第三届东莞国际铸造及压铸技术工业展即将举行.pdfVIP

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特种铸造及有色合金

种铸造及有色合金 2009年第 29卷第 12期 标识;③入料原铝的分析及质量 出现误差 ;④Si的烧损 境温度等条件,选择合适的浇注温度 ,一般浇注终端温 计算不准 ;⑤Mg的添加方式不 当造成烧损较严重;⑥ 度控制在 690~710℃较为合适 。 Ti的添加温度控制不 当或搅拌不充分造成熔解不充 分 ;⑦来 自于 Si中的Fe含量不稳定造成 Fe含量超标 ; 4 采取质量控制措施后 的效果 ⑧Ca含量超标 ,主要 由于炉内精炼不充分或精炼剂用 在实际生产过程中,通过对提到的质量要素的有效 量不足 。 控制和预防措施的实施 ,合金锭不合格品的产生和能耗 (2)针孑L度不合格 的主要原 因:①除气机个别转子 消耗有较明显的降低 。根据统计数据,A356.2合金生 堵塞,进入铝液的惰性气体减少 ,除气效果降低 ;②除气 产的成品率 由开始 的88.5%提高到 92%,同时生产每 机供气压力低于规定值,除气效果降低;③除气机使用 吨 Al的天然气消耗也从 14m。降低到 12m。。 的惰性气体的纯度低于要求值 ;④在供应气体压力和流 参 考 文 献 量固定的情况下,除气机的转速不匹配;⑤浇注温度过 [1] 郭有军.A356.2合金铸锭 中si元素的偏析现象[J].特种铸造及有 高 ,在除气过程中造成二次吸气。 色合金 ,2008,28(4):319-320. (3)产 品内部夹渣及杂质含量过 高的主要原 因: [2] 谷文 明,杜科选.A356.2铸造铝合金铸锭 内针孔缺陷的控制[J]_ ①使用过滤板气孔率与生产产量不符 ,不能有效过滤杂 轻合金加工技术 ,2005,33(4):26—30. 质 ;②在作业过程中,由于铝液浮力的原因,过滤板与安 [3] 邵正荣,邵海霞,吕让涛,等.铝合金铸造工艺与铸锭质量的关系 装卡槽出现缝隙、破裂或整体漂浮,部分铝液或全部铝 [J].轻合金加工技术 ,2006,34(4):1617. 液不能通过过滤板进行过滤而直接进入铝锭 ;③取样工 (编辑 :栗万仲) 具或其他工具接触铝液时,带入非金属杂质;④溜槽维 护时带人过多的滑石粉。 第三届东莞国际铸造及压铸技术 工业展 即将举行 3 预 防及控制措施 由香港压铸及铸造业总会主办 、世贸博览有限 针对质量因素不合格的原因,结合实践生产过程, 公司承办的第三届东莞国际铸造及压铸技术工业 总结如下预防和控制措施。 展 ,将于 2010年 3月 17—20日在东莞国际会展中 (1)化学成分不合格的措施 :①在作业完毕后 ,结合 心隆重召开。这是中国华南地区目前最具规模 、影 本班的浇注任务 ,对炉膛内残留的铝液进行客观准确的 响力最大的压铸及铸造展之一,展会涵盖了压铸原 估算;②对回炉用的固体废料必须进行质量测试 ,同时 材料、压铸设备、压铸模具、压铸成品、压铸后续加 提供准确的元素分析数据,减小配料时的计算偏差;

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