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1500宽带精轧设备漏油探究和创新改造应用
1500宽带精轧设备漏油探究和创新改造应用
【摘 要】阐述了莱钢1500宽带钢精轧机设备存在的漏油现象,分析了该现状所产生的一系列问题,及所采取的控制措施。
【关键词】精轧;润滑;泄漏;生产;改造;创新
1 引言
型钢板带厂宽带生产线自建成以来,随着生产的进行频繁出现设备故障不能满足现场轧机生产的要求,主要表现为精轧机减速机顶部空气滤清装置漏油严重、工作辊平衡缸上缸杆端盖处漏油、活套液压伺服控制系统不稳、精轧鼓形齿稀油润滑等存在着严重的设备问题,严重制约生产的顺行。
精轧区在整个连轧机组中是一个相对独立的区域。而精轧区内部各设备又是非常紧密地联系在一起的。精轧机列是四辊不可逆式水平轧机,由6架轧机组成,呈连续式布置,机架间距离5500mm,称为F1━F6机架。该精轧机具有以下特点:
全液压压下;上下工作辊可轴向窜动。工作辊正向弯辊;工作辊对支承辊向轧机出口侧偏移布置;工作辊采用四列圆锥滚子轴承;支撑辊采用油膜轴承;机架间设有液压活套;精轧机架间设有喷水冷却装置;F6精轧机出口设有除尘装置;支撑辊液压小车式换辊;工作辊横移列车式快速换辊;精轧机组设通长检修平台,设一个上平台梯子;机上干油集中润滑。
2 现状分析
(1)精轧F1-F3主电机减速机在运行过程中,经常出现减速机顶部空气滤清装置漏油问题,润滑油泄漏严重,油液进入空气过滤网,造成空气滤清装置使用性能降低,影响正常生产,增加油品消耗,造成环境污染。
(2)在轧钢过程中,精轧F2入口工作辊平衡缸上缸杆端盖处漏油严重,造成大量液压油泄漏,同时导致系统压力不稳定,给生产带来严重设备隐患。精轧弯辊平衡缸设备复杂,以往缸体损坏,都是将设备拆卸后运回厂家维修,拆卸、维修设备时间长,费用高,增加生产成本,影响生产顺行。
(3)精轧机组在轧钢过程中,通过活套套高调整系统实现微张力、恒张力轧制,该活套采用液压伺服控制系统控制,控制系统精度高,对相关设备的稳定性要求较高,但在实际生产中,原阀台部分管路弯折不合理,易形成内应力,连接处采用了卡套式连接,造成设备极易漏油,同时也容易将卡套内的金属颗粒混入液压油中,导致系统卡阀。严重影响正常生产。
(4)精轧鼓形齿采用稀油润滑,原管路设计采用不锈钢硬管通过法兰盘固定于齿轮机座上,在现场轧钢过程中,齿轮机座震动较大,造成法兰连接处裂纹及焊缝漏油,多次导致系统反馈压力异常及设备故障,造成大量润滑油泄漏,严重影响生产。
3 适应性改造的内容及效果
3.1 精轧减速机空气滤清装置的研究与改造
通过对精轧F1-F3主电机减速机运行状况研究发现,主电机减速机在运转过程中,润滑油附着于主副齿轮上,由于主齿轮尺寸较大,齿轮顶部距离齿轮箱顶部较近,同时主齿轮齿顶部附着油液的线速度较大,油滴动能高,造成油滴在上部会沿齿轮渐开线方向甩出,减速机箱顶部的空气滤清装置开口位置低,从而造成润滑油泄漏严重,空气滤清装置使用性能降低。为有效保证设备正常运转,降低油品消耗,消除环境污染,我们利用TRIZ理论,采用空间分离原理,在减速机箱顶部空气滤清装置安装口设计加装一直径8CM,高位30 CM的圆筒,提高空气滤清装置位置口,使油滴甩至圆筒上,流回减速机箱,消除设备问题,保障生产顺行。
3.2 精轧工作辊平衡缸的研究与应用
通过对精轧F2入口工作辊平衡缸的研究发现,F2入口工作辊平衡缸能够实现局部分解拆卸,在不拆卸整体设备的情况下,我们对过渡板、上缸杆端盖进行分解拆卸,发现上缸杆端盖密封失效,我们采用新型密封材料替换上端盖原失效密封,将设备重新安装。实现了上缸杆端盖的良好密封,有效保证设备正常动作,为企业节省了大量维修费用,减少了设备停机时间,实现生产稳定顺行。
3.3 精轧活套阀台管路的创新设计与改造:
为防止造成设备故障,影响生产顺行,我们对精轧活套阀台管路进行创新设计改造。我们对原管路进行重新配管,合理调整管路弯折角度,有效消除硬管内应力。采用24度锥度连接代替原先管路的卡套式连接,在锥度连接头安装O形密封圈,有效防止连接处发生泄漏。通过对设备进行合理安装、紧固,彻底消除了设备的不稳定因素,有效保障了生产的稳定高效。
3.4 挠性连接在精轧区的创新设计与应用:
经过对齿轮机座与进油压力硬管连接部件的研究,连接硬管及法兰盘直径大,挠性小,抗震能力差,在轧钢过程中,极易造成管路裂纹、焊缝开裂。为彻底消除这一设备问题,我们创新设计管路与齿轮机座的连接方式,在齿轮机座法兰连接前设计加装一挠性连接件,在保证挠性连接能够满足稀油润滑系统的压力要求的同时,实现硬管与齿轮机座的弹性连接,挠性连接件有效吸收齿轮机座在轧钢时的震动量,实现设备的稳定运行,大幅度降低油品消耗,
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