探讨超超临界机组实施给水加氧处理可行.docVIP

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探讨超超临界机组实施给水加氧处理可行

探讨超超临界机组实施给水加氧处理可行   摘要:我国1000MW的超超临界压力锅炉的垂直管屏水冷壁常常会突发超温爆管现象。这是因为水汽品质不够。水冷壁的入口节流孔板,容易被磁性的氧化铁堵住。AVT方式造成省煤器入口的给水铁离子含量较高。对机组实施给水加氧处理,可以及时避免垂直管屏的水冷壁出现爆管。本文就此介绍了超超临界机组的水处理系统,分析了水汽品质情况和给水加氧试验情况,表明加氧效果,最终证实超超临界机组实施给水加氧处理的可行性。   关键词:超超临界机组;给水加氧处理;水质控制   中图分类号: S959 文献标识码: A      随着科技的发展,超超临界燃煤发电技术更为节能、高效、环保。现如今,1000MW的超超临界燃煤发电机组成为主要的火电机组。超超临界机组比较于亚临界机组,负荷适应性、运行灵活性、热效率更高。而超超临界机组有着高压和高温的特点,对材料选择有更为严格的要求。特别是水汽品质要求。水的临界点为22.064MPa,373.99°C。达到临界点后,水汽为一体。随着温度压力升高,水汽沉淀性和溶解性也发生了变化。因此,控制机组水汽品质,对超超临界机组安全运行有着很重要的意义。   1.设备概况   中国电力投资集团公司的第三电厂2号和3号机组是1000MW超超临界机组。锅炉是超超临界参数变压运行的螺旋管圈直流炉,燃烧方式为四角切圆,露天布置、平衡通风、全钢构架、固态排渣。锅炉膛水冷壁的上部和下部均使用垂直管屏。下部的水冷壁管使用6mm壁厚、29mm的壁外径的内螺纹管。炉膛的上部和下部水冷壁,都是采取二级混合器中间集箱。水冷壁入口安装不一样孔径的节流板,调节水流量,适应吸热量。水冷壁的流圈有着不一样的规格大小,侧墙节流孔径平均为9mm,在10mm左右的规格。前后墙约为7—14mm的节流孔径,平均孔径是11mm。   中国电力投资集团公司使用的是氧化性全挥发处理的1000MW超超临界机组。在省煤器入口处,铁离子含量大约为3/kg。这比主蒸汽内的铁离子含量要高出很多。多余的铁离子会沉积于水冷壁节流孔附近,可能会引起水冷壁管增温,影响机组运行。   2.超超临界机组的水处理系统  ??水处理系统的类型较多,有净化水处理系统、补给水处理系统、精处理系统、化学加药系统和机组供氢系统等。本次使用的水处理系统为凝结水精处理系统。   选择长江水作为原水,通过反应沉淀池和空气擦洗滤池开展预处理,再通过超滤、反渗透预除盐、二级除盐设备制出锅炉补给水,凝结水精处理系统选择高塔法,采取2×50%前置过滤器及3×50%容量的中压高速混床。两台机组再配置体外再生装置,满足混床 H/OH 型的树脂清洗、分离和再生。每一台机组混床单元是四个体外再生的高速混床构成,混床最大出力为35m3/h。混床单元中安装了再循环系统。混床出口有树脂捕捉器,不会把破碎掉的树脂带到热力系统中。等到混床失效后再开始树脂输送,失效的树脂被送进了树脂分离塔中,其他的树脂送入混床。最终得出水质控制指标。   机组给水处理为AVT(O),即加氨型的氧化性全挥发。给水设计加氨有两点,即除氧器出口的下水管和凝结水精处理的出口母管。机组在正常运行过程中,给水PH值应在9.2和9.6之间。   分析水汽品质情况   在加氧处理之前,要先查定和评估好系统水质情况,这样便于积累原始数据,并摸清水处理控制方式。对超超临界机组进行离子色谱和原子吸收,做出阴离子和腐蚀产物的检测。并对氢电导和PH值进行在线仪表检测。   在试验期间,检测了硫酸根离子和除盐水氯离子的含量,没有发现硫酸根离子,也没有发现氯离子泄露。但在二次检测时,除盐水内存在氯离子,约在0.7g/L左右。为了不让氯离子泄露,不能运用反渗透系统的旁路运行来制水。机组系统水质氯离子含量较高,可达5.8g/L。氯离子泄漏情况和精处理的混床树脂比例有关。树脂中存在氯离子,氨型运行周期中有着较高的制水量,随后残余氯型的树脂比例也在不断升高。氯离子进入到凝结水中,和混床阴树脂混合在一起,使得氯型树脂比例提高了。树脂之间的交叉污染,也会提高氯离子的含量。   系统氢电导发现,虽然给水、主蒸汽、凝结水氢电导能达到超临界机组的水汽质量要求,但是凝结水氢电导还是比水蒸气氢电导要高出0.03S/m。凝结水的构成有补给水、蒸汽冷凝水、低压疏水。补给水溶进可溶性气体,能增加凝结水氢电导。而凝汽器的渗漏也会对凝结水水质有污染。经过系统查定,低压疏水中含铁量可达84g/L。这是因为低压疏水的腐蚀产物积聚。除氧器和凝结水出口有着较高的腐蚀产物含量,多在6g/L之下。   以此证明,机组给水通过AVT(O)处理后,凝汽器有着较高的严密性,水汽纯度高。其氢电导率比0.15S/cm要小。省煤器入口、除氧器入口均比0.10S/cm要

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