2025年工艺事故分析.pdfVIP

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勿以恶小而为之,勿以善小而不为。——刘备

工艺事故质量分析

一次清洗:

1.现象描述:

制绒后硅片厚度很薄在160um以下且硅片表面“小雨点”很多,导致硅片报废

原因分析:

此类事故发生时多在新配液时,主要原因是上一位员工在配氢氧化钾和硅酸钠后,由于

吃饭或其它原因把操作交给另外一位员工,后面的员工上岗后没有加异丙醇就直接上料,从

而造成事故。

事故总结:

新配液时,由于更换操作员而导致没有加异丙醇,出现工艺失控。建议新配液时有一位

员工独立完成。

2.现象描述:

配液过程中导致溶液溢流致设备和地面,使地面受损。

原因分析:

配液过程中,忘记关补水开关。

事故总结:

加强员工的责任心。

3.现象描述:

制绒过程中,偶尔出现整篮硅片表面“小雨点”很多,在二中心曾出现一篮硅片大半部

分硅片已经制绒,而上部的少部分硅片还没有制绒。

原因分析:

制绒槽制绒过程中等待上料的时间过长,导致异丙醇挥发过量,溶液中异丙醇含量少造

成的。二中心出现的少部分硅片还没有制绒,是由于制绒槽制绒过程中等待上料的时间过长,

造成液位低于液面而造成。

事故总结:

制绒过程中要注意观察工艺槽的液面,避免液位低于硅片上沿。如果制绒槽制绒过程等

待上料的时间过长,需适量多补加异丙醇,或者排液后重新配液。加强员工的责任心,注意

观察制绒过程中的异常情况。

4.其它:

配液过程中,加NaOH,HF,HCl方法不当,且没有佩带防护用具,使液体溅到衣服或

皮肤上。机械臂挂钩松动,提篮时花篮偏移导致翻篮。二线设备在手动打到自动时,若2

号机械臂在11号槽,且11号槽时间已经到时,按复位开关将会导致2号和3号机械臂相撞。

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹

槽内的挡板螺丝松动,机械臂放篮时,花篮碰到挡板,导致花篮倾斜。

5.现象描述:

电池效率出现批量整体性降低。

原因分析:

将清洗工序的重新清洗后,再投产,效率恢复正常,可能存在的原因有:

检查花篮发现,花篮已经破损;喷淋槽槽盖中的活塞被腐蚀,有铁锈溶液调入喷淋槽中

污染了硅片。

总结:

重视和加强工艺设备卫生检查,提高员工的洁净度意识;对有铁制品的设备要格外小心,

避免因其破损而污染硅片。

6.现象描述:

检验后的硅片被重新放入原硅片盒内,和正常片一同转入扩散工序。

原因分析:

员工对硅片的洁净度认识不够,工艺卫生的培训和宣传力度不够。

总结:

重视工艺卫生培训,提高员工的洁净度意识。

7.现象描述:

甩干后的洁净硅片,长时间停留在清洗间内,没有及时转入扩散工序。

原因分析:

员工对空气的洁净度认识不够,认为空气对硅片表面的洁净度没有影响,工艺卫生的培

训和宣传力度不够。

总结:

重视工艺卫生培训,提高员工的洁净度意识。

8.其它:

槽内的挡板螺丝松动,机械臂放篮时,花篮碰到挡板,导致花篮倾斜压篮。甩干机的密

封圈脱落,导致不能甩干。甩干机内放入的片盒有碎片,甩干后会造成更多的碎片。甩干机

氮气管脱落,导致不能甩干。甩干机内

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