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同步电动机励磁绕组技术改造

·经验交流· 同步电动机励磁绕组技术改造 许明煌崔洪浩张田超 (安徽临泉化工股份有限公司,236400) 接的影响,从而确保6号同步电动机长周期安全 1技术改造背景 运行。 我公司l号合成氨系统6号氢氮压缩机配套 具体实施方案: 700 TKl700—14/2160型同步电动机(1kW),从 (1)打开电动机端盖,做好绕组位置标记。为 2002年年初投入运行起至2008年9月期间,先后了确保电动机技改后的动平衡,对所拆励磁绕组都 26次因励磁绕组连接处烧断而停机。KGLF型励磁 一一做了标记,从哪个位置拆下,处理好后还装在 柜共换晶闸管56只、快速熔断器69只。每次故障哪个位置,并严格控制绕组轴向安装误差,尽量消 均不同程度地造成了电动机起动绕组的损坏。故障 除人工装配对电动机固有动平衡的破坏。 之频繁、维修费用之高,极大地影响了公司的正常 (2)磁极绕组引线位置改进。为便于用软芯电 生产。尽快解决这一问题,对于增产增效具有十分 缆串接,原励磁绕组引线位置从两侧出线全部改为 重要的现实意义。 就近从绕组外弧侧引出。引线用2.5mm×31.5 mm×135 mm扁铜带制成,用银焊与绕组焊接,端 2原因分析 头做搪锡处理,以保证良好的导电接触面。绕组装 对于6号机励磁绕组连接片频繁烧断现象及晶 配好后,为便于接线,低端出线上翘,上端出线 闸管、快速熔断器击穿等问题,技术人员初步分析 下折。 X95 认为,连接处焊接不良以及KGLF型励磁柜控制技 (3)软芯电缆连接。用1 mm2多股软芯电 术性能不稳定可能是最主要的原因。所以,一开始 动机引出线作为跳接电缆,共13根,每根长450 从改进励磁柜技术性能、保证焊接质量入手进行处 mm,两端用镀锡线鼻子压接,并经过喂锡处理。 理。但随后6号机依然不断出现相邻励磁绕组连接 为防止软芯电缆在旋转时受离心力的作用,破坏电 片烧断的现象。经过查阅相关技术资料,多次分析 动机的机械特性及电气性能,每根软芯电缆还用2 研究,大家一致认为:由于励磁绕组是采用燕尾槽 个导线压板予以固定,紧紧附着在转子上。待螺钉 内钢斜楔两两相对打入,两端点焊斜楔而固定的; 上紧后,将导线压板边沿翻起,锁紧螺栓、螺母, 在电动机转子旋转的过程中,可能存在磁极松动的 以防松动。 现象,造成了励磁绕组在轴向上的振动,最后使得 (4)绝缘处理。为了保证技改后励磁绕组的电 绕组连接处因产生疲劳效应而发生断裂。 气绝缘,引线焊接部位及引线端头连接处,均要用 因此,如果能够消除磁极松动或者改变磁极绕 玻璃丝带缠绕2圈以上,并用绝缘漆浸制,用电吹 组连接方式,化解磁极松动带来的负面影响,那么 风烘干,加速固化。导线压板处电缆缠有绝缘纸, 就能够彻底解决励磁绕组连接处运行中易断的问 以加强绝缘。 题。由于装配励磁绕组全由人工现场完成,又不能 4 6号机励磁绕组技改实施及运行 进

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