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故障分析与整改报告范文
斗山叉车旧件故障分析及整改报告
浙江海宏液压科技股份有限公司
2012.10.15
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序号
故障描述
故障原因分析
1
转向重
转向溢流阀损坏或分流滑阀卡死,分流量小供油不足
2
门架上升慢、夹紧力不够
由于内泄或者安全阀、过载阀压力低导致举升慢
3
门架前后倾无力
由于内泄或者安全阀压力低导致举升慢
4
漏油
片间密封不严、o型圈损坏、过载阀失效等
5
卡阀
由于阀内有异物,阀杆发卡
故障原因分析
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故障现象
原因分析
整改措施
责任部门∕ 时间节点
阀芯卡滞,磨损内泄,过载阀卡死,阀杆发卡及单向阀卡死
1、由于阀内存在粘砂、批锋、毛刺或残留铁屑在高压大流量的实际工况下,随着油液移到阀芯处,导致卡阀,可归结为阀内清洁度问题。
2、阀在使用时,客户未按要求使用油液,导致液压系统清洁度不良
3.应力因素:阀片在成台组装好,放置时间未到位金刚铰工序铰孔完毕后,应力释放使阀体孔变形出现发卡现象
1、由原先的玻璃珠喷改成钢球喷丸。后期铸件均采够外协厂家生产的铸件。
机加工分厂/总成分厂∕ 开始试验
采购部已开始执行
2、对毛刺方面的管控:由制造技术部出台去毛刺的具体工艺及工艺执行的设备、工具和检验检查方法,并在气动量仪室对阀体的毛刺、孔进行全检,阀体线检验员在线上抽检5次/天/工序。
在去毛刺的要求上着重提出首先在镗孔后必须去净毛刺,并在精铰最后一把刀前用磨料刷再去毛刺
3、完善喷砂工艺,控制玻璃珠的更换周期和使用,保证阀体内腔清洁
4、完善清洗工艺,保证阀体清洁度
5.成台组装好后,规定放置48小时应力得到释放,方可进行金刚铰工序。
制造技术部、质量部、机加工分厂已在执行
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为消除阀体内因粘沙、毛刺、批锋等原因引起的故障,我们解剖了相关的产品并分析
红圈所标的区域为回油道内的死角,由于原先的铸件为我司铸造厂加工,阀体浇铸质量不佳,死角内粘沙严重。阀体在长时间使用后粘沙会有脱落现象。
为消除此现象,我司将原先的玻璃喷砂该为钢球喷丸。后期铸件更换外协厂家采购,保证阀体质量。
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去毛刺规程
磨料刷 打毛刺
喷砂工艺
清洗技术条件
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故障现象
原因分析
整改措施
责任部门∕时间节点
漏油
1、由于密封槽孔口毛刺未去干净;
2、O型圈老化。
3、装配工未将螺堵、螺塞拧紧
4、初装时涂抹密封胶时间过程,片间密封不严
1、厂内加工阀体涉及到密封圈槽的刀具,对导向部分部分按与底孔间0.02~0.03mm的原则进行制造、修整刀具;
2.增添设备对O形圈进行检测。
3.装配后由装配质检员对照扭矩标准,对已装配完成的整阀进行扭矩抽检。
4、要求对已装好的增加拧紧力矩10-20NM,并在以后装配时将涂胶数量控制在8个以内
制造技术部、质量部、机加工分厂开始执行
质量部
耐油性试验机
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力矩检测数据记录
力矩检测标准
力矩检测规定
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