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石化公司120万吨延迟焦化装置生产技术总结

兰州石化公司120万吨/年延迟焦化装置生产技术总结 袁 选 民 二OO六年八月 二、生产情况 1、加工任务完成情况 表-1 装置月生产情况统计 表-2 实际生产加工量、实际、标定数据比较 表-3 实际产品、设计、标定数据比较 表-4 焦化原料性质 2005年6月至2006年6月,装置连续运行8215小时,完成加任务1228780吨,超设计4.6%,轻油收率达57.86%,焦炭收率27.56%,从加工的原料看,主要加工减压渣油、催化油浆、脱油沥青和抽出油,其中减压渣油比例为85.6%,油浆和脱油沥青分别为4.6%和5.4%,实际生产过程中油浆、沥青掺入比例最高达到15~20%,从产品收率看,蜡油收率为2.9%,比设计低4.1%,这主要是生产中安排少出蜡油,增大循环比,轻收增加4.6%,其他产品收率均与设计水平相当。 (二)产品质量 表-5 焦化富气、液态烃、焦化干气分析数据 表-7 石油焦分析数据 从表-4、表-5看装置所产干气、液态烃、汽油、柴油、蜡油质量均满足中间产品质量要求。从表-6看,石油焦挥发份小于18%,灰份小于0.5%,硫含量小于2%,质量满足3A等级质量标准。 (三)装置能耗 表-8 装置实际生产能耗统计表 表-9 装置能耗比较表 2005年6月装置装置实际生产能耗为25.6 Kg.Eo/t,装置标定能耗为25.94 Kg.Eo/t,分别比设计能耗低4.39 Kg.Eo/t和4.05 Kg.Eo/t。从能耗结构分析,燃料占76.7%,电耗占24.0%,燃料气消耗大,原因是工厂瓦斯系统H2含量高,发热值低。电耗高,原因是装置干气系统管网管径偏小,正常生产中气压机出口压力控制较高,这样会造成气压机耗电量上升。 三、工艺操作条件 表-10 装置主要操作条件 从表-9可以看出,装置实际循环比为0.2~0.6,比设计值小,主要原因是公司为完成原油加工任务平衡减压渣油,安排装置提高加工量,装置加工量最大超设计负荷达13%,加热炉出口温度2005年一直按496~497℃控制,2006年装置小修完后加工渣油性质发生了很大变化,实际生产中焦硬,除焦困难,所以安排炉温按493~494℃控制:焦炭塔顶压力最大达0.26MPa,主要原因是2005年装置开工半年后,由于大油气线出口结焦严重,车间缺乏经验,发现时间晚,处理滞后,导致焦炭塔压力在0.24~0.26MPa,长达一个月时间,处理完后,操作恢复正常,其它操作条件均和设计水平一致。 四、存在问题 1、污水去向和处理制约装置平稳运行 焦化装置按照工艺设计,除正常原产生工业污水外,加热 炉注汽,各种特阀密封注汽,最终随油气进分馏塔,经冷 却产生酸性水,流量约为3~4吨/时,按工艺设计此污水 排两酸装置回收处理,但由于该水携带焦粉,使两酸装置 换热器、汽提塔塔盘堵塞,影响其正常操作;另外,焦炭 塔切换后在大吹汽、给水冷焦过程中产生高乳化含油污水 约80~100吨/日,含油2000~4000mg/l COD:5000~ 6000mg/l 、硫化物200~300mg/l, 此外,设计既可排两酸装置,也可进装置冷焦水系统,这部分冷焦水装置2005年开工后,一直进冷焦水系统,结果造成冷、切焦水含油增加,切焦设备容易损坏,给正常生产带来一定影响。目前装置酸性水和吹汽冷焦水均排工厂含硫污水系统处理,车间正进行破乳剂筛选试验工作,以彻底解决问题。 2、焦炭塔操作方法还有待摸索优化 装置开工一年来,焦炭塔操作主要存在两方面问题,一是存在在大吹汽结束后,给水冷焦时,给水给不进去的现象,该问题经过我们分析,认为是换塔后小吹量不足,造成粘油堵塞通道,之后我们将小吹汽量在原基础上增加3吨/时,此问题基本上得到了解决。二是存在冷焦完后,碎焦量大堵塞通道,造成放水不畅,甚至水放不出,我们从工艺参数,操作方法等方面均对班组做了统一要求,但该现象仍时有出现,仍需进一步摸索操作。 五、结论 兰州石化120吨/年延迟焦化装置于2004年5月破土动工,2005年6月建成,总投资4.3亿元,2005年6月22日开车投料一次成功,截至目前已安全运行14个月,累计完成加工任务1471156吨,轻油收率达57.08%,焦炭收率27.95%,共加工减压渣油、脱油沥青、催化油浆、溶剂精制抽出油四种原料,装置循环比0.2~0.6,加热炉出口温度493~497℃,装置实际加工能耗25.

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