸偏在料 链轮 、链条来移动料车 ,料车移动轨道上共 此程序设计起来
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