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兰州石化公司“1.7”事故

兰州石化公司 “1.7”火灾爆炸事故 兰州石化公司 “1.7”火灾爆炸事故 基本情况 基本情况 316罐区位于兰州石化公司橡胶石化区的西北角,东 面为24万吨/年裂解装置,南面为烯烃装置,北面为丙烯 腈装置,西面为公司内部铁路线。316罐区共分两个区 域,分别由合成橡胶厂和石油化工厂使用管理,始建于 1986年和1969年。罐区由储罐、火车装卸栈桥和汽车装 卸栈桥组成。现共有储罐30具,设计总容量10359.56 m3。其中石油化工厂有22具储罐,储存物料主要甲苯、 轻、重碳九、裂解油、加氢汽油、正己烷、抽余油、丙烯、 丙烷、1-丁烯、拔头油、轻烃。 事故经过 事故经过 1月7日17:15,兰州石化公司合成橡胶厂316罐区当 班操作工王××发现R202罐底部2号出口管线有大量碳四 物料泄漏,立即向当班班长汇报;班长随即向厂调度室汇 报,请求立即调消防车到现场掩护,随后带领当班操作工到 现场查看、处理,并安排王××疏散附近等待卸车的丁二烯 汽车槽车。17:22,班长再次向厂调度室报告R202罐底 部物料大量泄漏,罐底一片白雾,人已无法靠近。17: 24,316罐区发生局部空间闪爆,造成临近物料储罐相继 着火。事故共造成6人死亡、1人重伤、5人轻伤。 事故原因 事故原因 1.直接原因 合成橡胶厂316罐区R202底部2号出口管线第一道阀 门后管线弯头突然失效,碳四物料大量泄漏,汽化后的物 料沿铁路自备线及环形道路蔓延至距罐区北侧约80米处石 油化工厂丙烯腈装置焚烧炉,遇到焚烧炉内明火后引起燃 烧,随后在316罐区附近引发空间闪爆和火灾。 事故原因 事故原因 2.间接原因 1)车间压力管道管理缺失,专业管理人员工作失职。 2007年3月,橡胶厂对316罐区R203-R207五具储 罐所属管线进行了检测,检测结果五具储罐底部管线存在 “管线弯头处壁厚不合格,且腐蚀较严重”的现象,判为 四级,针对检测结果,橡胶厂制订了检修计划,计划先分三批 将316罐区罐底部管线全部进行更换,并将R201-R204罐 底部管线更换计划列入2007年6月份的检维修计划(检修 计划的编号为:M06.03-06-2007),但是具体实施中, 只对R201罐底部管线进行了更换。剩余R202、R203、 R204三具罐底部管线未进行更换。 事故原因 事故原因 2) 应急处置不到位。 橡胶厂316罐区的R201罐底部管线泄漏的应急预案 中,明确要求“当储罐底部管线发生泄漏时,应关闭相关 阀门;停止装卸车作业;联系提高消防水压力;打开备用 罐阀门,准备接料;进行顶水作业;打开消防水幕;必要 时进行放火炬”。岗位操作人员在发现管线泄漏后,尽管 岗位操作人员进入现场进行处置,由于碳四物料在短时间 内泄漏量大,罐区内大量白雾,人员进入困难。当班岗位 员工未能按照应急预案进行关阀、顶水、打开事故喷淋和 切换备用罐等应急处置,从而使物料大量泄漏及蔓延,最 终导致了事故的进一步扩大。 事故原因 事故原因 调度人员应急意识不强。橡胶厂调度接到岗位裂 解碳四泄漏的电话后,没有迅速认识到泄漏可能产生 的严重后果,未及时采取有效的应急协调和处理,没 有采取充分的预警。 事故原因 事故原因 3) 本质安全存在缺陷。 316罐区球罐建于1986年8月,未安装远程切断 系统。事故发生时由于碳四浓度高,罐区防火堤内碳 四汽化后呈雾状弥漫,人员进入罐区困难,无法及时 关闭R202罐底部阀门,致使物料大量泄漏,无法控制。 事故原因 事故原因 4) 罐区布局不尽合理。 316罐区建于60年代,储罐数量多,单罐容积小, 物料品种多,装卸量大,造成岗位人员较多,罐区南侧 建有火车和汽车装卸车栈桥,两个操作室距临近罐区约 30米。R202罐泄漏后,可燃物料迅速扩散至操作室及 临近罐区,闪爆造成人员较大伤亡及火势扩

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