比亚迪某型号驱动电机技术故障分析-宗彩乐工程师2025年度.docxVIP

比亚迪某型号驱动电机技术故障分析-宗彩乐工程师2025年度.docx

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比亚迪某型号驱动电机技术故障分析报告

负责人:技术部工程师宗彩乐(2025外部人员引进)

一、报告概述

1.1报告目的

本次报告旨在针对比亚迪某量产车型搭载的永磁同步驱动电机(型号:BYD-PM150)在售后反馈中出现的典型技术故障,进行全面、深入的技术分析。通过明确故障现象、定位根本原因、评估故障影响,制定科学有效的解决方案与预防措施,为电机生产工艺优化、售后维修标准完善及后续产品研发提供技术依据,保障车辆行驶安全与用户使用体验,维护品牌技术口碑。

1.2报告范围

本次分析覆盖2025年8月-20245年10月期间,全国范围内该型号电机的售后故障反馈案例(共收集有效案例86起),涉及故障车辆行驶里程区间为1.2万公里-8.5万公里,车辆使用环境涵盖高温高湿(华南地区)、低温严寒(东北地区)及多沙尘(西北地区)等不同场景。分析过程结合电机设计图纸、生产工艺文件、售后维修记录及实验室检测数据,聚焦电机核心部件(定子、转子、轴承、控制器)的故障模式,不涉及非技术类(如人为碰撞导致的电机损坏)故障。

二、故障现象统计与分类

通过对86起故障案例的梳理,将故障现象分为四类,具体统计与特征如下:

2.1电机异响故障

占比:42%(36起)

典型表现:车辆在起步加速(车速0-30km/h)或低速爬坡时,电机舱传出“嗡嗡”或“哒哒”异响,异响频率随电机转速升高而增加,松开加速踏板后异响减弱或消失;部分案例中,异响伴随电机振动(振动频率集中在200-300Hz),通过车身传导至驾驶舱,影响驾乘舒适性。

检测数据:对12台故障电机进行台架测试,发现异响出现时,电机径向跳动量为0.15-0.22mm(标准值≤0.1mm),且振动加速度峰值达1.8m/s2(标准值≤1.2m/s2)。

2.2电机功率衰减故障

占比:35%(30起)

典型表现:车辆满电状态下,急加速时动力响应延迟(延迟时间0.8-1.5s),最高车速较正常状态下降5-12km/h,且高速巡航(100km/h以上)时,电机控制器报“功率限制”故障码(故障码:P1203)。

检测数据:实验室台架测试显示,故障电机额定功率较设计值(150kW)下降8%-15%,峰值扭矩下降10%-18%;拆解后发现,定子绕组绝缘电阻值为0.5-2MΩ(标准值≥5MΩ),部分绕组存在轻微过热碳化痕迹。

2.3电机轴承卡滞故障

占比:18%(16起)

典型表现:车辆低速行驶时,电机舱传出“刺耳摩擦声”,且转向时异响加剧;部分案例中,车辆静置一段时间后(如隔夜),首次启动时电机出现“卡滞”现象,需多次尝试才能正常运转,严重时触发电机控制器“过流保护”(故障码:P1102)。

检测数据:拆解故障电机后,发现轴承内圈与轴颈配合间隙为0.08-0.12mm(标准值0.02-0.05mm),轴承滚道存在明显磨损痕迹(磨损深度0.03-0.05mm),且润滑脂出现干结、碳化(正常润滑脂应为淡黄色膏状,故障件为深褐色硬块)。

2.4电机控制器故障

占比:5%(4起)

典型表现:车辆行驶中突然失去动力,仪表盘显示“电机系统故障”警示灯,重启车辆后故障仍存在;诊断仪读取数据发现,电机控制器内部IGBT模块温度过高(实测温度120-135℃,设计最高耐受温度125℃),且输出电压波动范围达±15V(标准波动范围±5V)。

检测数据:拆解控制器后,发现IGBT模块散热基板与散热器之间的导热硅脂出现老化(导热系数从1.8W/(m?K)下降至0.8W/(m?K)),且部分电容(型号:470μF/450V)出现鼓包、漏液现象。

三、故障原因深度分析

3.1电机异响故障原因

定子铁芯叠片松动:该型号电机定子铁芯采用30片0.35mm厚的硅钢片叠压而成,生产过程中若叠压压力不足(标准压力1200kN,故障批次实测压力950-1050kN),会导致硅钢片之间存在间隙。电机运转时,硅钢片在电磁力作用下产生振动,与电机壳体共振,形成“嗡嗡”异响;同时,叠片松动会导致电机磁路不均匀,进一步加剧振动。

转子永磁体位移:转子永磁体采用“胶水粘接+卡扣固定”双重固定方式,若粘接用环氧树脂胶水(型号:E-44)固化温度不足(标准固化温度80℃/2h,故障批次固化温度65℃/1.5h),胶水附着力下降。车辆长期急加速、急减速时,永磁体在离心力作用下发生微小位移(位移量0.1-0.3mm),导致转子动平衡失衡,运转时产生“哒哒”异响与额外振动。

3.2电机功率衰减故障原因

定子绕组绝缘老化:电机定子绕组采用聚酰亚胺薄膜(耐温等级H

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