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复杂条件下突出煤层掘进单进技术研究验收工作报告
四川省华蓥山煤业股份有限公司李子垭煤矿
复杂条件下突出煤层掘进单进技术研究
验 收 工 作 报 告
工作完成时间:2010年10月
工作提交时间:2010年12月
李子垭煤矿 四川省华蓥市观音溪镇
复杂条件下突出煤层掘进单进技术研究验收工作报告
1 项目背景
由于李子垭煤矿现已回采至井田边界,地质条件非常复杂,其中23082工作面机巷沿向斜轴部掘进,今后590区域巷道也都在F1、F2、F20断层附近掘进。这些巷道在掘进过程中,由于地质构造的影响,巷道顶板非常破碎,且顶板压力大,突出威胁大,严重影响了矿井安全生产和单进水平。为保证矿井安全生产、提高单进和采掘接替的平衡,必须探寻出提高突出煤层巷道掘进速度的技术方法。2010年,矿成立专门的课题组在23082机巷掘进工作面进行摸索和实验。
2 区域概况
23082工作面紧邻已开采的21、25采区,与21走向面、25走向面、北三走向面、北四走向面相邻。煤层直接顶为粉砂岩,细砂岩,泥岩,夹灰岩条带;基本顶为石灰岩,含燧石结核及腕足类化石。底板为黑色泥岩,遇水彭胀,易泥化。煤层东高西低,由北向南逐渐抬高,倾向297°左右,倾角10°~18°。工作面处在李子垭大向斜内所形成的复式背向斜构造的西边;北三、北四工作面揭露出三条断层,F190 40°∠46°H=1.0-1.5m,F122 78°∠80°H=1.4m,F35 38-40°∠80°H=3~8m,三条断层均切割顶板,特别是F35断层,在两盘之间形成了宽窄不等的破碎带,且断距较大,在其附近预计有伴生断层出现;工作面西边处于煤层急缓交界处,处于受力部位,沿轴向次断层较多,工作面内无断距大于5m以上的断层出现。
据572m主平硐北向斜轴以东附近缓斜煤层实测,最大瓦斯压力P=1.17MPa。缓斜煤层北三、北四走向工作面在采掘过程中多次发生动力现象,最大突出强度220T。川煤技术中心瓦斯研究所用解吸瓦斯含量法测出该区域瓦斯含量10.55m3/t,瓦斯压力1.558Mpa,煤层硬度系数f=0.3~0.5。
3 主要技术方案
(1)防止顶板事故
由于23082机巷沿李子垭向斜轴部掘进,该巷处于顶板集中应力带,巷道顶板破碎易冒落,顶板和两帮压力大,顶板下沉和帮鼓严重,锚杆受顶板水平应力被剪断的情况较多。针对这些问题,我们主要采取以下方法防止顶板事故的发生。
①减小循环进度:由原来的1.6m一个循环改为0.8m一个循环,碛头截割完毕后及时进行支护以减少空顶时间,防止因长时间空顶而造成顶板冒落。
②加强支护强度:将顶锚杆长度由原来的2m改为2.5m,同时增加7.3m的锚索,对顶板破碎段采用锚梁加强支护;由于巷道高帮片帮、外鼓严重,将高帮的胀壳锚杆改为2m的树脂锚杆;对于被拉断的锚杆和顶板下沉量大的地段,除补打锚杆外还增加架料支护,以确保顶板的安全。
(2)防止突出事故
①主要防突措施
采用顺层钻孔预抽煤层瓦斯的措施进行防突,布置8个钻孔,孔径75㎜及以上 ,有效孔深100m,控制巷道轮廓线外15m,孔底间距4m。钻孔采用200型钻机施工,施工完一个钻孔后立即封孔,并在12h后接入抽采系统进行抽放。封孔采用机械封孔,封孔深度不少于8m,保证封孔质量,严密不漏气。工作面距离未预抽或者预抽防突效果无效范围的前方边界不得小于20m。允许掘进进度掘完后,必须进行下一次措施孔的施工,以此循环进行。
②局部防突技术措施
当工作面验证有突出危险时,采取超前排放钻孔防突措施,消除工作面的突出危险。采用ZQS-65/2.5型手持式气动钻机施工排放钻孔,孔径75mm,孔深10m及以上,排放时间不小于4小时。钻孔布置见附图,钻孔个根据下式计算为7个。
N=(2a+b)Hk/πR2
=(2×5+3.5)×1.3×1.25/3.14×1×1
≈7(个)
式中:
N---排放钻孔个数; a---巷道卸压宽度,取5m;
b---巷道宽度,取3.5m; H---煤层厚度,取1.25m;
π---圆周率,3.14; K---突出危险程度系数,1.3;
R---75mm直径钻孔有效排放半径,取1m。
(3)减少施钻影响
为减少防突钻孔施工对工作面掘进的影响,在下一次措施孔的施工之前提前在巷道高帮做好钻场,以保证施工钻孔与掘进工作可平行作业,减少钻孔给掘进工作造成影响。
4 结论
23082机巷2010年1月掘进133.7m,2月掘进124m,3月掘进140.3m,4月掘进121.5m,5月掘进51m,因到12011风巷掘进,23082机巷只生产了13天,按正常生产30天折算为117.7m ,6月掘进138.8m,7月掘进了163.6m;在掘进期间未发生突出和重伤及以上事故。综上所述,我们在23082机巷关于突出煤层提高单进技
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