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2008年3月 石 油 规 划 设 计 第19卷 第2期 23
卢玉峰等.小型稠油油田原油处理工艺技术研究.石油规划设计,2008,l 9(2):23~25
摘要 套保油田的稠油与油气处理一站辖区的原油进同一个脱水、沉降系统,因两者不配伍,
导致油气处理一站脱水器电场破坏,出口含水高达10%,严重影响外输质量。通过室内试验研究,
按照优化简化的原则,利用现有设施和工艺管道,确定处理工艺技术,使套保原油处理系统具有
独立性,经过喷淋、水洗、沉降、循环加热,使油气处理一站脱水、沉降系统能够平稳运行。
关键词 稠油 原油处理3-.艺 水洗 沉降 破乳剂筛选
套保油田从2000年3月正式投入开发,目前已 罐倒油时,发现流程泵抽到一定高度时,泵压下降,
开发储量叠合含油面积为3.7lkm ,原油地质储量为 最后泵气蚀,通过在泵的人口取样、分析,发现含
783.35 X 10 t,地层原油黏度为185lmPa-s,地层原 有大量泥砂,从而改变了原油的流动性。
油密度为0.9038g/em 。套保油田共有油井191口,
开井64口,采油方式为出砂冷采螺杆泵生产,集输 2 室内试验研究
方式为单井罐生产、罐车外运至油气处理一站。油
2.1 破乳剂筛选
田累计产液29.3013×10 t,累计产油21.9408×10 t,
现场对7种破乳剂进行筛选,试验数据见表I。
目前平均日产液64t,日产油32t,综合含水50%,
从表 1中看出,ZPR一7型破乳剂比较适合套保原油
砂含量最高时达30%。
脱水处理,属于高温型破乳剂。
1l 稠油处理存在的主要问题 表1 80℃时含水6%套保原油破乳剂筛选试验
从2004年8月罐车外运至油气处理一站。油气
处理一站原油脱水工艺:套保原油与英台油田原油
一 同进入 5000m 沉降I罐,溢流到 5000m 沉降Ⅱ
罐,再溢流lO00m I沉降罐,经脱水泵加压,脱水
炉加温,到脱水器进行电一热化学处理。
由于套保原油和英台油田原油不配伍,致使油
气处理一站生产发生变化,电脱入口含水由正常时
的0.5%以下上升到40%以上,并且在2%~45%之
间大幅度波动;电脱出口含水由正常时的0.03%
0.5%上升到 1%~22.4%,且大幅度波动;电脱水
器电场不稳,或者送不上电,导致该站合格净化油
罐罐存降至最低点,不合格净化油罐罐存升至最高,
严重影响英台采油厂外输;5000m llI罐向 lO000m
卢玉峰,男,1975年生,工程师。1999年毕业于大庆石油学院石油工程专业,现任吉林油田公司英台采油厂副总工程师。通信地址:吉林省镇赉县
英台采油厂,137317
24 卢玉峰等:小型稠油油田原油处理工艺技术研究 2008年3月
2.2 室内试验 表4 ZPR一7型破乳剂95%现场试验
对筛选出的ZPR一7型破乳剂,在不同温度下、
不同形式下进行室内对比试验。65~C、80~C、90~C
时现场试验分别见表2、表3、表4。
表2 ZPR一7型破乳剂65%现场试验
表3 ZPR一7型破乳剂80%现场试验
从表2、表3、表4得出试验结论:空白试验中
65℃、80~C时,从脱水量、脱砂量看,水洗、摇动、
静止三者效果一致,均没有脱水作用;95℃时,水
洗效果为最佳,脱
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