- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
催化裂化长周期运行因素分析
目前催化柴油不再适合作为再吸收塔吸收剂 催化裂化装置原料的重质化程度及反应深度不断加大,催化裂化柴油中芳烃含量及密度有了明显增加。特别是采用高转化深度的催化裂化工艺(如MIP等)后,柴油的性质更差,密度更高。而再吸收塔的水力学核算设计中,柴油吸收剂性质大多是根据以往的数据及经验,如果实际运行中柴油的性质较设计有较大的变化,就可能导致干气再吸收塔带液。 顶循环油作为干气再吸收塔吸收剂的应用 国内催化裂化装置在生产运行实际中,从改善再吸收塔的吸收效果角度出发,将催化顶循环油作为干气再吸收塔的吸收剂,在国内数套催化裂化装置长期应用,吸收效果优于柴油,还具有汽柴油分割精度提高,减少柴油汽提塔汽提蒸汽等优点。 发生干气再吸收塔带液情况的装置,在改用顶循环油作为吸收剂后,均解决了带液问题。 催化裂化长周期运行因素分析 2017 本报告对催化裂化装置增产汽油进行了概要介绍。 对影响长周期运行的反应沉降器翼阀磨损、干气再吸收塔带液做重点分析。 不当之处,请批评指正。 第一部分 催化裂化装置增产汽油 催化裂化最初的运行就是以柴油组分为原料,以生产汽油为目标。 为满足不断变化的市场需求,催化裂化装置经历过增产液化气、增产柴油等阶段。 催化裂化到目前发展较为成熟,增产汽油也有较多的经验。本报告中仅是列举其中的一些方法。 1.1增加催化装置的原料 增加常减压渣油进催化裂化装置的数量,焦化原料转变为催化原料。途径有:蒸馏装置的深拔、渣油溶剂脱沥青(脱沥青油)、渣油加氢、直接掺炼性质较好的减压渣油。 从经济效益测评看,这些措施的效益也是显著的。 1.2提高催化装置的汽油收率 催化裂化装置的主要产品就是液化气、汽油和柴油,提高汽油收率,意味着减少液化气和柴油收率。 但液化气中碳组分通过MTBE装置和烷基化装置,又变成了高辛烷值汽油组分,丙烯是高价值产品。因此,根据加工流程的效益测算,为增加催化汽油收率而降低液化气收率未必是明智的。 1.2提高催化装置的汽油收率 降低催化裂化装置柴油的收率,可以通过催化剂的配方和操作条件进行调整。 众所周知,增加催化装置的转化率,柴油的收率是一直下降的,而汽油的收率有一个极值。干气和焦炭的收率随着转化率的增加而增加。 因此,在通过操作条件调整增产汽油,要特别关注干气的收率不能增加太多,否则在经济效益角度上是划不来的。 第二部分 催化裂化装置长周期运行影响因素 催化裂化裂化装置长周期运行是一项系统工程,涉及到工艺管理、设备管理、人力资源管理等方方面面。 经过长周期运行攻关,目前国内多数装置实现了三年一修。但一些常见故障仍对装置的长周期运行造成威胁,例如结焦、催化剂跑损、烟机结垢等。本报告仅对影响催化装置长周期运行部分典型故障问题进行论述。 2.1 反应再生系统典型故障 (1)反应系统结焦的位置有:提升管喷嘴区域(后果是提升管压降大,催化剂循环量提不起来); 沉降器稀相(后果是焦块脱落堵塞汽提段或者待生斜管入口,催化剂循环停止);顶旋内部升气管结焦(后果是一旦脱落,堵塞料腿,催化剂大量跑损)。 (2)催化剂跑损。(原因有新鲜催化剂破碎、系统内有喷嘴或者取热泄漏等高速部位冲刷、旋分器的料腿下料不畅、内集气室有穿孔、料腿开裂、翼阀故障等。 (3)三旋结垢,导致烟机入口粉尘超标,磨损烟机 (4)烟机叶片断裂、烟机结垢。 (5)烟气脱硫脱硝除尘装置,环保排放不达标。 2.2 反应沉降器顶旋分翼阀的稀相磨损 翼阀磨损问题是目前催化裂化装置还没有完全解决的疑难问题之一。 很多装置在停工检修时,发现反应沉降器顶旋分器翼阀都有磨损。但从停工前的运行来看,对旋分器的效率有一些影响,造成油浆固体含量偏高,但多数还不至于造成停工。少数装置因翼阀磨损严重后,反应系统跑剂而停工抢修。 2.2.1翼阀阀板磨损情况-三种 (1)翼阀阀板磨损剧烈,阀板穿孔,催化剂倒窜扰流甚至将阀板对面的阀体磨穿。通常已经引起催化剂的跑损问题。 (2)翼阀上部磨损后,正常时甚至通过上部磨损产生的空隙就可满足催化剂排料需求,阀板长期不动作,翼阀底部有结焦情况且不磨损。 (3)阀板在整个椭圆性阀口一周均有磨损,下部相对严重些。 翼阀阀板上部磨损和结焦情况 2.2.2翼阀磨损的原因分析 从翼阀阀板磨损的情况看,应该是在较高的气速携带催化剂颗粒磨损所致。 反应沉降器旋分器的翼阀绝大多数处于稀相区域,少数放置于密相。因汽提段的密度较大,翼阀放置于沉降器密相时,要对沉降器的料位和上部密度有较仔细的监控。否则因密度过大将导致翼阀开启不正常而跑剂。 对于再生器的翼阀,因密相的密度不大,多数放置于密相。部分采用
文档评论(0)