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铅冶炼余热锅炉的改造实践.pdf
第33卷第2期 湖南有色金属 2017年4月 HUNANNONFERROUSMETALS 33 铅冶炼余热锅炉的改造实践 苗和平,常海锋,郑 明,李桂英 (河南豫光金铅股份有限公司,河南济源459000) 摘要:针对第一代铅冶炼余热锅炉存在的降温能力差、蒸发量不足、管束堵灰频繁造成的系统停 机等问题,采取锅炉脉冲清灰改造升级、余热锅炉结构优化等措施,消除锅炉存在的安全隐患,增加 降温能力,减少管束堵灰,保障系统的稳定运行。 关键词:脉冲清灰;锅炉结构;管束;积灰 中图分类号:TF806文献标识码:A 文章编号:1003—5540(2017)02—0033—03 kt/a 河南豫光金铅股份有限公司现用2套60 灰斗,烟气通过灰斗沉降降温后电收尘入口温度降至 底吹炼铅装置,系统的8t/h余热锅炉是国内铅冶炼 310—330℃。配套8t/h余热锅炉吸取第一台余热锅 行业首次采用的烟气降温除尘设备,锅炉直升烟道 炉的不足进行了改进,为减少气动振打框架积灰,该 顶部与锅炉顶部平齐,铅冶炼含硫烟气在辐射区存 锅炉未配备气动振打装置,铅行业第一家大胆采用乙 在速度快、温度高、烟尘沉降差等缺陷,高温烟气穿 炔爆破脉冲清灰装置,在锅炉管束正对的侧面上布局 过间距230mm的凝渣管屏后,在间距150mm的第 22个脉冲清灰点,采用一控四的远程点火控制模式, 一对流管束管束上附着,严重时整个第一对流管束 清灰效果明显优于第一台余热锅炉。 被烟灰板结,造成整个锅炉烟气通道被堵塞,被迫采 1.2余热锅炉的完善 取停炉降温清灰才能恢复生产。 为防止电收尘超高温(电场入口温度、400℃) 运行,第一套余热锅炉出口温度日常操作控制在430 1 改造前的余热锅炉 ℃以下,必要时采取降料、调整氧气、增加烟灰投入 针对铅冶炼底吹炉系统配套余热锅炉运行中的 等措施进行调整。2005年5月参照第二套余热锅炉 状况,不断地进行改造,余热锅炉经历了一个逐渐改 脉冲清灰装置,在一套余热锅炉上对流管束两侧膜 进、优化的过程…。 式壁上开孔增加7个脉冲清灰点,配合对流管束气 1.1余热锅炉的建设 动振打清灰装置,保障余热锅炉的正常平稳运行。 2002年5月投产的第一套底吹炉系统8t/h余 热锅炉直升烟道顶部与锅炉顶部平齐,锅炉本体的 2余热锅炉的改进 四组对流管束配备有气动振打,但烟灰容易在气动 2台余热锅炉采用远程点火控制的侧部脉冲清 振打的横梁上出现堆积、堵塞冷却管束的现象,锅炉 灰系统,第一台锅炉配合气动振打运行,第二台锅炉 降温效果差,余热锅炉的蒸发量不足5t/h,锅炉出 生产中在负压变化异常时,在线打开锅炉人孔门,为 口与电收尘直联,烟气在余热锅炉内得不到有效的 减少人孔门处的高温辐射和硫气对呼吸道的刺激, 冷却,试产初期余热锅炉出口温度达450—480℃, 操作人员站在锅炉外较远处,将长钢筋穿过人孔门 直联的电场入口温度高达420—430℃。 勾挂管束下部进行晃动,用摇摆的方式促使管束间 作为国内首台底吹炉达产后,铅冶炼底吹熔炼技 的积灰有效脱落拉o。 术受到国内同行青睐,该公司第二套底吹炉2005年3
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