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汽轮机推力瓦温度高分析与治理
维普资讯
2008年第2期 《安徽 电力科技信息》
因,及时消除。切忌不分原因进行打磨且不彻 格等原因均将导致氧化膜无法形成或形成不
底 ,因为打磨破坏其已形成的石墨薄膜 ,如果不 良。
彻底 ,润滑摩擦变差,易加重放 电打火后果。 (6)滑环本体温度不高情况下,不需使用凡
(2)应加强励磁机滑环位置的检查及相应 士林等冷却膏剂 。不使用其它非规定的溶剂进
的测量工作,定期进行碳粉吹灰、油污清理工 行擦拭 ,这将破坏滑环氧化膜及碳刷 内树脂胶
作。 合物质的化学性能,还容易跑滴到引线绝缘层,
(3)碳刷更换后 ,应及时检查其更换质量 , 造成绝缘下降等危害。
如有无卡涩、接触面是否合格、分支电流有无变 (7)必要时采用在刷架外侧安装有过滤装
化等 。 置 的防护冷却通风循环罩,防止空气杂质影响。
(4)必要时应对存在问题的部位 ,建立相应 (8)对滑环引线倒极性的间接 因素影响不
的数据台帐,便于进行处理分析 。 够重视 。按照规程要求,至少应在C修期间倒滑
(5)加强对电刷表面氧化膜的认识 :温度过 环极性 ,目的是减少正负滑环间的相对磨损程
高、冷却空气中有污染性杂质、空气湿度太低或 度 ,而此项倒极性工作对减少转子钢丝编织管
含氧量太低 以及电刷过度研磨 、使用溶剂进行 内腐蚀结垢也是有益处的。
擦拭、滑环表面光洁度不良以及碳刷材质不合 芜湖发电厂 王芳勇 丁 军 马红卫
汽轮机推力瓦温度高分析与治理
1 设备概述 山发电厂汽机分场承揽了该机组的第二次大修
山东邹平顶峰热电公司2号汽轮机于2000 任务。经过分析论证找出了原因,对该项缺陷进
年1月投产 ,投产后推力瓦运行温度正常,2002 行 了彻底的治理。该汽轮机型号为 :C25—8.
年 11月份,该机组进行第一次大修,修后推力 83/0.588型抽汽式汽轮机。南京汽轮机厂生产
瓦温度变高,部分瓦块温度最高时达 105℃,是 制造。机组1号轴承为推力支承联合轴承,推力
机组安全运行的重大隐患。2006年12月份马鞍 瓦为密切尔式 ,其结构如附图所示。
附图 推力支承联合轴承结构图
2 推力瓦温度高原因分析 (1)由制造厂提供的有关技术数据对该机
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2008年第2期 《安徽电力科技信息》
组转子的轴 向受力进行定量分析计算,正常运 V一推力盘平均 圆周速度 (m/s),根据计算
行时推力瓦的工作瓦面轴向受力为正 (推力有 得62.8m/s。
车头往后),额定负荷时推力为10t,变工况最大 c 整个推力联合轴承磨檫所消耗的功为:
推力为15t。根据推力瓦块尺寸计算推力瓦总承 N —Nl+N2— 0.344×10一 ×225×280。×
载面积为61884mm。,其 比压为: 3000+61884×2.5×0.0018×62.8/1020— 35
①额定工况 比压
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