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气化百问

气化百问?? Post By:2009-8-6 21:44:11 ?1、 烘炉过程中出现回火、熄火事故的原因以及处理方法? 答: 原因: A、气化炉液位过高,封住下降管口; B、抽引蒸汽量突然减小; C、烘炉流程中突然有泄露(如有人孔、阀门打开)。 处理方法: A、降低液位至烘炉正常液位,置换合格后再继续烘炉; B、检查蒸汽流量; C、交叉作业没有相互通知。 2、开车投料时煤浆流量不正常,没有流量或低低跳车的原因以及处理方法? 答:原因: A、煤浆管道有固体的煤浆沉积,管线堵塞; B、管线倒淋阀门确认不到位。 处理方法: A、冲洗堵塞煤浆管线确保畅通后继续开车(气化炉温度≥880,系统进行置换合格); B、确认倒淋阀门关闭到位,继续开车(气化炉温度≥880,系统进行置换合格)。 3、开车投料时氧气流量不正常,低低跳车的原因以及处理方法? 答:原因: A、氧气切断阀未打开; B、氧气切断阀和放空阀之间的定时器设定值配合不好。 处理方法: A、请仪表人员检查阀门,暂时停止开车; B、停止投料时,重新修正设定值。 4、开、停车时,气化炉内过氧发生爆鸣或爆炸。可能发生于燃烧室、激冷室、碳洗塔、烧嘴及煤浆的管法兰接口处的原因以及处理方法? 答:原因: 投料时煤浆未先入炉而氧气先入炉或高压氮气吹除不足,使可燃气体混合达到爆炸极限,停车时,低压氮气置换不合格系统有可燃气,而氧气阀发生泄露。 处理方法: 如发生在开车阶段,迅速终止开车,用高压氮气吹除;查找爆炸原因和检查损坏程度,采取必要的措施; 如发生在停车阶段,检查氧阀的关闭情况,手动开高压氮气气化炉吹除。 5、氧气管线、阀门着火的原因以及处理方法? 答:原因: A、氧气管线吹除不干净,含有焊渣、油脂、石子、沙子等; B、在开车建立氧气流量时氧量过大。 处理方法: 迅速关闭氧气入工段阀,切断氧气气源作灭火处理。 通知空分系统切换氮气置换系统 6、煤浆流量表指示流量低或不稳定的原因以及处理方法? 答:原因: A、煤浆泵单缸不打量; B、泵吸入口管线漏气; C、煤浆管线有漏点。 处理方法: A、现场检查煤浆泵运行情况; B、对漏气法兰的螺栓紧固; C、查找并消除煤浆管线漏点。 7、气化炉炉壁超温的现象、原因以及处理方法? 答:现象: A、高于180~225的工艺指标,250以上报警,现场实测温度在250以上; B、局部超温报警或局部温升过快。 原因: A、砖缝串气造成气流短路; B、气化炉操作温度过高; C、表面热偶指示不准确; D、区段或局部耐火砖脱落。 处理方法: A、适当减负荷,适当调整中心氧比例; B、调整渣口压差在正常值,适当降低操作炉温,但是严禁出现渣口堵塞现象; C、检查表面热偶的准确性; D、系统停车,拆下烧嘴检查耐火砖,并对损坏处进行修补 E、严格遵守炉壁超温的操作规定 8、气化炉激冷室向后系统带水的现象、原因以及处理方法? 答:现象: A、激冷水流量降低(由于文丘里压差增大造成激冷室压力偏高); B、激冷室液位下降; C、文丘里压差波动; D、碳洗塔液位上升(调节阀投自调时补水调节阀LV1308A开度减小); E、碳洗塔合成气出口温度升高,合成气流量波动。 原因: A、激冷室内黑水操作温度偏高; B、系统负荷过高,合成气量过大; C、后系统压力波动且偏低; D、激冷室内件损坏、脱落。 处理方法: A、加大激冷水量,相应加大排水量; B、可适当降低系统负荷; C、在条件允许时,适当提高系统压力,稳定后系统压力; D、若激冷室内件损坏,需停炉修复; E、在确保气化炉渣口压差正常的前提下,适当降低气化炉操作温度。 9、气化炉渣口压差指示高报,现场巡检发现渣量减少的原因以及处理方法? 答:原因: A、操作温度低于煤灰熔点温度,渣挂壁严重,使渣在下渣口凝固; B、煤种变化分析不及时性,煤灰液态粘度大,渣流动性差。 处理方法: A、调整氧煤比,提高炉温; B、立即分析煤种成份,并迅速通知有关人员。 10、现场巡检发现捞渣机出口渣量增多的原因以及处理方法? 答:原因: A、操作温度低于煤灰熔点温度,取样分析发现可燃选物上升; B、煤种变化分析不及时; C、喷嘴雾化不好,喷头耐磨件偏喷严重。 处理方法: A、调整氧煤比,提高炉温; B、立即分析煤种成份,并迅速通知有关人员; C、停车处理。 11、渣样夹带大量碳黑浆,玻璃体的灰渣比例减少,分析数据表明可燃物含量大幅度增加,气体成份变坏的原因以及处理方法? 答:原因: A、烧嘴长时间磨蚀,偏喷,雾化效果差; B、烧嘴的氧环隙或煤浆环隙变化,影响雾化效果; C、氧煤比调节不当; D、炉温过低。 处理方法:调整氧煤比,适当提

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