锂离子电池分切金属碎屑不良异常处理.pdf

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锂离子电池分切 金属碎屑不良异常处理 不良极卷侧面照片: 极卷侧面目视可见明显毛面,手触存在凹凸感 正常极卷侧面照片: 极卷侧面目视平顺,无毛面, 无凹凸感 取样检测(二次元): 金属毛屑,高度0.022mm,使 用毛刷轻刷可刷掉 金属毛屑,刷掉部分 金属毛屑,高度0.309mm,使用毛刷轻刷,刷掉部分,掉落部分高度0.16mm 金属毛屑,高度0.105mm,使用毛刷轻刷掉 来料正常极片查看二次元表面: 二次元检测极片纵向: 纵向表面不平整,波浪 异常影响: 一次分切产生金属碎屑,极易掉入极片表面,碎屑为肉眼不可见的铝屑,经卷绕混 入卷芯内,热压后碎屑刺穿隔膜,造成卷芯短路,影响合格率;如未刺穿隔膜,电 池流入后工序进行化成、分容后,对电芯自放电性能产生重要影响;甚至在高倍率 充放电或多次循环后造成电池带电短路,产生更大的安全隐患,属于A类不良异常; 热压工序验证10.14日统计: 投入:231支 短路:20支 不良率:8.7% 拆解后发现为金属碎屑刺穿隔膜,造成卷芯短路 原因分析: 1、刀具磨损未及时更换,刀具刀口产生崩口、豁口、毛刺; 正常刀口二次元 检查 异常刀口二次元检查 原因分析: 2、刀具安装时,极片入刀角度不合适,切刀与极片夹角大,摩擦系数大; 3、分切刀具保养不到位,未及时更换清洁羊毛毡,未滴入酒精润湿; 羊毛毡与酒精擦拭 极片入刀角度 解决措施: 1、更换新刀具,更换前使用二次元检查刀口,异常时及时更换; 2 、提高压辊位置,减小极片入刀位置,减少摩擦; 3 、每班次跟换羊毛毡,人工专人滴入酒精,擦刀润湿保养; 4 、质控部定期检查,每卷检测金属碎屑情况; 改善效果验证: 改善后:侧面平顺光滑 改善前:侧面毛面,有碎屑 改善效果验证: 纵向:光滑无毛刺 横向:横向无波浪边,无金属碎屑 THANKS

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