燃煤锅炉典型事故案例过热器两次泄漏分析报告.docVIP

燃煤锅炉典型事故案例过热器两次泄漏分析报告.doc

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
燃煤锅炉典型事故案例过热器两次泄漏分析报告.doc

燃煤锅炉典型事故案例---过热器两次泄漏分析报告 填报部门 技术安全部 填报时间 2010年5月31日 事件经过: 1、2010年5月16日23:03 #1机组负荷290MW,炉膛压力突然升至+300Pa,AB引风机静叶开度打满,给水流量增加100T左右,调整稳定后对受热面进行全面检查发现锅炉左侧44米位置低温过热器#41吹灰器处有异常声音。检查附近吹灰枪正常,无内漏现象。检查后确认#1炉尾部受热面泄漏,申请停炉。 2、2010年5月16日23:20 #1机组开始滑停。17日00:19 #1机组负荷7MW, #1发变组与系统解列。 3、2010年5月18日02:15后竖井烟道50℃左右进入检查,发现左侧低温过热器第1排第1段第2层第15根爆管,二次吹损、吹漏周围其它11根低温过热器管子,需换管12根管子。 4、设备管理部、技术安全部相关人员、金属人员、锅炉点检、检修人员对低温过热器74排管子拉排全面摸管检查,发现14根磨损管子,其中超标管4根。对低过泄漏区域包墙管、水平烟道底部包墙弯头、前包墙拉稀管根部、人孔及吹灰孔区域包墙、低过入口管、省煤器、后水冷壁悬吊管等检查未发现超标管。 5、处理情况:2010年5月18日08:00爆管区域检查完后开始换管抢修,换管过程中金属管理人员对换管焊口检查有部分焊口未完全焊完,告知安徽强华检修相关人员不要漏焊,检修人员说需拉开其它低过管排再焊未焊完部分(低过管排焊口需分别拉开两处管排才能完成整道焊口的焊接),同时告知鑫辉公司金检人员检验时要注意焊口表面检查。对低过爆管区域吹损、吹漏管子共12根更换后已至深夜,安徽强华检修焊工及检修人员对换管未进行自检、未填焊口检验委托单,口头通知金检人员焊口可进行检验,共12根管29道焊口(11根换管各2道焊口共22道焊口、原始泄漏管变形严重换4个90度弯头及两段直段共7道焊口)。 6、鑫辉公司金检人员口头接到通知后,考虑节省抢修时间,要求检修人员对12根所换管子及焊口进行了编号,焊口检验委托单检验后再补。鑫辉公司金检人员按现场实际编号实施检验,鑫辉公司金检人员检验过程中发现3-1-3-1换管需返口一道并标记缺陷部位,通知检修人员打磨缺陷部位补焊后再次检验合格,金检人员未发觉漏检一道焊口。检验结束后,在炉外将换管数量、焊口总数和焊口编号、焊口数量及检验结果做了原始检验记录。期间设备部、技术安全部相关管理人员、金属管理人员、点检员正对低过各重点部位进行摸管检查。得到鑫辉公司金检人员对12根换管焊口检验完成的通知后,技术安全部专工、设备部专工、金属管理人员、点检员对鑫辉公司金检人员检验的换管数量、焊口数量和强华检修检修人员再次进行记录核实与实际相符并记录。 7、接下来相关人员都忙于组织拉排摸管检查发现磨损严重超标的4根管更换及磨损严重管子加防磨瓦保护,未意识到检验合格的29道焊口有漏焊、漏检情况的发生。组织检修人员将摸排中发现严重磨损超标的4根管更换后8道焊口金检人员检验合格,磨损严重管子加防磨瓦保护完成。 8、2010年5月20日06:50 #1锅炉抢修完毕,通知运行#1炉可以上水,#1机组启动。2010年5月20日11:30 全面检查#1锅炉本体及汽包人孔无异常;机组负荷160MW全面检查#1锅炉本体无异常。 9、2010年5月20日15:45 #1炉受热面有异音,隔绝吹灰系统后检查确认为尾部受热面再次泄漏。2010年5月20日17:10 #1机组开始滑停。 10、2010年5月21日23:00后竖井烟道47℃左右进入检查,发现左侧低温过热器第1排第1段第2层第15根第一次泄漏原始爆管处更换的七道焊口的第一道焊口未焊完,留下1/3未焊,吹损、吹漏周围其它4根低温过热器管子。 11、设备部、技术安全部相关管理人员、锅炉点检、金属检验人员对低温过热器爆管区域左侧30排管子拉排摸管检查,2010年5月22日05:30检查完毕发现4根磨损管子,其中严重超标管1根。2010年5月22日09:00对低过垂直出口段、省煤器全面检查,11:30检查完毕,低过垂直出口段三处防磨瓦损坏修复处理未发现超标管。 12、2010年5月22日05:30开始对原始爆管焊口未焊完处打磨后补焊,吹损、吹漏管子及磨损严重超标管子共5根更换。15:50 #1炉受热面枪修工作全面完工,#1机组报备用。2010年5月24日中调同意#1机组启动。 13、第二次锅炉泄漏后事故分析时,检修单位反映在焊接漏焊焊口时,一名焊工焊完一半多焊口后,轮换休息,口头交接另外一名焊工完成后续焊接及其它焊口的焊接工作,但未在炉内的具体焊接位置进行交接,导致交接不清,焊口漏焊。 14、根据第二次泄漏后现场漏焊情况分析,如果该焊口实施了检验,在检验之前需要手抹耦合剂,能够发现焊口未焊完;该焊口距离其它焊口有3米左右的距离,

文档评论(0)

docindpp + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档