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PLC在铝轧机电控系统改造中的应用

特别策划 PLC在铝轧机电控系统改造中的应用 ◎朱玉权/河北涿州华北铝业有限公司铸轧分厂 框图如图1所示。 引 言 尼\司铝轧机原电控系统为20世纪80年代随轧机 A本体从法国进口,元器件性能优良、装配规范、 运行稳定;但逻辑控制部分采用继电器控制,元器件数 量多,接线较复杂。进入21世纪,随着科技的发展,先 进控制技术及设备的不断涌现,控制系统的落后状态 逐渐显现,并且近些年随着元器件的日益老化,故障率 显著上升,多次造成故障停机,对正常生产的影响已日 趋严重,因此应用先进技术及设备对其进行改造已势 在必行。 图1系统原理框图 系统组成及改造 其中MENTOR控制器为改造后的数字直流调速 1 系统概述 器,负责控制主机,卷取机列的直流驱动电动机。PLc 铝轧机是将高温融熔的液态铝水进行连续在线 对其的控制信号包括起动停止、张力给定、加速、减速、 铸轧成铝板坯毛料的机列设备,电控系统主要包括直 定位、动作使能、故障停机、报警等;MM420变频器为 流控制系统和交流控制系统。直流系统主要为主轧机 交流辅助设备包括除气转子、辊面润滑、液面控制等的 列和卷取机列的运行及调速控制,原为晶闸管整流模 电动机驱动控制,PLC对其的控制包括起动停止、换 拟系统,实现连续铸轧成板和卷取成卷的功能。交流系 向、故障停机、报警等信号;电磁阀控制包括剪刀、卷材 统包括辅助设备交流电动机的控制及交流电磁阀的控 小车、推料板、卷轴涨缩等液压驱动,其逻辑控制及联 制,包括轧辊、卷轴、剪刀、托料板、推料板、卷材小车 锁占据了软件程序的大部内容。 等,特点是设备较多且关联程度高。原逻辑控制均为继 为保证系统各部件工作情况始终处于监控状态之 电器控制,实现切卷、穿带、换辊、卸卷等功能。 下,各重要部件状态触点,过热脱扣保护等触点作为 2 方案确定 PLc输入进行监控。 根据电气传动控制的特点及以往的经验,直流驱 3 PLC的硬件选择 动部分选用更先进的全数字直流调速系统代替原来的 由于特殊的工艺特点,要求电控系统性能必须相 晶闸管整流模拟系统,使系统更紧凑、稳定、精度更高; 当稳定,适于工业现场条件,非特殊情况不允许停机, 交流电动机驱动选用变频器;各种触点控制及逻辑控 并且辅助设备的动作过程较多且存在联锁,对控制单 制的核心则选用现广泛使用的可编程序控制器,系统 元的性能提出了较高要求,经充分论证选择Siemens 12嘭£易胡2006年第25卷第3期 万方数据 特别策期 公司的S7—200系列PLC作控制(1)sIMATIc管理器为便 定、钳口定位等控制。 核心。 于浏览,集中管理有关sIMATICsBR2液压控制子程序:实现液 Siemens公司S7—200系列S7、M7、C7的所有工具软件和数据。压泵起动停止、液压泵选择、轧辊升 PLc适用于各行各业各种场合的检 (2)符号编辑器用于定义降、卷筒涨缩、卷材小车上升下降、 测、监测和控制的自动化,使用范围 符号名称,数据类型全局变量的注释。 进出、推料板推出返回、支撑臂推出 可覆盖从替代

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