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恩德炉煤气洗涤水处理技术开发和应用

恩德炉煤气洗涤水处理技术开发与应用 摘 要:简要介绍针对目前恩德炉煤气洗涤水处理工艺落后、无法实现废水零排放的现状,开发了新型成套工艺处理技术,采用清污分流、分质处理 + 高效沉淀设备处理的技术方案,通过生产验证,处理后的煤气洗涤废水悬浮物含量低,达到循环利用的要求,实现了废水零排放。 关键词:恩德炉 煤气洗涤水 旋涡流反应斜管澄清池 零排放 恩德炉粉煤气化技术是朝鲜恩施“七·七”联合企业引进德国温克勒流化床气化技术,在生产中结合本国实际,经多次革新改造后逐步发展完善起来的。上世纪末引入中国后,由于它适合各种劣质煤种,如:长焰煤、褐煤、不粘或弱粘结煤等,再加上气化强度大、气化技术日趋成熟可靠,并具有投资省、设备简单、建设快、操作方便、适应性强的特点,所以在国内也有部分厂家应用。 但由于该技术在煤气洗涤过程中伴随有大量污水产生,而且污水中煤粉含量高、粒度细(50μm 以下占70%)、成分复杂,灰水分离难,至今没有先进、成熟、可靠、经济的成套工艺处理技术,导致水利用率低,影响工艺系统操作,从而阻碍了恩德炉粉煤气化技术的推广应用。为此,从节约用水和环保的角度出发,开发针对恩德炉煤气净化洗涤水的成套工艺处理技术,成为当前煤化工产业的一个重要课题。 1 恩德炉煤气洗涤水处理现状 目前,恩德炉粉煤气化技术在国内约有十几套在应用,对煤气洗涤水的处理仍借鉴固定床间歇气化煤气洗涤水的处理方法,即采用原化工部推荐的“物理沉淀 + 冷却”处理工艺,其工艺流程框图见图 1。 聚合氯化铝 聚合氯化铝 煤气洗涤水冷却塔混凝沉淀平流沉淀池 煤气洗涤水 冷却塔 混凝沉淀 平流沉淀池 污泥池煤灰泥 污泥池 煤灰泥 图 1 间歇气化煤气洗涤水处理工艺流程框图 该工艺和设备存在如下问题。 (1)混凝沉淀采用机械搅拌,能耗大; (2)处理装置占地面积大,沉淀池沉淀效率低,出水悬浮物浓度高,易堵塔(冷却塔、洗涤塔),影响工艺连续生产; (3)煤灰泥量大,沉淀池取泥困难,影响水处理的正常运行; (4)煤灰泥没有进行脱水,采用自然堆存干化,含水率高,占地面积大,没有综合利用,污染周围环境。 由此可见,目前恩德炉煤气洗涤水处理工艺落后,无法满足生产工艺要求及环保要求。 2 恩德炉煤气洗涤水处理技术开发 针对传统处理工艺存在的问题,并结合恩德炉煤气洗涤废水水质,对恩德炉煤气洗涤水处理工艺作了改进。 2.1 对煤气洗涤水进行分质分流处理 单台发气量为 40 000Nm./h 的恩德炉(相当于合成氨生产能力为≥8×104t/a)为常用炉型,选择其废水排放数据作为技术开发依据。具体废水排放数据(来源于通辽梅花科技有限公司生产数据)见表 1。 表 1 恩德炉(40 000Nm3/h)灰水排放数据表 排放来源 温度(℃) 流量(m3/h) 悬浮物(mg/l) 二级旋风除尘器冲灰水 42~45 100~120 17 500~18 500 低温旋风除尘器冲灰水 40~42 100~120 16 500~17 000 一洗塔洗涤水 50~55 500~550 4 600~5 000 二洗塔洗涤水 38~40 600~650 350~400 合计 1 350 6 437.5kg/h 根据表 1 的数据看出,二级旋风除尘器冲灰水、低温旋风除尘器冲灰水及一洗塔洗涤水中含尘量较高,悬浮物平均浓度达到~9 000mg/l,而二洗塔洗涤水含尘量较低,悬浮物浓度只有 350~400mg/l。因此考虑将二级旋风除尘器冲灰水、低温旋风除尘器冲灰水、一洗塔洗涤水与二洗塔洗涤水进行分质处理来解决洗涤水含尘量大、难处理及处理设备占地面积大的问题。其中将前者(高悬浮物浓度废水) 直接送浓缩沉淀池进行沉淀处理,后者(低悬浮物浓度废水)送旋涡流反应斜管澄清池处理。 2.2 采用辅流式沉淀池处理高悬浮物浓度废水 圆形辅流式沉淀池与其他形式的沉淀池(平流式、竖流式沉淀池)相比具有占地面积小、处理量大、处理效率高、管理简单的优点,通常可作为连续运行的浓缩池来降低污泥含水率,减少污泥体积。 二级旋风除尘器冲灰水、低温旋风除尘器冲灰水、一洗塔洗涤水混合后,污水量~750m3/h,悬浮物平均浓度~9 000mg/l,送污泥浓缩池浓缩澄清后,可将污泥含水率降低为 90%左右,大大降低了污泥体积,有利于提高脱水设备的生产能力。 2.3 采用旋涡流斜管澄清池处理低悬浮物废水 恩德炉煤气洗涤水中所含煤灰具有粒度细、沉降性差的特点,因此,常用沉淀设备(平流池、竖流池或微涡流池等)都存在沉淀效率差、抗负荷冲击适应性低的缺点。由于其自身结构上的原因,即使对现有沉淀设备进行改进,也难以有令人满意的效果。 针对这一处理难点,采用旋涡流技术,并辅以聚合氯化铝药剂,从而大大增加微小颗粒碰撞、吸附聚合的机会,进而改变煤灰的沉

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