封签检测工作装置研发创新性.pptVIP

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将逻辑控制器的剔除信号接入CH转塔剔除口。 输出信号线 实施五效果检查:CH转塔剔除口 验证人:潘安岳 剔除预定烟包准确率100% 影响 与设备实现了无缝融合,不引起设备停机,不影响设备的传动,不影响包装机的性能。 日 期 9点20分 10点 17点  模拟信号次数 50 50 50 剔除口准确剔除数 50 50 50 准确率 100% 100% 100% 结论:剔除口对输入信号响应准确,剔除可靠。 步骤实施后,模拟输入剔除信号,验证剔出准确性。 接入原机的3/450和3/451的24V电源。 电源线 实施六效果检查:接入原机电源 验证人:潘安岳 电源负载能耗:电流≤0.5A 验证:接入电源,小组成员实际测量了控制器工作能耗0.3A。 结论:原机电源完全能承受增加的负荷。 影响 功耗在完全在原机可以容许范围内,对设备运行无影响 。 实施七效果检查:检测器测试 验证人:潘安岳 能准确检测、自动剔除缺封签烟包,检测准确率100% 影响 与设备各部分衔接良好,不影响设备的传动,不影响包装机的性能。 日 期 27日 28日 29日  缺封签烟包(包) 100 100 100 准确剔除数量 100 100 100 误检剔除数量 0 0 0 烟包变形数量 0 0 0 准确率 100% 100% 100% 结论:检测器检测稳定、持续可靠,达到了预期的设计目标。 1、GD包装机缺封签烟包检测研制完成后,小组统计了11#机2008年6-8月生产过程检验检测、抽检、自检及市场反馈的情况: 时 间 试验缺花签烟包数量 剔除数量 准确率 08年6月5日上午 50 50 100% 08年6月5日下午 50 50 100% 08年7月6日上午 50 50 100% 08年7月6日下午 50 50 100% 08年8月7日上午 50 50 100% 2008年6-8月检验测试统计表 2008年6-8月点检缺封签检器结果统计表 时间 每天点 检次数 上班 天数 点检数量 (盒) 正确识 别(盒) 错误识 别(盒) 有效 性 08年6月 3 23 69 69 0 100% 08年7月 3 26 78 78 0 100% 08年8月 3 24 72 72 0 100% 2008年6-8月11#机缺封签烟包数量统计表 时间 项目 6月 7月 8月 合计(包) 自检发现(包) 0 0 0 0 抽检发现(包) 0 0 0 0 市场反馈(包) 0 0 0 0 合计(包) 0 0 0 0 验证时机组生产牌号:甲天下(山水) 活动后,成品烟中未再发现有烟包缺封签情况。 目标实现! 2、成果对设备运行情况的影响: 我们查阅了2008年6月-2008年9月11#机设备有效作业率统计表: 时 间 6月 7月 8月 9月 平均 设备有效作业率% 86.35 86.12 86.92 86.59 86.5 厂部考核指标% 86 3、项目实施后,检测器经长时间运行表明,未对生产、安全及设备的运行操作造成影响。 该项目经验证达到预期效果后,车间将该检测器使用、维护内容等纳入标准化文件。 序号 项目 标准化形式 文件名称 文件编号 1 CH入口缺封签检测器使用 08年作业指导书修订 《GDX1(ZB25)包装机作业指导书》 Q/GY107132—2008/0 2 CH缺封签检测器电器原理 技术图册 电路原理图 Q/GY 2008-12-01 3 CH缺封签检测器机械安装 技术图册 支架设计零件图 Q/GY 2008-12-02 4 CH入口缺封签检测器点检标准 08年作业指导书修订 包装设备交班本 Q/GY107132—2008/10 项目实施完成后,由于效果明显,实用性好,目前已在车间全部GD-X1包装机上推广使用。 1、本次活动总结 (1) 、通过本次QC活动,我们小组通力合作,发扬了团队精神,消除了生产中存在的影响产品质量的隐患的同时,也提高了小组成员的QC水平。 (2)、通过活动,增强了小组成员之间的质量意识,提高了大家分析问题、解决问题的能力。 序 号 项 目 自我评价 活动前(分) 活动后(分) 1 创新能力 3 5 2 质量意识 3 5 3 QC知识 3 4 4 解决问题的信心 2 4 5 团队精神 3 5 在今后的工作中,我们将继续围绕设备、工艺、质量等方面的问题进行研究, 继续开展QC小组活动,以“提质创新”为工作重点, 为精细化加工的实施打下良好基础,小组将针对提高小车送丝可靠性开展活动。 增大试验样本,使用最佳孔径进行测试。 日

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