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试切件分步加工图.doc
3.1图纸
3.2切削工艺安排、超差对加工精度的影响
(1)铣削上端面:手动加工,图纸见下。
铣削上端面用于测量平面度, 平面度产生误差的原因:主轴倾斜、轴承松动。下面表格列举了机床、工件的表现和解决措施。
项目 主轴前后仰 主轴左右斜 主轴、立柱之间导轨 立柱、底座之间导轨 机床表现 工件表现
解决措施 修磨立柱基准导轨面 刮削立柱底座 松开螺钉、定位销调整,调整后定位销孔要重新扩孔铰孔并更换定位销
(2)铣削150x150四方:自动机工,程序、图纸见下。
(3)铣削斜3°:自动机工,程序、图纸见下
(4)铣削斜30°四方:自动机工,程序、图纸见下。
铣削150x150四方、铣削斜3°和铣削斜30°四方用于检查尺寸、粗糙度是否超差。下面表格列举了工件的表现、产生的原因和解决措施。
工件表现 尺寸超差 粗糙度超差 产生原因 X、Y向伺服插补不匹配 X、Y向间隙误差(导轨垂直,丝杠存在反向间隙) 解决措施 电调增益 电调
(5)铣削Φ110凸圆:自动机工,程序、图纸见下。
铣削Φ110凸圆用于检查圆度、粗糙度是否超差。下面表格列举了工件的表现、产生的原因和解决措施。
工件表现 圆度超差 粗糙度超差 产生原因 X、Y向伺服插补不匹配 X、Y向间隙误差(导轨垂直,丝杠存在反向间隙) 解决措施 电调增益 电调
(6)镗Φ40中心孔:自动机工,程序、图纸见下。
镗Φ40中心孔用于检查孔的圆度、孔的直线度、孔与上端面平行度是否超差。下面表格列举了工件的表现、产生的原因和解决措施。
工件表现 孔的圆度及直径一致性 孔的直线度、孔与上端面平行度 两半圆错位 出现斜孔
出现椭圆孔
产生原因 主轴径向跳动和刚度及X、Y、Z轴刚度(含间隙)有关 一个轴存在由于机械传动间隙、不稳定的弹性变形和摩擦阻尼不稳定而致产生反向失动量 主轴与Z向导轨同步,倾斜所致 主轴倾斜所致 解决措施 径向跳动超差时,更换主轴轴承 机械调整
适当改变数控系统的失动量补偿值
机械调整 适当调整速度反馈增益,位置回路增益,系统增益参数
(7)镗4-Φ20孔:自动机工,程序见下。
镗4-Φ20孔用于检查孔距精度位置度、垂直、平行度是否超差。下面表格列举了工件的表现、产生的原因和解决措施。
工件表现 孔距精度 4个孔的位置度超差 4个孔的垂直、平行度误差 产生原因 与X、Y定位精度有关 X、Y向伺服插补不匹配 导轨不垂直 解决措施 电调、反向间隙调整 电调、反向间隙调整 修刮导轨x、y导轨
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