TK4XX尾管固井事故原因及对策分析.pdfVIP

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第 16卷 第4期 重庆科技学院学报(自然科学版) 2014年8月 TK4XX尾管固井事故原因及对策分析 齐恒之 邳进达 苗金峰 (1.中海石油(中国)有限公司天津分公司康菲联管会 ,北京 100027; 2.中海油田服务股份有限公司钻井事业部,天津 300452; 3.中海油田服务股份有限公司油田生产事业部,天津 300452) 摘 要:描述塔河油田TK4XX井 7”尾管固井事故状况,从水泥浆 “闪凝”和环空堵塞方面分析事故发生的主要原因。 根据分析,提出考虑地层特性 、固井液性能、固井工艺等多种因素的固井作业对策。 关键词 :尾管;固井 ;水泥浆;环空堵塞 中图分类号:TE28 3 文献标识码:A 文章编号:1673—1980(2014)04—0081—03 塔河油 田深井尾管固井,环空间隙小导致 固井 完成替浆,导致套管内留有水泥塞 10051TI。 时漏失和顶替效率低下 ¨j,因此尾管固井风险大、 1 固井施工过程 难度高。塔里木 TK4XX井 9—5/8技术套管下深 3912.5m,8—1/2井深 5419.7Ill,7n尾管下深 TK4XX井在 8—1/2井段钻井作业过程中一切 5416.2m,尾 管顶 部 3670m,泥浆 比重 1.32 正常,电测显示井径规整。在下 7”尾管作业过程 中 g·cm~,水泥为 “嘉华 G‘’级 +35%硅粉”。在 7” 一 切正常,随后进行 固井作业 。固井施工过程见 尾管固井作业过程中,由于泵压升高无法按照设计 表 1。 表 1 固井施工过程 时刻 施工内容 l9:23—22:1o 循环泥浆,排量为 1.41m /rain,压力为 18.4MPa,环空返速为 1.3m/s。 22:1o一22:55 观察泥浆振动筛无岩屑,接固井管线。 22:55—23:l6 固井泵通水试压为26MPa,5rain后未降。 23:l6—24:oo 注冲洗液达20nl,压力为 13MPa,排量为0.8iTI/min。 24:oo—o:lo 注隔离液达8I11,压力为 13MPa,排量为0.8in /min。 o:lo—o:12 注隔离混合水达4m ,压力为 16~17MPa,排量为0.8It1/min。 o:12一o:24 注领浆达 lm ,最高密度 1.82g/em ,最低密度为 1.44g/cm 。 o:24— 1:15 注尾浆达28m ,最高密度为 1.91g/cm ,最低密度为 1.78g/cm。,平均密度为1.86g/cm ,压力为5MPa,排量0.7nl/rain。 1:15—1:20 压塞注尾水为 1.6m 。 1:20—1:23 替泥浆,排量为 1.6~2.0m /rain(双泵),当替到7nl时压力由7MPa,降排量为 1.5m /min,压力为 15MPa。 1:23—1:45 替泥浆达32nl。,降排量到0.6—0.8nlr/ain;压力为 10MPa;到36ITI时提高排量到 1.1—1.3nl。/min,压力到 15MPa。 1:45—2:oo 替到4_4.5rn 时压力涨到 19MPa;此时停泵,压力回到 10MPa,此时返出量时断时续,固井泵放压 。 重新开泵,排量0.2—0.3in/min,压力较明显地上升到 19~20MPa,井 口无返出,泥浆泵处理无效。此时替泥浆总量为 2:oo一2:1o 流量计计量458m 。 2:lo一2:30 决定倒换闸门改用固井泵小排量顶替 ,用固井泵顶替了6次,压力分别为20,2l,21,23,25,25MPa,返出口均无泥浆返出。 收稿 日期 :2013—10—12 基金项 目:“十二五”国家科技重大专项 (201lZ 作者简介:齐恒之(1973一),男,陕

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