630MW对冲旋流燃烧锅炉低氮燃烧系统优化改造.pdfVIP

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第46卷第2期 锅 炉技术 V01.46,No.2 2015年3月 B01LERTECHNOLOGY Mar..2015 630 MW对冲旋流燃烧锅炉低氮燃烧系统优化改造 邹 磊,张恩先,岳峻峰 (江苏方天电力技术有限公司,江苏南京211102) 摘要: 针对某电厂1台630MW前后墙对冲旋流燃烧锅炉N晚排放质量浓度高的问题,对燃烧系统进行 MW、 了改造,采用AireJet“燃烧器替代原低NQ轴向旋流燃烧器(LNASB)。改造后测试结果表明:在600 500 MW和400,MW电负荷工况下,锅炉N晚排放质量浓度分别为352mg/m3、327mg/m3和238mg/m3,相 比于改造前,降幅达到50%以上;锅炉热效率分别为93.90%、93.93%和94.05%,略低于改造前测试值。改 造后飞灰含碳质量分数略有上升,炉内结渣较改造前明显减轻。 关键词: 对冲燃烧锅炉;AireJet”燃烧器;低NQ技术改造;N0。排放;结渣 中图分类号:TK223.2 文献标识码:B 文章编号:1672—4763(2015)02—0065一05 表1 锅炉主要设计参数 0 前 言 NO。是主要大气污染物之一。在我国, 50%以上的N0。来源于电站燃煤锅炉‘1|。目前 新建的大型燃煤锅炉均采用先进的低N旺燃烧 技术来保证高效燃烧的同时实现低Nq排 放旷3|。对于众多较早投运的燃煤锅炉,尤其是 对冲旋流燃烧锅炉,在控制N0。排放方面存在 明显的劣势[4]。某电厂4号锅炉为哈尔滨锅炉 厂有限责任公司引进三井巴布科克能源公司技 术生产的超临界前后墙对冲旋流燃烧锅炉,自 投运以来,一直存在NQ排放质量浓度高的问 题。测试结果显示该锅炉在6。。MW电负荷下 NO。排放质量浓度可达到800mg/m3。随着国 家环保标准对NO:排放要求的提高及企业社会 责任感的驱使,进行低NO。技术改造成为电厂 注:(1)BMCR表示锅炉连续最大出力;(2)BRL表示 的必然选择。 锅炉额定出力。 1 设备概况 锅炉设计燃用神府烟煤,校核煤种为晋北烟 煤,采用正压直吹式制粉系统,配置6台HPl003 该锅炉型号为HGl956/25.4一YM,采用Ⅱ 型露天布置、一次再热、固态排渣、平衡通风、前 型中速磨煤机。排渣系统为水力除渣。前后墙 后墙对冲旋流燃烧方式。锅炉过热器采用两级 各布置3层三井巴布科克能源公司生产的低 喷水减温器,再热蒸汽采用尾部烟气挡板调温, NO。轴向旋流燃烧器(LNASB),每层各5只,共 并备有事故喷水减温器。锅炉主要设计参数见 30只。其中E、C、D层燃烧器从下到上布置在前 表1。 墙,B、F、A层燃烧器从下到上布置在后墙。在上 收稿日期:2014一05—07 作者简介:邹磊(198j一),男,工程师,硕士,主要从事电站锅炉燃烧优化、性能试验和计算机数值模拟的研究。 万方数据 锅炉技术 第46卷 层燃烧器上方,前后墙各布置1层燃尽风 及环保的要求,技术改造势在必行。 2.2改造方案 (OFA),每层布置5只燃尽风喷口,共10只

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