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新型干法水泥生产线篦冷机余风电改袋除尘系统及应用.pdf

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1 全国袋式除尘技术研讨会论文集 2011年10月 2009一一201 第十五期 (中国环保产业协会袋式除尘委员会主办) 印 发 新型干法水泥生产线篦冷机余风电改袋除尘系统的应用 王键穆璐莹吴刚 吴善淦徐祖文 (合肥水泥研究设计院) 摘要 随着环保标准的提高,将电除尘器改为袋式除令器的水泥厂逐渐增多。本文根据篦冷机余风特性,以 中联水泥集团南阳分公司3200t/d新型十法生产线篦冷机余风“电改袋”系统的改造为例,论述了具体的改造方案 和技术参数。 关键词 电除尘器袋式除尘器 电改袋水泥工业除尘 1序言 随着新型干法水泥生产线生产规模的不断扩大,如何有效控制烟尘和粉尘的排放,已成为环境 的除尘装置其相对于水泥窑通风机的年同步运转率不得小于99%。显然水泥厂的很多扬尘点采用电 除尘器已不能满足新的排放要求,国内一些水泥厂已经开始将电除尘器改为袋式除尘器。本文根据 篦冷机余风特性,以中联水泥集团南阳分公司(以下简称南阳水泥厂)3200t/d新型干法生产线篦 冷机余风“电改袋”系统的改造为例,对具体的改造方案和技术参数等进行论述。 2必要性 2.1电除尘器的特点 电除尘器的优势在于其运行费用和运行阻力较低,但篦冷机余风除尘要达到50mg/Nm3的排放要 求,除尘效率须达到99.9%以E,这是相当困难的;研究表明,当电除尘效率超过99.5%以上,电晕 功率会急剧增加,如果电除尘器效率在99.8%以下,其能耗低于袋除尘器:而效率超过99.8%时,必 须增加电场数晕并对烟气进行深度调质处理,从而导致电除尘器的能耗及初投资成倍增加,这样会 使电除尘器相对袋除尘器的传统优势完全散失。 南阳水泥厂篦冷机余风配有低温余热发电,随余热锅炉发电量的变化,烟气量、烟气特性、粉 尘和比电阻变化较大,导致电除尘器除尘效率降低,不能满足国家规定的排放要求,因此必须对该 厂现有的电除尘系统进行改造。 2.2袋除尘器的特点 袋式除尘器具有高而稳定的除尘效率,除尘效率能达到99.9%以上,并不受粉尘比电阻变化的 影响。 2.3南阳水泥厂篦冷机余风特点和除尘系统改造方案 篦冷机余风和粉尘具有如下特点:正常废气温度在250C左右,最高可达400。C;粉尘比电阻高、 粉尘颗粒较粗、磨蚀性大等;改造中必须对余风进行冷却,才能进入袋除尘器。冷却方式有以下几 种:一、增湿塔或煳道商接喷水冷却;这种冷却方式在窑尾系统使用普遍,冷却效果明显,但会增 加废气中的湿含量;二、空气冷却,有自然风冷却器和强制吹风冷却器之分,工艺简单投资少,窑 头系统多采用此方式;三、掺冷风冷却:效果明显但会导致废气量增加。 篦冷机余风除尘系统改造有两种技术方案:一是新建袋除尘器,待除尘器安装完成后将管道引 入袋除尘器即可:这样可以缩短停窑时间,但需要育足够的场地且投资较大:二是利用原来的电除 尘器壳体、基础和排灰系统等将电除尘器改造为袋式除尘器,可节省投资,节约资源,但会受原电 除尘器结构的制约:南阳水泥J‘‘篦冷机余风除尘系统改造采用的是第二种方案,利用窑系统大修时 间将原有电除尘器改造成袋式除尘器。 全国袋式除尘技术研讨会论文集(2009—2011) 南阳水泥厂改造中采用多管冷却器+配置冷风阀冷却;由于篦冷机废气水份少,粉尘颗粒粗而粘 性不高,不易在冷却管壁上结垢,选用商径小的冷却管,这有利于缩小整个冷却器的体积;为了防 止工艺线操作不正常时,排出气体的温度过高造成袋式除尘器滤袋烧毁,在篦冷机出口还设置了喷 雾装置。 3南阳水泥厂篦冷机余风的冷却和技术参数 3.1窑头工艺简介 南阳水泥厂熟料篦冷机排出的高温气体,除一部分作为二次风入窑:剩余气体分二路,一路走 多管冷却器进行降温,然后通过袋除尘器除尘后经煳囱排入大气:一路进入余热锅炉发电后再送进 入袋除尘器;正常情况下余风进入余热锅炉发电,当锅炉异常或检修时将阀门切换到多管冷却器入 口:篦冷机出口余风温度一般在250℃左右,不论是余热锅炉还是多管冷却器,都要求将气体温度 降到袋除尘器的滤袋允许使用的温度以下。 3.2篦冷机余风参数 烟气水分含量随篦冷机喷水量而变化;篦冷机余热锅炉的蒸发量为13.2t/h,可将烟气温度降低100 ℃左右。 4除尘器和冷却器的设计 改造成

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