梁板现场事故分析会.docVIP

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梁板现场事故分析会

梁板现场事故分析会 2006年9月5日,姜文武施工的制梁场新全大道分离式立交桥B1-1号梁板浇筑,9月6日拆模后,发现梁板存在空洞现象,钢筋及波纹管裸露,经判断确认为不合格产品,需作报废处理。 事故原因分析: 姜文武:9月5日碎石进场时,本人不在家。但碎石粒径偏大,已给试验室主任韩梅打电话反映,试验室也进行了取样。当时施工时,先施工13米板,约9时左右,13米板施工完毕,开始浇筑20米梁板。在浇过程中,没有发现混凝土落不下去的问题。另外,由于20米梁板钢筋间距比较密,造成拌和料在浇筑过程中无法到达具体位置。第二天拆内模时,发现砼存在孔洞现象。 石至全:9月5 日早上6点,先开盘13米梁板,9点左右开始浇筑20米梁。因平时浇梁很顺利,那天浇筑梁板时,恰好另几片20米梁压浆。压浆也是一道关键工序,我在压浆处记录压浆的有关参数。在平时浇筑梁板过程中,也发生过混凝土落不下的问题,现场操作人员都及时反映,我也及时采取了相应措施。在这次混凝土浇筑过程中,操作人员没有反映混凝土的质量问题,也没有反映混凝土落不下去的问题。 许江:作试块时,发现混凝土粒径过大,现场浇灌时,没有人反映混凝土下不去的事情,韩主任说过,这种碎石粒径单一,只能浇筑8米及13米板,如要浇筑20米梁板,需要加小石子来调整级配。另外,施工时我虽然发现了碎石料径偏大,没有及时向领导反映,负有一定的责任。试验人员取样,凭目测判定:该批碎石1~2籽约占20%。且1~2籽与1~3籽没有完全分开,最好不要用20米梁上,并口头通知了现场试验人员。第二天试验结果才出来,判定所进碎石合格。 韩梅:碎石进场时,没有人通知取样,当天碎石进场后,就直接用于浇筑混凝土,直到第二天拆模后发现质量事故后,试验室才知道新进了碎石。在取样过程中,发现施工现场碎石级配不好,大小碎石是分开的,特别在料堆边上,这种情况更明显。施工前没有将料场碎石混合。 王经理:前天浇这片梁,出现这么大的质量事故,梁板制成这种样子,有损我单位的形象和声誉。今天这个质量事故分析会,各责任人员还麻木不仁,只从客观上找原因,没有从自身方面和主观方面去寻找问题的根本原因所在。在浇筑混凝土前和浇过程中没有及时发现问题,直到混凝土拆模后才发现问题。这种工作态度、工作作风、工作方法、是值得各人深思的。进料时没有一个人对砂石料进行检测。各位试验人员、现场施工人员。都有是吃专业饭的,难道不懂工前检查这个程序?在混凝土开盘之前,没有对砂石料进行检查,只是将配合比一开,试块一作,就万事大吉了。以前试验人员在混凝土浇筑之前,对所用的各种材料都要进行检查,包括水泥标号、骨料粒径、粗细集料含水量、都要仔细核对,及时调整施工配合比。在混凝土入模前,还要检查混凝土的外观质量、塌落度等。如今,我们的试验人员为什么将这个程序丢掉了?姜文武在施工现场,出了事故,从来没有主动汇报过。作为承包责任人,没有责任心,当甩手老板。要负主要责任。事情发生后,要认真面对,分析原因,吸取教训。 我分析,这次质量事故发生的原因,主要有以下几个方面: 一、过程控制这个关,试验人员没有把好关口,原材料不合格,第一关就没有把好,现场发现材料不合格,没有人员及时反映,而是任由现场施工操作人员使用。 二、施工操作工艺、操作过程不符合要求。在刚开始浇筑第一片梁板前,技术交底已经详细说明分层浇筑、分层振捣,在已浇筑的一百多片梁没有出现质量问题,纯属侥幸。经现场查看,混凝土是一次性浇筑的,没有进行分层浇筑。一次浇筑后,捣固棒作用半径只有那么大,肯定有捣固不到位的地方。捣固人员也存在问题,混凝土的捣固方式、方法,《施工规范》有明确规定,现场操作人员没有按《施工规范》进行操作。 三、捣固人员经常更换,对操作工艺、技术要求方面,操作人员不熟练,在操作上失误。 四、现场施工员和试验员责任心不强。根据试验室作出的试验结果,证明材料是合格的。主要是施工现场配料没有配好。 这次事故,姜文武负主要责任,石至全、许江负次要责任。在以后的工作中,许江要加强责任心。 张建春:许江在工作中责任心不强,发现粒径过大,没有及时向现场施工负责人反映,也没有指示施工人员掺配小粒径碎石。 石至全在以后安排张拉、压浆时,要和浇筑混凝土时间尽量错开。发现超粒径碎石时及时安排人清理。每片梁板灌注必须旁站指导,发现问题迅速上报处理。 姜文武作为现场负责人,要多操心,将全部精力放到施工现场管理上来,不要当甩手掌柜。 郭洛清要对梁场的安全、质量和文明施工作好管理。 刘武达:这次质量事故发生的原因,王经理已经作了详尽的分析,希望通过这次会议,大家在以后的工作中要加强责任心,对进场原材料这道关口,一定要把好,对预制构件的每一道工序都要作好控制,防止此类事故再次出现。 事故的处理: 姜文武负主要责任,对其罚款3500元。 许江负次要责任,对

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