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自2井气井分析(演讲)课件
自二井动态分析 主讲人:定 毅 井站长:邓 红 目 录 一、目 的 二、概 况 三、生产特征 四、2002年生产情况 五、认识与建议 一、目 的 完善管理制度,延长气井平稳生产时间,提高最终采收率。 二、概 况 井身结构图 三 、生产特征 根据自二井生产情况,可分为无水采气阶段和排水采气阶段。 〈一〉无水采气阶段: 阶 段 划 分 表 〈二〉有水采气阶段: 1、控水生产阶段:1973年12月~1982年11月,历时9年 本井出地层水前,Pcf3.16MPa,Ptf3.39MPa,qg29.3×104m3/d,qw0.81m3/d,CIˉ83毫克/升,73年12月10出咸水,水量 起泡剂换型情况表 起泡剂注入制度情况表 气井异常情况表 自二井采气曲线(1984年元月过油管射孔) 自二井采气曲线(1992年5月29日螺杆钻具) 泡沫排水生产阶段动态表 自二井采气曲线(1982~2002年) 阶段划分表 四、2002年生产情况 2002年该井仍然以泡排工艺维持生产,泡排制度为:日注CT5-7C30kg,与清水按1:70混和后连续均匀注入。全年生产365天,采气2151.2×104m3,排水28319m3,年日均产气5.89×104m3,产水77.6m3,水气比13.16m3/104m3。与去年相比增产气量22.8× 104m3,少产水349m3。从该井2002年采气曲线及本年生产数据可以看出,该井除日产水量波动变化较大(月日均qw64.2~96.7m3)外,其余生产参数(qg、Ptf、Pcf)基本稳定,反应该井生产稳定(水波动变化的原因待后说明)。目前,所使用的泡排制度恰当合适。 2002年生产情况表 自2井采气曲线图 五、认识与建议 1、改造水池。设计出方便清洗及更换的计量设施,彻底根除计量原因造成的水量误差。 2、随着地层能量的减弱,增压机将随时用上,希望有关部门根据现在输气要求对增压机各项指标进行调试,以备不时之需。 ①过油管射孔: 在泡排过程中,由于使用油换子、空泡剂等发泡剂,造成油换子和空泡剂中的污物及结合物堵塞钻头水眼,致使“油”套管环形空间发泡剂减少,气井积液。从1983.12.12~84.1.21,Pcf0.69↓0.39MPa,Ptf1.82↑2.27MPa,qg11.6↓7.79×104m3/d, qw41↓9m3/d。气井再次出现危机,后来研究决定进行过油管射孔。84.1.21.16:25井下作业处用JCG-21/16”射孔弹61发对井下第11根钻铤,井段2108.92~2114.95米,长6.03米射孔成功,22日20:00恢复正常泡排。Ptf2.06↓1.87MPa,qg↑10.9×104m3/d,qw↑54↓45~41m3/d。气井转为平稳生产。(见曲线) ②连续油管车带螺杆钻具与压裂车并用解堵工艺: 生产至1992年3月8日,Ptf1.09↑1.20MPa,Pcf、qg变化不大,qw80.5↑94.9m3/d。日注起泡剂不变,此后水量逐日下降,到4月28日水量下到46.1m3/d。开始加量注入起 泡剂,由33kg加到42kg,短时好转,直到5月16日后,虽继续增加起泡剂注入量,但水仍持续下降到(23日)20.2m3/d。根据此现象判断油管内可能有堵,使CT5-2不能足量进入油套管环空而造成井筒积液。 5.22~23日间隙气举,23日13:55下通井 规1.0米处遇阻(Φ36mm×1.27m)27日再次下通井规至7.5m处遇阻,经有关人员分析钻具内积垢太多,造成本次异常,于29日用连续油管车带螺杆钻具进行清垢解堵作业。15:12下钻,泵压3.2MPa,排量85.7升/分,1:55分水返出,下钻至500米处停钻循环返出水多呈褐色及黑色并携带污垢物, 多呈块状、其大小一般5×10mm,最大一块20×70mm,少部份呈砂粒状,0.5×2mm。17:00继续下钻,后间断边下钻边循环清除垢物,反复多次,累计返出黑色砂粒、砂屑垢物99kg,最后清至2098.5米,直至返出水基本无杂物,于是19:31起出螺杆钻具。 31日Pcf0.19↑0.33MPa,Ptf2.08↓ 1.76MPa,qg4.8↑8.7×104m3/d,qw20.2↑80m3/d气井逐渐恢复正常生产。见曲线: 4)资料录取与管理: 通过21年的泡沫排水生产,我们基本掌握了生产动态特征,积累了大量解决该井异常的经验,并制定了一整套管理该井的生产制度。为使这口井保持长期且较稳定的生产,我们做了以下几点: a、及时掌握该井油
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