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二:柴油机润滑系统运行故障与排除

第二节:柴油机润滑系统运行故障与排除 以柴油机为动力的大型机电设备(包括重型汽车、工程机械等)根据其工作特点,大多采用重负荷增压柴油机。由于柴油机的机械负荷及热负荷较大,因此对其各工作系统提出了更高的要求。润滑系统的运转状况直接影响到柴油机的性能指标、工作可靠性和耐用性,如果相对滑动的配合面不能充分有效地润滑,将加速零件磨损,降低机械效率,严重时会出现烧瓦抱轴等恶性事故。机油耗量过大、压力偏高或偏低、温度过高等故障现象,是柴油机润滑系统最常发生的。准确分析故障原因,正确判断故障所在的位置并及时排除,加强日常维修保养,将能更好地使用柴油机,充分发挥车辆设备的作用。    1. 机油耗量过大    (1)故障综合原因分析    一般柴油机运转时,机油正常消耗一般为0.7~3.7g/kw.h,约为燃油耗量的1%~1.5%。若超过额定消耗量的标准,则表明过量消耗。机油的消耗量一般随着柴油机转速、温度、运转模式及新旧程度的不同而不同。机油不正常耗损的原因主要有以下几点:    曲轴箱气阻。在柴油机工作时,总会有一部分废气从气缸间隙中窜入曲轴箱,严重时会使曲轴箱内的机油上窜到燃烧室和气缸盖罩,甚至产生机油飞溅,导致机油耗量增加。因此,使用中应保持通气孔畅通,负压阀片不变形,粘连或装错,通风管不能弯折;不能用木塞代替设有通气孔的加油螺塞。    漏机油。曲轴前后油封损坏、油底壳出现裂纹,油底壳与机体结合面密封损坏以及正时齿轮室密封不良等,都会使机油漏失,耗量增加。    吸入燃烧室的机油过多。活塞环过度磨损,活塞环边间隙与开口间隙过大,活塞环弹力太弱或卡死在环槽内,油环上的孔道堵塞,缸套因圆柱度与圆度的误差过大而造成密封不好,气门杆与气门导管配合间隙过大,油底壳油面过高,机油温度或压力过高,主轴承和连杆轴承间隙过大等都会使机油过多地进入燃烧室,排气管排出大量的蓝色浓烟,机油耗量过大。    使用的机油牌号不对,粘度不合适或者机器老化,造成机油耗量过大。    某些外带附件(如空压机、增压器等)的回油管堵塞,导致机油回流不畅而被挤入气路系统或进排气系统。 (责任编辑:秦岭)(2)故障实例    1)空压机回油管堵塞导致机油耗量增加    故障现象:一台三菱T850型车的柴油机机油消耗量剧增,但柴油机排气管不冒蓝烟,不滴机油。此外,空气压缩机、制动阀以及气喇叭等处有机油渗出。    检查过程:根据上述现象分析,柴油机消耗量剧增并不是柴油机气缸上机油(即气缸窜机油),而是柴油机润滑系外漏机油造成的。问题可能出在空气压缩机上。拆下空气压缩机上盖,发现空气压缩机缸体上部有不少机油,接着,打开贮气筒的排气阀,排出大量的机油,这些现象一般都是空气压缩机的活塞与缸筒之间磨损严重而引发的。后来换装了一台新的空气压缩机,结果机油消耗量有所降低,但仍然偏大。为什么新的空气压缩机也产生一定程度的窜机油现象呢?在拆卸空气压缩机至柴油机油底壳之间的回油管时,发现该回油管堵塞,从中还倒出不少的机油,由此分析,故障原因是回油管堵塞。    故障分析:当空气压缩机机油回油管堵塞后,从柴油机主油道压入空气压缩机内的机油在实现润滑的任务后,全部积存在空气压缩机的油底壳内(正常情况下,机油应及时沿回油管返回柴油机),并形成一定的油压,从而使空气压缩机窜机油(实际上机油是被压上气缸的),并把机油送入贮气筒、制动阀、气喇叭等处,导致机油消耗量增大。    维修方案:拆下该回油管,用明火烧烤,边烤边敲打,以彻底清除其中的油泥、污物。经这样的处理后,故障被排除。    2)增压器回油管堵塞造成机油耗量增加    故障现象:一台铁路配渣车的BF8L413F风冷增压中冷柴油机,在使用过程逐步出现机油耗量增加,左棑缸排气蓝白烟,进气口和排气口有滴机油现象,且越来越严重。    排查过程:根据上述现象,一开始大家都认为是左棑缸的增压器出现了问题,所有就从备用车上拆了一个增压机换上,但试机时发现,情况没有任何好转,原有的故障现象继续存在。为什么更换了增压器后故障仍然存在,那一定是问题本来就不出在增压器上。问题究竟出在哪里呢?拆下中冷器、进气管观察,左棑缸的缸盖(气门关闭)的进气口处全部都集有大量的机油,由此可以确定,故障根源还是在增压器部位。增压器是刚换的,更换之前仔细检查过没有问题,分析后认为:应该是增压器的机油回油管堵塞,导致大量机油不能流回柴油机油底壳而被挤入进气系统。为此,拆下该增压器的机油回油管,结果发现该回油管中部被异物(主要是油泥和棉絮等)完全堵死。疏通回油管后,该柴油机回复正常。 (责任编辑:秦岭) 原因分析:为什么增压器的回油管会堵死呢?原因主要是:该柴油机之前进行过增压器的保养,一般般拆掉增压器后,所有油管口、与箱体连通的孔都要用堵盖盖住,可能是没有合适的堵盖,保养人员就要碎布

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