提钒尾渣用于转炉冶炼的工艺的研究.pdfVIP

提钒尾渣用于转炉冶炼的工艺的研究.pdf

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
提钒尾渣用于转炉冶炼的工艺研究 陈 炼 1王建1戈文荪1蒋仕川 易良刚2黄生权2 1.攀钢集团研究院有限公司钒钛资源综合利用国家重点实验室,四川 攀枝花6170002.攀钢集团成都钢钒有限公司,四川 成都610300 摘 要:为了解决钙化提钒工艺产生的提钒尾渣带来的环保问题,将其作为造渣辅料,开展了转炉冶炼 的技术研究。结果表明:在冶炼普通钢种时,提钒尾渣用于转炉造渣,工艺可行。与原有复合造渣剂相 比,除了终点钢水硫含量增加0.004%,温度降低10℃以外,成渣时间缩短,脱磷率、纯吹氧时间以及铁 损等冶炼指标略优,对钢水质量无明显不利影响。 关键词:转炉炼钢;提钒尾渣;资源利用 86 金一材料与冶金工程 V01.40 Sep 表3铁水成分(%) 速升高。促进石灰的熔化,从而促进初期渣的 形成.吹炼前期炉内的主要反应[钓】: (Fe203)+[Fe].3(Fe0)(1) (2) 2(FeO)+SiOz=(2FeO·Si02)(3) (4) 项目 吹氧时 尾渣球/ 造渣剂/Sic/ (5) 间/rain CaO+(Fe203)=(CaO·Fe203)(6) kg·(t·Fe)一1kg·(t·Fe)一’kg·(t·Fe)一1 基于上述反应的进行.在石灰表面生成低 熔点物质,随着反应向内部进行,加快了石灰 的熔化。缩短了前期成渣时间。此外,提钒尾 次和正常生产吹氧时问基本相当,试验炉次终 渣的吼含量高,有利于初期炉渣的脱磷。 点碳0.074%,正常生产为0.05%,试验炉次尾 转炉倒渣时钢渣成分见表5。终点钢渣成分 渣球平均加入量为17 见表6。由表5和表6可知,采用提钒尾渣球造 kg/(t·Fe)。正常生产复合 造渣剂平均加入量为9.7 渣,转炉终渣的P含量相当,但降低了终渣的 kg/(t·Fe)。 氧化性。 2结果与讨论 2.2转炉脱磷 试验与正常生产转炉脱磷情况见表7,由表 2.1转炉造渣 7可知。试验炉次的倒渣脱磷率平均值比正常生 试验跟踪结果表明。转炉冶炼采用提钒尾 产小8%,终点脱磷率基本相当。 渣球造渣,吹炼过程基本平稳,未出现大的喷 2.3转炉脱硫 溅和返干现象.对溅渣护炉和炉衬侵蚀无不利 试验与正常生产转炉脱硫情况见表8。由表 影响,可以缩短成渣时间。这主要是由于尾渣 8可见。人炉铁水硫平均值为0.060%,倒渣时

文档评论(0)

bhl0572 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档