某发电厂典型事故汇编(锅炉篇)之7.doc

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某发电厂典型事故汇编(锅炉篇)之七 升炉停油时熄火打炮 #5炉升炉负荷带至150MW,停油时灭火,司炉判断失误,处理不及时,炉膛爆燃打炮。 【事故经过】: 1990年9月17日2时20分,#5机组在启动中,4时25分#5机并网,6时10分负荷升至150MW,此时炉已投入15只主火嘴,二只下排(#2、#4)油枪助燃,并投入甲、乙、丁三套制粉系统运行。司炉即停止燃油泵运行,停油泵后(6时13分),司炉发现,汽压、蒸汽流量均下降,想调整给粉量,同时发现样火板无火光,即令助手就地观察是否有人碰了样火板。助手外出尚未回来,司炉发现炉膛负压突正并拌有响声,已造成灭火打炮。设备损坏情况:甲、乙预热器进口烟道顶部鼓起,角部焊缝撕裂;省煤器下部#3集灰斗一角部焊缝撕裂;#2角喷燃器下部水冷壁管泄漏;折焰角外南侧一水冷壁管拉裂泄漏;甲水平烟道包覆水冷壁一根拉裂泄漏;前包墙过热器一根拉裂泄漏;过侧省煤器悬吊管一根拉裂泄漏。停炉检修5天。 【事故原因】: 1.灭火保护装置因存在问题未能正常投入,未起到应有的保护作用。 2.违反电业安全工作规程热力部分“当锅炉发现灭火时,禁止采用关小风门,继续给粉、给油、给气使用爆燃的方法来引火。锅炉灭火后,必须立即停止给粉、给油、给气;只有经过充分通风后,始可重新点火”。 3.司炉停助燃油前,未详细综合分析运行工况,也未就地进行全面检查并观察燃烧情况,凭经验停油。 4.停油前#2角喷燃器下部水冷壁已泄漏,造成燃烧不稳。 5.锅炉启动过程较快,特别是5时05分—5时35分的半小时内,连续投入三组制粉系统,三次风量过大,降低了炉膛温度,加剧了燃烧不稳。 6.#2角喷燃器下部水冷壁泄漏,喷出的水蒸汽与煤粉混合后产生水煤气,水煤气中含有大量的CO和H2气体,在700℃以下有水蒸汽作为催化剂的情况下,与O2发生链式反应,引燃煤粉产生爆燃。 7.灭火后,司炉未有对熄火现象及各参数进行综合分析判断,处理不果断,存在侥幸心理,误认为看火镜可能被人移动,延误了处理时机,熄火后又进行了燃料调整,以至造成炉膛内积存煤粉过多是这次事故的根本原因。 由于上述6、7原因,使炉膛内积存较大体积的可燃物,且单位容积内发热量大,产生较大的外爆力,设备损坏严重。 【事故防范】: 1.严格执行《大型锅炉燃烧管理的若干规定》、《火电厂燃煤锅炉燃烧室防爆规程》和《锅炉运行规程》等有关规定。加强岗位培训,提高对事故的判断能力,严防误操作。 2.“当锅炉灭火后,要立即停止燃料(含煤、油、燃气、制粉冷气风)供给,严禁用爆燃法恢复燃烧。重新点火前必须对锅炉进行充分通风吹扫,以排除炉膛和烟道内的可燃物质”。 3.大力开展反习惯性违章活动,杜绝事故时存在侥幸心理,杜绝违章操作。 4.在停助燃油之前,应对锅炉各部进行全面的检查。尤其是重点检查燃烧情况和承压系统。 5.值班中经常检查各火嘴来粉及着火情况,检查给粉机运行情况,严防多台给粉机断销子,造成燃料量突然减少或缺角运行。同时应保持火检探头无污染,防止给值班人员正确判断燃烧情况带来不便。 6.值班中根据负荷情况合理调整风量,O2维持在5%左右,负荷较低时应保持较大的切圆直径,以利四角相互引燃;煤质较差燃烧不稳时及时投油助燃。 7.大力开展运行分析和仪表分析活动。在事故时要进行各参数的综合分析做出正确的判断。 8.严格执行《二十五项反措》“做好锅炉灭火保护装置的维护和管理。及时消除灭火保护设备的缺陷,使其处于完好状态”。“加强配煤管理和煤质分析。并及时将煤质情况通知司炉,做好调整燃烧的应变措施防止发生锅炉灭火”。 9.加装大量程炉膛负压表,并加强对表计的维护。 10.在升、停炉及事故处理时“灭火保护”装置要全程投入,因在此阶段炉膛温度低,点火能量小,风量偏大,极易发生熄火,若处理不当爆燃将产生很大的外爆压力,破坏性极强。 【同类事故】 【案例1】降负荷局部熄火? 盲目投油锅炉打炮 事故经过: 1979年2月28日,22时00分#4机凝结水质不合格,为查明原因,值长通知#4炉负荷由105MW降至60MW,降负荷过程中熄火打炮。 原因分析: 司炉在降负荷过程中,给粉机转速降低过多,同时又停了甲制粉系统,使进入炉膛的燃料量大幅度减少,热强度降低,锅炉燃烧不稳,负压摆动大,投油又太晚,当司炉启动油泵后锅炉正好熄火,遂造成煤粉在炉膛内爆燃,设备严重损坏。 预防措施: 锅炉在执行降负荷过程中,一方面燃料及风量调整幅度不应太大,保持燃烧的相对稳定;另一方面要充分考虑制粉系统对燃烧的影响,不应在降燃烧的同时停制粉系统,两者之间应留有一定的稳定时间;同时考虑到煤质等多种因素的影响降负荷的幅度不应太大,速度不应太快,发现燃烧不稳时应及时投入油枪助燃,防止发生因调整不当造成锅炉熄火。还要严格执行《二十五项反措》“当炉膛已经灭火或已局部灭火并濒

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