变频调速在焦炉煤气鼓风系统中的应用引言西林钢铁公司焦化厂现有66.docVIP

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变频调速在焦炉煤气鼓风系统中的应用引言西林钢铁公司焦化厂现有66

变频调速在焦炉煤气鼓风系统中的应用 引言 ??? 西林钢铁公司焦化厂现有66型焦炉两座,原有压力调节系统为人工手动调节,由于被控对象是一个多扰动、变化大、耦合严重的非线性系统,由于焦炉末期生产,炉况频繁失常,已严重影响焦炉的正常生产。影响焦炉正常生产的因素很多,其中,煤气压力是焦炉生产的一个重要工艺参数,它直接反映焦炉生产状况。为此,要想实现焦炉集气管压力的自动调节,单靠简单的仪表单回路进行调节,是根本无法实现的,必须采用先进可靠的控制方法。 ??? 交流变频调速技术是当今节电节能、改善工艺结构,以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。煤气鼓风机是焦化厂的核心设备,其作用是将焦炉炭化室在炼焦过程中产生的荒煤气不断抽出,它由两台95kW的交流异步电动机驱动,经常出现“大马拉小车”的现象。西钢焦化厂采用变频调速系统直接控制煤气鼓风机电机的转速,应用PLC与压力变送器构成初冷器前吸力的闭环自动控制系统,合理地实现了电机根据负荷的变化变速运行,自动调节煤气压力,在焦化厂应用变频调速系统是调节焦炉煤气压力和节能的最佳有效方法。既满足了生产需要,又达到了节能降耗、延长设备的使用寿命和提高控制水平的目的。 2? 系统设计方案及原理 ??? 西钢焦化厂鼓风机变频调速系统采用高可靠性的两级计算机集散控制系统,由变频器、PLC控制器、监控站、及仪表系统构成。对原有煤气鼓风机加装变频调速装置和PLC控制系统,并且将初冷器前吸力信号送至PLC,作为初泠器前煤气压力闭环控制的反馈值(给定值根据实际工况设定)。通过PLC对初冷器前煤气压力信号变换和处理,为变频器提供频率给定,实现频率的自动调整,也就是说对鼓风机电机的转速进行控制,以达到根据负荷变化而调整输出功率、稳定初冷器前煤气压力和节能降耗的目的。 2.1 系统硬件组成 ??? 系统组成如图1所示,主要部分及其功能分述如下。 图1????? 煤气鼓风机变频调速系统构成图 (1) 变频调速系统 变频调速系统采用日本三垦公司的IPF 110K的110kW的变频调速器,完成工频50Hz交流电到频率可变的交流电的转换,并具有自动和手动、就地和远程调速控制功能。风机室共有3台风机,两运一备。采用1台变频调速器控制运行风机的1台,任意切换(一拖二)。经工艺计算,通过调节1台鼓风机的转速,就能够满足总管煤气压力调节的工艺要求。变频调速器调整速原理:异步电机转速n=60f (1-s)/p (式中:f为电源频率,p为极对数,s为电机转差率)从上式可以看出,改变供电频率, 即可改变转速。变频调速技术的迅速发展,使其在变频范围,动态响应,工作效率,调整精度,可靠性等方面都达到了较为完美的程度。省去回流调节阀,煤气压力的变化由变频调速实现可以精确地定量调整煤气吸力,避免了使用回流调节带来的巨大振荡。 (2) PLC控制系统 控制系统中的PLC为SIMATIC S7-300系列可编程控制器。PLC系统与变频器之间采用FROFIBUS总线通信,S7-300为主站,变频器为从站。S7-300PLC完成整个系统的信号采集和控制功能及变频器故障时变频到工频的自动切换。 (3) 监控站 监控站选用研华工业控制计算机IPC610和高性能工业监控软件WinCC(视窗控制中心),完成整个系统的工艺流程、设备运行状态的显示和监控、实时曲线的显示、历史数据的保存、权限管理、操作查询、报警、打印等功能。 (4) 仪表系统 仪表系统由变送器、配电器、隔离器、调节器和执行器等构成,主要完成压力信号的获取和阀门的控制执行,调节器作为计算机系统的备用控制手段,当计算机出现故障时,可以变成手动方式控制煤气压力。 2.2 软件基础及实现 ??? 本系统软件平台采用Windows NT4.0,上位机采用WinCC V5.1软件组态,下位机编程应用软件采用SIMATIC STEP7 V5.1,完成S7-300 PLC硬件组态及软件编程。 ??? 通过PLC的PID功能块完成初冷器前吸力的闭环控制,同时建立数据变量表,用于PID的参数整定和修改。编程语言采用梯形图的方式实现各种逻辑顺序控制和初冷器前煤气压力闭环控制等,软件流程所示。在软件设计中利用PLC定时中断功能完成数据采样,数字滤波,PID运算及控制输出。 ??? 整个系统控制的关键是保持焦炉压力设定值在工艺要求的指标上,而初冷器前压力设定值的选定要服从保持焦炉压力值稳定的需要。正常情况下,焦炉闭环子系统能够很好的实现自动跟踪调节压力,初冷器前设定值一经选定,一般不需改变。但是,当某焦炉压力不足,在系统控制下对应蝶阀的调节机构关闭到极限时,计算机控制将自动修改初冷器前吸力的参数设定值,即改变变频器的输出频率,使鼓风机的转速也相应改变,从而改变对两个焦炉集气管输出煤气的抽力,促使

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