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焦炭塔现场操作危害分析及防范措施
中国石油化工股份有限公司济南分公司 2010年10月 摘 要 前 言 1. 焦炭塔现场操作的危害分析 2. 防范措施 3. 结束语 * * 摘 要 在延迟焦化装置的焦炭塔现场操作过程中,由于操作员误操作、工序间衔接不好、操作方式不恰当等原因,导致在操作过程的各个工序阶段潜在着不同性质的危险和隐患。 在此,主要结合具体的事故案例,对存在的各种危险进行深层次分析,提出要完善仪表及联锁控制、优化操作条件、应用新技术动改、完善操作规程制度、加强员工培训等方面入手,切实做好基础管理工作,消除危险隐患,保障操作安全。 * 随着原油品质变重变劣和轻质油品需求量上升,延迟焦化工艺凭借自身优势,已成为炼油工业主要的重油转化技术,在渣油加工中发挥着日益巨大的作用。 延迟焦化装置生产是既连续又间断的,连续是指整个工艺过程,间断是指焦炭塔部分操作。作为装置的核心设备,焦炭塔的作用在于提供焦化反应场所和焦炭暂时储备场地;当焦炭积累到一定程度后,需将焦化反应引到另外塔后,对集有焦炭的塔进行清焦处理后再切换投用,这个过程称为一个生焦周期。 前 言 * 在一个生焦周期内,焦炭塔部分的现场操作一般有赶空气、试压、预热、切换、小吹汽、大吹汽、小给水、大给水、放水和除焦等操作。 在这些过程中,焦炭塔承受的温度从常温变化到500℃,承受的压力从常压变化到近30MPa,高温油气一旦出现泄露就会产生火灾。焦炭塔的现场操作工况十分恶劣,操作不当极易发生事故,对装置及人身安全带来重大危害。 前 言 * 经对国内外延迟焦化装置历年的事故分析,结合装置的实际操作,焦炭塔现场操作危险的主要原因可分为操作员误操作、工序间衔接不好、操作方式不恰当三大类。 1. 焦炭塔现场操作的危害分析 下面,就针对操作员误操作、工序间衔接不好、操作方式不恰当这三类情况,根据焦化装置以往发生的事故案例,对焦炭塔现场操作过程中的危害因素进行具体分析。 * 事故案例:某炼厂延迟焦化装置加热炉对流室外突然着火,导致装置切断进料,出动消防车辆数十辆一小时后火被扑灭。事故造成部分仪表电缆损坏,加热炉管全部结焦,部分炉管更换,装置停工抢修14天。 1.1 误操作 1.1.1切塔关错阀门泄露着火 原因分析:操作工切换四通阀,由B塔切入A塔后,应关闭去B塔的切断球阀,却误操作关闭了去A塔的切断球阀1,造成高温热油后路不通,加热炉出口憋压,炉入口压力升高达5.0MPa,导致加热炉对流室入口注汽线一法兰垫片外圈吹掉,350℃渣油泄漏着火。 * 事故案例:2008年10月某日,某炼厂延迟焦化装置,因运行焦炭塔顶油气大量外漏发生火灾,导致装置紧急停工处理。 1.1.2 开顶盖认错除焦塔火灾 1.1 误操作 原因分析:除焦工没有按照例行的操作对除焦塔进行确认,误把生产塔认作了除焦塔,遂启用自动顶盖机进行拆卸顶盖的操作,致使生产塔高温油气外泄,造成火灾事故。 * 事故案例:2004年11月,某焦化装置开工试车切换中,进料切至B焦炭塔,除焦班人员拆开A焦炭塔底盖短节后,油从法兰缝隙流出至焦池,油喷到运行B塔裸露高温短节上起火引燃焦池浮油,导致装置紧急停工。 1.1 误操作 1.1.3 阀门未关严火灾停工 1.1 误操作 原因分析:在焦炭塔切换中,A塔急冷油线未关严,放水不彻底导致大量油品残留塔内;拆卸短节前,没有进一步确认水是否放净,短节拆开后大量急冷油喷出;操作工盯表不严,B塔超温10个小时没发现;在A塔冷焦中,急冷油经放空排入焦池导致火灾扩大。 * 事故案例:2003年4月,某厂延迟焦化装置切换四通阀时,发生后路憋压,因压力上升过快,采取停辐射泵措施导致炉管结焦严重,装置非计划停工一月。 1.1.4 阀门未开或开不到位 1.1 误操作 原因分析:操作工在进行新塔预热时忘开进料隔断阀;下个班在切换四通阀时,为图方便采用现场手动操作,同时未对进料隔断阀状态进行确认,想当然地认为处在开的位置,致使憋压出现事故。 * 事故案例:2009年12月,某厂延迟焦化装置开工过程中,蒸汽赶空气后,引柴油进焦碳塔时,现场突然发生巨大震动声音, 1#焦炭塔发生失稳变形。 1.1.5 误关阀门焦炭塔变形 1.1 误操作 原因分析:进油前塔内温度较高(近100℃),连接焦炭塔与放空塔的蝶阀误操作关闭,使焦炭塔处于密闭状态;温度较低的柴油(~68t/h)进入塔内,使塔内蒸汽冷凝、压力骤降,形成的负压超过设备允许值,导致焦炭塔发生结构失稳严重变形。 * 焦炭塔处理过程中,由小吹汽改为大吹汽时,焦炭塔顶油气需由去分馏塔改去放空塔。应逐步打开去放空塔的隔断阀,同时逐步关闭去分馏塔的油气隔断阀。 1.
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