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昆明焦化制气有限公司煤调湿技术的应用-中国炼焦行业协会
昆明焦化制气有限公司煤调湿技术的应用 谭豫章 赖云杰 张晓军 昆明焦化制气有限公司 (第三部分 接续) 4.2 控制系统 利用PLC实现自动控制。在备煤控制室设置工业控制计算机系统,实现对煤 调湿与分级生产过程的集中控制、监视和管理。 使用氮气控制流化床温度。当流化床突然停机时流化床温度较高,容易引起 火灾,当有煤燃烧可采用氮气降温,再用水喷。 整个煤调湿技改工程于2010年2月完成,当月进行生产试车。但是在试车 时有两次停机事故,原因是: (1)由于轴承内设置在流化床壳罩内部,轴承容易进入煤粉,造成停机事 故。由于流化床内的温度高,分子的密度大,流化床内的气压大于大气压,粒度 小的煤粉被压到轴承间隙里,而原用的J型骨架油封,不耐高温,而且单溥,煤 粉很容易进入轴承内。当煤粉积到一定的量时,轴承与轴的间隙到达或大于过盈 间隙后,轴承卡死。 (2)格板给料机原设计为六块隔板均布分配,但由于下料空间较窄,下料 不畅通。 针对试车过程中出现的问题,我们分别进行了如下改造: (1)轴加长,轴承改在流化床外壳之外,由原来的滑动轴承改为滚动轴承, 滚动轴承起动灵敏、互换性能好。轴承密封由原来的骨架密封改为石棉填料密封, 选择石棉填料密封是因为其具有耐高温,强度大,耐多种化学品、抗磨损等优点。 轴密封位置放在流化床外壳位置上,而且采用了三道密封,煤粉只能在罩壳内部 运动,严格的控制了煤粉的外漏。改造前的轴承密封情况见图3;改造后的轴承 密封情况见图4。 1 1、链轮 2 、定距环 3 、滑动轴承 4 、骨架油封 5 、外壳罩 6 、轴端挡圈 图3 改造前轴承密封装配示意图 7 8 9 1、链轮 2 、石棉填料 3 、外壳罩 4 、大端盖 5 、小端盖 6 、滚动轴承 7 、轴端挡圈 图4 改造后轴承密封装配示意图 (2)为使煤料下料通畅,并且均匀给料,应适当增加下料空间,格板机内 的隔板由六块改为按900 角分部的四块隔板。 通过以上改造,较好地解决了试车中出现的问题。从2月下旬至现在,煤调 湿系统设备运转正常。 5 煤调湿技术实施效果 捣固焦炉煤调湿技术投入运行5个月,取得了较好的效果。 1)煤调湿前粉碎机锤头的更换为一年 3 次以上,从煤调湿生产近半年来, 未曾更换锤头,也没有发生粉碎机检修的施工;原来因煤湿,经常发生“堵机” 现象,煤调湿生产后未曾发生堵机现象;焦炉煤塔没有发生放料后“喷料”现象。 以上问题解决后,提高了生产效率,降低了劳动成本,减轻了工人的劳动力。 2 2)炉前煤饼倒塌率原来是2‰。现在小于1‰,延长了焦炉设备的寿命。 3)由于装煤水分的降低,使装炉煤堆密度提高,于馏时间缩短,因而焦炉 生产能力可提高7-11%。 4)每吨煤平均可减少CO 的排放量约36Kg,减少了温室效应。 2 5)降低焦化污水排放率,约2%的水分不需要进入焦化污水工序。 号 号 6)炼焦3 、4 炉耗热量明显下降。2010年1月与 2010年2月下旬开始煤 调湿后各月的耗热量对比情况如表1。 表 1 煤调湿前后焦炉耗热量对比表 耗 热 量 标 准 实际耗热量(KJ/Kg)
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