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海上平台天然气脱水装置的工艺设计.pdf

第32卷第6期 (2013.06)〈规划设计〉 海上平台天然气脱水装置的工艺设计 1 2 1 罗梅玉 许凯峰 杨天宇 1 中海油研究总院 2 中海油新能源投资有限责任公司 摘要:某大型气田设计处理量为24×108 m/a,该气田具有处理量大、平台多、井口多、压3 力变化大,CO2含量较高等特点,经综合考虑后,采用在中心平台先将天然气脱水处理,再进行 油气混输上岸的方案。该气田选用三甘醇吸收、常压再生作为天然气脱水方案,选用98.5%的三 甘醇作为脱水剂,三甘醇吸收塔为填料塔,吸收塔操作温度为35℃,操作压力为5800kPa,三 甘醇循环量为2.5 m3/h。三甘醇再生方法选用常压再生,重沸器的操作温度为200℃。通过对比 证明,设备的运行参数与设计参数基本一致。 关键词:海上平台;天然气脱水再生装置;三甘醇;工艺设计 doi:10.3969/j.issn.1006-6896.2013.6.025 在海上平台天然气开发工程中,常在天然气进 高并易受气候条件的影响。 入外输管道前进行脱水处理,以防止水合物的生成 目前,海上油气田普遍采用三甘醇吸收法进行 以及水与酸性气体 (CO2,HS)结合对管线产生腐2 天然气脱水,如渤西油气田群、平湖油气田群, 蚀。另外,冷凝水在管线中的积累将相对降低管线 番禺气田和荔湾气田等,都是在平台上采用三甘醇 的输气量,使输气过程中增加了不必要的动力消 脱水法进行天然气脱水,再混输或分输上岸。 耗。因此,一般情况下,海上天然气田开发方案均 某气田外输海底管线经过的海底最低泥温为 采用先将天然气脱水,再进行油气混输或分输上岸 15℃左右 (埋深1.5m处),陆上管线所经区域极 的方案。 端最低气温为6.7℃,为了保证气体在整个外输过 某大型气田设计处理量为24×108 m/a,主要3 程中没有游离水出现,确定天然气进入海管之前的 工程设施包括一座中心平台,四座井口平台、一个 水露点为0℃。由于天然气在进入甘醇塔之前使用 陆上终端站及连接中心平台和陆上终端站的外输管 海水冷却至35℃,即天然气经过接触塔脱水后的 线。该气田具有处理量大、平台多、井口多、压力 露点降为35℃,使用常压再生的方法即可使贫甘 变化大,CO2含量较高等特点。 醇的浓度达到露点的要求。 经综合考虑后,采用在中心平台先将天然气脱 根据该气田海上天然气脱水的要求和管输特 水处理,再进行油气混输上岸的方案。 点,选用三甘醇吸收、常压再生的方案作为气田天 然气脱水的方法。 1 天然气脱水方法的选择 通常,应用于工业天然气脱水的方法有注入水 2 三甘醇脱水的工艺流程 合物抑制剂法、膨胀致冷法、固体吸附法、甘醇吸 三甘醇脱水装置包括两大部分,即天然气脱水 收法及近几年来采用的薄膜渗透法。 和富三甘醇溶液再生 (提浓)。三甘醇脱水装置工 对海上天然气进行脱水处理,尤其是有酸性气 艺流程见图1。 体存在时,一般不采用注入水合物抑制剂的方法。 由于某气田1—1气田产气量大,日产气量为 因为采用此方法后虽然可以减少海上平台的脱水、 (500~743)×104 3 m ,天然气脱水装置采用两套完 再生设备,节省平台面积,减轻平台重量,但不能 全相同的并行系列,每套处理能力为 (250~ 从根本上消除游离水的存在,仍然存在生成水合物 372)×104 m/d。其三甘醇脱水流程简要情况3 的隐患及酸性气体与水结合对管线及下游再生设施 如下: 产生腐蚀的问题。注入的水合物抑

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