降低2BW4-353型水环真空泵故障率QC成果.pptVIP

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发布人 秦亚男 原因分析 目 录 小组概况 设备简介 确定目标 巩固措施及下一步打算 对策实施 制定对策 要因确认 效果检查 选题理由 现状调查 小组概况之一 降低2BW4-353型水环真空泵故障次数 严谨 务实 快捷 创新 小组概况之二 忠诚 敬业 激情 超越 小组成员介绍:共6人 降低真空泵故障次数 公司要求:消除真空泵遗存缺陷,设备完好率100%、消缺率100%以达到节能降耗之目的 选定课题:《降低2BW4-353型 水环真空泵故障次数》,彻底消除其安装遗留缺陷 设备现状:#10机两台2BW4-353型水环真空泵故障次数达15次/年,严重影响机组真空和设备安全经济运行 小组选题 利用#10A级检修 根除真空泵故障! 选题理由 设备分析:真空泵为发电机组提供高度真空,其故障次数关系到机组安全及发供电效率 设备简介 水环真空泵构成: 红色:叶轮轴 蓝色:外筒体 绿色:前后分配板 浅蓝:前后端盖 黑色:前后轴承+两侧轴封 传动端轴承: 一盘NU226滚柱轴承承载径向力 自由端轴承: 两个30226圆锥滚子轴承背靠背组装,起转子轴向定位作用,同时承载轴向力和径向力;其组装质量直接影响真空泵运行! 国泰六期2台300MW机组,每台配有2台2BW4 -353型水环真空泵,用以抽吸出凝汽器负压系统空气,保持主机真空。 现状调查 我班负责#10机2台真空泵检修任务,真空泵自投运以来一直存在自由端轴承温度高、传动端轴承振动大、传动端分配板磨损等缺陷,严重影响了机组安全经济运行! 目标确定 目标值:#10机真空泵故障次数由15次/年降至2次/年。 15次/年 故障数量 制图:荣保军 时间:2010年6月15日 2次/年 目标论证 真空泵好坏直接维系机组安全及经济效益,其设备故障必须根治、迫在眉睫。 1、 只要QC小组将自由端轴承温度高、传动端轴承振动大、传动端分配板磨损故障原因找出,并利用#10A检修之机加以根除,目标就可以实现 。 2、 有分公司领导的大力支持及我班20、30万及60万机组辅机检修经验,相信目标一定能够实现。 必 要 性 可 行 性 目 标 论 证 原因分析 6个末梢因素 树图绘制:荣保军 时间:2010年7月2日 真空泵故障次数多 自由端轴承温度高 泵体(轴承)振动大 轴承质量问题或润滑不良 传动端分配板磨损 轴承组装游隙偏差(过小) 轴承组装游隙偏差(过大) 泵轴弯曲或中心不正 安装误差导致叶轮轴歪斜轴承别劲 叶轮汽蚀严重 转子总窜量小及分配板间隙调整不当 轴承温度高 分配板磨损 确认内容1 确认过程 轴承组装游隙偏差(过小或过大) 真空泵组装游隙=调整圈厚度-两圆锥轴承组合外圈间距。而实际间隙由于各厂家轴承组合间距的实际公差和安装时4条M12压盖紧固螺丝松紧程度的不同,均有可能造成两圆锥轴承组装游隙发生偏离,过小将发生轴承发热、过大将直接造成分配板磨损严重后果,是造成轴承温度高和分配板磨损的要因。 结论 是要因 要因确认 调整圈 圆锥轴承 组装游隙标准:0.20~0.24mm 调整圈厚度:20.20mm M12压盖紧固螺丝 确认内容2 确认过程 轴承质量问题或润滑不良 传动侧、轴头侧分别采用日产进口SKF:NU226单列圆柱滚子轴承和30226圆锥滚子轴承,质量有保证。而润滑油采用锂基高温润滑脂,加注量控制在1/2~2/3范围,且由运行人员定期补充。解体发现轴承滚柱轨道均无明显磨损。 结论 非要因 轴承温度高 泵体振动大 要因确认 确认内容3 确认过程 泵轴弯曲或中心不正 中心卡 百分表找中心 解体对转子弯曲测量,最大弯曲0.02mm,符合要求。转子对轮找中心,使用百分表找中心,圆周、端面偏差均能达到≤0.05mm。 标准: 转子弯曲≤0.05mm 中心偏差≤0.05mm 结论 非要因 中心卡 百分表 对轮 轴承温度高 泵体振动大 要因确认 确认内容4 确认过程 安装误差导致叶轮轴歪斜轴承别劲 回装过程中,发现#102真空泵自由端轴承体子口与端盖母口配合时出现下张口2mm,且转子总窜量在两锥轴承安装完毕后数值减小0.30mm。解体再次对各部间隙测量,发现传动端端盖与分配板配合的子口上部变形凹下1.4mm,致使整体安装后前端盖相对于后端盖下移1.4mm,从而使转子自由端上翘,轴承体出现下张口,强行安装后,则两锥轴承别劲运行轴承温度升高,震动加剧。 注: 端盖子口与分配板母口配合间隙0.20mm 结论 是要因 下张口2mm 分配板母口 前端盖子口上部内凹1.4mm 轴承温度高 泵体振动大 要因确认 确认内容5 确认过程

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