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■腐蚀防护 石20油12和年化第工15设卷备
一 一
催化裂化外取热器炉管泄漏处理及原因分析
周学峰
(中国石化扬子石油化工有限公司,江苏南京210048)
[摘 要]介绍了催化裂化装置再生器外取热器的流程和应用情况,对外取热器炉管泄漏原因进行了分析,结合外取热器在
应用中存在的问题,从结构设计及使用维护方面提出了改进建议。
[关键词]催化裂化装置;外取热器;管束;泄漏;分析;改进
外取热器是确保催化裂化装置平稳操作 、 缝形式,减少管束在器 内部分的焊缝数量,避免
安全运行 的关键设备 ,同时也是一重要 的节能设 角焊缝的存在 ,以确保焊接质量和方便检测。这
施 。外取热器工作原理及工艺流程 :由第二密 次改造达到了增加产汽负荷 的 目的。自改造投产
相床来的高温再生催化剂 (660—690℃)一部分 以来,己安全运行近两个装置大修周期 。2010年3
先经上滑 阀HIC一103流入外取热器,催化剂经取 月18日发现第 17炉管泄漏 ,之后又有几次发生炉
热管 间隙 自上向下流动 ,取热管浸没于流化床 管泄漏。现将外取热单管泄漏的判断和处理进行
内,管 内走水,在取热器底部通入流化气体,以 总结,以便处理类似 问题参考。
维持催化剂 良好的流化,造成流化催化剂对直立
1炉管微泄漏的判断与处理
浸没管的良好传热。通过换热后的催化剂温降约
2010年3月18日,发现外取热器各温度测点值
为100.150℃,然后通过斜管及外取热器下滑 阀
偏低 ,再生器压力偏高,汽包上水量 明显高于发
TIC.103控制循环量返回到再生器下部的预混合
汽量,进一步分析发现反应温度为519.6~C,再生
管。取热器用的脱氧水 (160~196℃) 自余热锅
床温694℃,与前几天相 比,分别降低 了3.1℃和
炉进入汽包,与外取热器换热出来的汽水混合物
9.3℃。分馏塔底液位、回炼油罐液位维持在正常
混合、传热并进行汽液分离后产生的饱和蒸汽送
位置 ,处理量未发生变化,主要参数变化见表1。
至余热锅炉B一701过热,产生3.9Ma的过热蒸汽,
主风机静叶开度为60%,负荷FC.201T为97t/h,
供C一301透平用汽 。
PI.101(再生器顶压)为193.9kPa且在189.194kPa
2003年7月,FCC装置停工改造。这次改造主
间波动,正常生产波动范围应在2.3kPa之间,双
要更换外取热器的全部管束及 内件,更换了取热
动滑 阀A开度为5.1%,B开度为6.2%,均比正常值
器顶部的所有水、汽进 出口管道 ,在保证壳体尺
大,且在波动。
寸不变的条件下,选择直管和封头焊接 的对接焊
表1 3)916—18B主要参数变化情况
外取热 汽包上 再生器旋分 双动滑阀 再生器密 外取热器 主风总量 再生
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